高炉低硅冶炼之实践

高炉低硅冶炼之实践
摘要:本文主要探讨了国内高炉目前生铁含硅情况,通过我厂几座高炉降硅过程的描述,观察其操作制度的变化,探究了低硅铁冶炼的保证措施、冶炼低硅铁的高炉操作等内容,仅仅代表个人的一点实践体会和经验总结。
关键词:高炉,低硅,冶炼低硅铁,高炉操作
1.概述
生铁含硅量的降低和稳定,是高炉冶炼条件和技术水平的标志性指标,也是提高产量、减少燃料消耗、降低生铁成本的重要因素。鉴于此我厂于今年2月上旬到安徽铜陵某钢铁厂对标学习高炉降硅的途径和操作方法,随后高炉采取措施,放开思想进一步降硅,取得了良好的效果。
1.1低硅的好处
1)对炼铁:据多个企业统计,硅每降低0.1%,生铁增产0.5%模具抛光机0.7%,燃料比降低46 k
g/t,且有利于炉况顺行、稳定。(2)对炼钢:减少造渣剂用量,缩短吹炼时间,降低o2消化。(3)降低炼铁、炼钢成本。据一些企业统计,硅降低0.1%,炼铁可降低成本45/t;炼钢降低1014/t
1.2低硅铁标准
目前,对于什么是低硅铁并无统一标准。根据国内约定成俗的共识,将生铁含硅划分为4个档次,即:(1)超低硅:硅≤赫尔辛基宣言0.3%;(2)低硅:硅=0.31%0.50%;(3)中硅:硅=0.5l%曹海鑫0.70%;(4)高硅:硅≥0.71%
1.3国内高炉目前生铁含硅情况
目前,不同企业中相近炉容的硅差距也较大,低的在0.4%以下,高的在0.8%液气分离器以上。在3001 000m3高炉中,宣钢1号(300m30.39%,新兴铸管3号(360)硅0.33%,青岛4号(500 m3)硅0.38%,鄂钢2号(620 m3[silo.38%,莱钢 750m3)硅0.38%阿尔福斯,因此<1000 m3高炉降硅的空间是比较大的。
2.我厂六座高炉的降硅实践
下面通过我厂几座高炉降硅过程的描述,观察其操作制度的变化。降低生铁硅含量,见表1
1国土资源部关于调整部分地区土地等别的通知
过程中采取的措施有:(1)高炉风口长度平均增长了20-30mm、风速从140m/s提高到160170 m/s,用以“吹透”中心,保持炉缸整体活跃。(2)采用分装正角度,大矿批。高炉矿批同比去年增加45 t。(3)提高炉顶压力。高炉炉顶压力同比增长20kpa。(4)提高炉渣二元和三元碱度。在提高炉渣r2的同时,在烧结矿中增配蛇纹石粉或在高炉配加蛇纹石,使r3明显提高(增加渣中mgo2011年的9.5%以下,提高至10.5%以上)。(5)由于富氧量的增加喷煤比有160kg/t铁加到170kg/t铁,控制好了理论燃烧温度。

本文发布于:2024-09-23 05:20:46,感谢您对本站的认可!

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