气泡混合轻质土在桥梁台背填筑中的应用

气泡混合轻质土在桥梁台背填筑中的应用
摘要: 气泡混合轻质土是一种新型的轻质材料,由水泥(需要时亦加入原料土)、水和气泡按一定的配比进行混合搅拌最终凝固成型,具有高流动性、轻质性、防水性、固化后的自立性、强度的可调节性等特点,利用轻质土的这一系列特点,目前该技术已广泛应用于桥台台背填土工程之中。
关键词: 气泡混合轻质土特点桥梁台背填筑应用
  引言:目前,轻质材料种类繁多,根据其容重大致可分为准轻质材料、轻质材料和超轻质材料这三类。最早的轻质土是使用矿渣、粉煤灰等材料制作而成。本文结合气泡混合轻质土的特点、制作原料,详细分析了气泡混合轻质土的特点及制作原料,最后再例举了气泡混合轻质土在桥梁台背填筑中的实际应用。
1.气泡混合轻质土的特点及制作原料
1.1气泡混合轻质土用于工程建设上,主要有以下优点:
1)轻质性
气泡混合轻质土内分布着大量而均匀的独立闭合胶质气泡,气泡膜韧性较强,气泡与气泡之间互不通水,因此材料的整体容重较常规土而言要小得多。
2)可调节性
根据工程的需要,通过适当调整轻质土中各成分的比例,可将其强度控制在0.25MPa4.5MPa范围内,容重控制在512KN/m3的范围内。
3)高流动性
气泡混合轻质土具有良好的流动性,可通过管道泵送,其最大水平泵送距离为1500米,为防止泄漏,在进行气泡混合轻质土的浇筑施工时,通常在四周要设置挡板。
4)固化后的自立性
由于使用水泥作为固化剂,通常在浇筑5个小时后就会开始固化,且固化后可以自立,可进行垂直填土,对挡土结构物几乎没有推挤力。
5)耐久性
具有水泥材料同等的耐久性。
6)施工性好
气泡混合轻质土施工时不需振捣,不需机械碾压作业,振动小、噪音低。常规路基填筑耗时大,需要较长的工期,而气泡混合轻质在施工的准备期间不需要太多的时间,例如在常规的路基填筑过程中经常会遇到大量的施工便道需要修筑,而气泡混合轻质土填筑施工则可以避免这些问题,它完全可以通过管道泵送来解决此类问题,可减少或避免修筑施工便道。常规的复合地基工法多为隐蔽性工程,施工质量难以得到保障。而气泡混合轻质工法却是非隐蔽工程,施工质量能轻松地得到控制,且有较高的可靠性。
1.2气泡混合轻质土就是在原料土中按照一定的比例添加固化剂(一般采用水泥)、水和气泡,进行充分的混合、搅拌后经固结所形成的轻型填土材料。
1)原料土
所谓原料土并不一定要很特别的土料,既可以是细砂,也可以用施工过程中产生的废土,为了使用原料土、气泡以及固化剂三者之间能充分的混合在一起,并保证气泡混合轻质土具有
一定的流动性,采用的原料土直径不可大于5mm
2)固化材料
固化材料主要包括主剂和辅剂,主剂是主要起加强、固定土体主要骨架的作用,而辅剂的作用主要是催化、早凝土体,相对主剂而言是一种辅助型的固化材料;主剂种类繁多,目前多以水泥类居多。辅剂是指硅粉、石膏粉等等材料,这些材料的加入主要是为了适当减少主剂的使用量,从而在一定程度上降低工程造价。
3)起泡剂与气泡
起泡剂主要有树脂类材料、界面活性类、蛋白类等,而目前常用的是界面活性类。通过将适量的经过稀释的起泡剂送到对应的发泡装置,使其与空气压缩混合充分后就会产生气泡。在这里,通过空压机加压来对空气进行压缩,用减压阀来调整输气的压力,以稳定的气量和压力向泡装置供气形成;气泡是由致密的气泡体组成,要求气泡具有一定的稳定性,与土混合后可在土中形成大量的微小空隙。
2.气泡混合轻质土在桥梁台背填筑中的应用
2.1桥梁台背的填土
通过软基地段的桥(涵)台跳车问题是一直未能很好解决的技术难题,其主要原因可归结为以下几点:
1)由于在填土过程中,时常会所产生许多相关的附加应力,使得部分地基在附加应力长期作用下产生逐步沉降。
2)一些台背填料自身的问题也会引起压缩沉降。
3)路基与桥头之间的突变。
因为桥梁是一种刚性结构,一般不会发生沉降现象,而路基则是建在软基上的柔性体,稳定时间较久,因而时间一长就会产生沉降,两者连接在一起产生差异沉降也就不可避免。多年来,人们只注重于软基的处理,而忽略了减轻填土重量这一重要环节,使此类问题一直无法解决。但是采用了气泡混合轻质填土技术就可以很轻松的地解决这些困难。主要表现有:
1)在桥(涵)背部们设置适当的楔形轻质土体,可大大缓减桥(涵)与路基之间的沉降
