聚丙烯熔体质量流动速率测定影响因素探讨

聚丙烯熔体质量流动速率测定影响因素探讨
摘要:本文通过对聚丙烯熔体质量流动速率测定影响因素的分析探讨,为聚丙烯熔体质量流动速率测定过程控制,结果准确性提供指导。
关键词:聚丙烯;熔体质量流动速率;测定;过程控制
原味之恋熔体质量流动速率(MFR)是指热塑性塑料在规定温度、负荷条件下,10min内通过标准口模的质量。聚丙烯熔体质量流动速率能反映聚丙烯树脂分子量大小、熔体质量流动性好坏,是聚丙烯生产过程控制和产品出厂分析的重要分析项目,也是确定聚丙烯牌号的关键指标,因此准确测定MFR十分重要。
1测定原理
熔体流动速率测定过程:将口模、活塞杆放在230 ℃料筒中预热15min,取4~8 g样品,在1min内加入料筒,压实,预热5min,加2160 g(砝码+活塞杆)负荷,在1min内开始测试,测定有A法和B法两种方法。本实验室采取标准中规定的B法,测试区域为活塞杆上下两条刻度线之间的距离(30mm),仪器方法中规定了测试起始位置50.36 mm和测试距离30 mm,
仪器在30 mm测试距离内测定5个结果,每6 mm测定一个时间,然后按公式(1)计算每个熔体流动速率[1]
(1)
式中:
θ —— 试验温度的数值,单位为摄氏度(℃);
mnom —— 标称负荷的数值,单位为千克(kg);
A  —— 活塞杆和料筒的截面积平均值(等于0.711cm2),单位为平方厘米(cm2);
tref—— 参比时间(10min),s(600s);
L —— 活塞杆移动预定测量距离或各个测量距离的平均值,单位为厘米(cm);
—— 活塞杆移动预定测量时间或各个测量时间的平均值,单位为秒(s);
ρ—— 熔体在测试温度下密度的数值,单位为克每立方厘米(g/cm3),对于聚丙烯,密度为0.738。
2 影响因素分析探讨
在熔体质量流动速率测定中,影响因素包括人员操作技能、仪器设备精度和稳定性、样品代表性、分析方法、测试环境等方面。各种主要影响因素见图1:
图1  熔体质量流动速率测定影响因素
2.1 人的因素
2.1.1取样量的影响
取样量应保证在预热5min,加砝码后能在1min内开始测试,取样量过少会使活塞杆低于测试起始位置,导致测试结果出现偏差;取样量过多,加砝码后无法在1min内开始测试或靠人力排除多余样品,均会导致测试结果偏高。
在平常测试中应根据不同牌号聚丙烯样品MFR大小,称取适量的样品,确保预热5min,加负荷后,在负荷自身重力作用下,能在1min内开始测试。
2.1.2抗氧剂添加量的影响
聚丙烯粉料由于在生产过程中未添加抗氧剂,若直接测试,由于存在热降解会导致结果偏高,测试结果不稳定,因此在测试过程中一般会添加一定剂量的抗氧剂,并在加样过程中采取氮气吹扫保护。在研究中对不同抗氧剂添加量进行了测试,测试结果见表1。
表1 不同抗氧剂添加量对MFR的影响
添加剂量
熔体流动速率/ g•10min-1
环境公益诉讼制度
平均值
相对标准偏差%
1
2
3
4
5
0.0%
46.7
46.4
44.4
46.3
42.4
45.2
4.04
0.5%
41.2
41.6
41.5
41.3
41.6
41.4
0.44
1.0%
42.6
42.5
43.0
42.9
42.7
42.7
0.49
1.5%珍肽
43.3
43.5
43.6
43.2
43.4
43.4
0.36
2.0%
42.2
42.0
42.3
42.3
42.1
42.2
0.31
2.5%
42.6
美乳人体
42.4
42.5
42.4
42.5假声唱法
42.5
0.20
3.0%
42.8
42.4
42.6
42.4
42.6
42.6
0.39
从表1结果可以发现,未添加抗氧剂时样品受热分解,导致测试结果偏高,且波动较大,不利于产品控制;抗氧剂添加量为0.5%时,MFR低且稳定;随着抗氧剂添加量增加,MFR呈现出先增大后减小的趋势,可能由于抗氧剂添加量过大出现团聚反而对样品的保护变差,出现热降解,造成结果偏大。
因此在粉料分析中应添加0.5%左右抗氧剂,并搅拌均匀,抗氧剂添加量过多或搅拌不均匀都会导致结果偏高并出现较大波动。
2.1.3氮气流速的影响
在测试过程中发现氮气流速对结果影响很大,氮气流速过小或未对准料筒内部会导致低熔指样品测试结果0.3 g•10min-1以上偏差,高熔指样品测试结果1.0 g•10min-1以上偏差。因此在加样全过程都应保持在足够大的流速,以不吹飞样品和抗氧剂为宜,并保持氮气出口对准料筒口。
2.1.4加料的影响
加料时间过长,加料过程中出现架桥,加料后未压实,熔融后有气