差异,在一定程度上可以均匀的减缓桥台与路基间差异沉降,从根本上解决软基地段桥(涵)台与路基间的跳车等现象;
2)虽然气泡混合轻质土的强度比混凝土的小,但比优质土的强度大得多,采用这种填料可在一定程度上缓解桥(涵)台与路基间材料的刚性突变;
3)彻底消除了填料自身的工后沉降问题;
4)对原有地基可控制在几乎没有另外附加的土压力作用,可适度地简化结构物的挡土结构,提高结构物的使用寿命。
2.2工后沉降
采用气泡混合轻质土换填台原路基土后,可最大限度控制工后沉降。与水泥搅拌桩、预应力管桩等方法相比,其施工不是隐蔽施工,具有很强的质量可靠度,且适度向原地面以下换填,可确保地基土在工程改造后处于超固结状态,以尽可能避免工后沉降的发生。
2.3桥台所承受的土压
气泡混合轻质土因固化后可直立,其对桥台的侧向土压力几乎为0,这对于桥台的受力是极其有利的。采用气泡混合轻质土后,桥台及桥台桩基可进行简化,由此节省了造价。
土压接近为0的另一个有利因素是,施工时,扩建段的桥台桩基和桥台可先行施工,由此大幅节省工期。如采用水泥搅拌桩、预应力管桩等方法处理台背,则不仅桥台桩基和桥台必须待水泥搅拌桩、预应力管桩等施工完毕才能施工,否则水泥搅拌桩、预应力管桩等施工导致的侧向挤出压力会严重威胁原有桥台的安全,很可能会导致原有桥台的侧移甚至破坏。这一点,是水泥搅拌桩等其他软基处理方案无法克服的缺陷。
3. 气泡混合轻质土在台背填筑中的应用实例
3.1工程概况
头陀一号小桥位于浙江省台州市黄岩区境内的一省道上,该路段属于软土路基,软基深度达15m左右,河道宽度约为20m,而设计桥跨径只有13m,两桥台均位于河水中,桥头填土高度达到3.2m。因各种原因桥梁先于路基施工,后按设计对桥头进行台后挡土墙施工,基础采用6m长松木桩加混凝土的复合地基进行处理。按此施工后,过了将近两个月发现一桥头由于
挡土墙基础位移,桥台盖梁产生了错位,左右幅最大相对错位约为1.5cm,挡墙基础已经推挤桥台桩基现象,已严重影响结构的安全。根据现场调查,挡土墙的混凝土基础呈向河心移动的趋势,而墙身上部略有后仰的痕迹。经分析主要原因是本路段挡土墙基础以下为深度约15m的软土层,虽然基础已经采用松木桩进行处理,但由于松木桩桩长只有6m,没有穿过滑动面,起不到抗剪作用。
桥头台后软土路基处理可采用增强地基承载力法和减少路基荷载法。结合该桥的实际情况,经业主及有关单位共同协商,决定采用减少路基荷载法中的换填气泡混合轻质土填筑处理。因在本地区还是首次采用该种新工艺和新材料,拟定该桥桥头路基段作为气泡混合轻质土试验段,换填长度两桥头各计20m,换填宽度为21m,深度约为3.2m,两个桥头换填工程量约为2500m3
3.2施工过程
施工时首先做好排水及对基底的整平夯实等准备工作,并按设计要求在气泡轻质土临水面及临空面均设置了挡板,挡板采用混凝土预制面板,以阻断气泡混合轻质土从外吸水。浇筑时做到分块水平分层施工,每层厚度控制在0.5m左右,每层浇筑的间隔时间大于24小时。在顶
面以下30cm位置设置了钢丝网,以增强顶面的整体性。在气泡混合轻质土与普通路基交接处设置台阶形过渡段,过渡段(气泡混合轻质土顶面台阶)长为3m,高度为1.5m,以减缓气泡混合轻质土处理路段与普通路基间的明显差异沉降。
3.3效果分析
施工完成后,为了检验气泡混合轻质土的处理效果,对该桥台后路基进行了长期监测。该道路建成通车距今已有3年多,经检查现在该座小桥的桥台和台后路基都比较稳定,无明显沉降。而相反其它相邻几座桥台后按常规采用深埋搭板及砂砾回填的,则沉降明显,由此说明气泡混合轻质土在桥梁台背填筑中的良好效果。
结束语:
实践证明,气泡混合轻质土在桥台台背填筑中,可大幅度地降低填土荷载,抑制软基的沉降和侧移,提高了路基的稳定性及结构的安全性。随着经济的发展、城市车流量的极具增加,许多正在运营的桥梁也不得不进行部分改造,这也使得气泡混合轻质土技术的应用前景十分光明,但由于该技术在国内的开发研究时间较短,从关键技术专利的保护等因素影响,当前
的气泡混合轻质土的推广还是十分有限。相信在不久的将来,随着广大建设人员的不懈努力,气泡混合轻质土施工技术的应用将会越来越广泛。
【参考文献】:
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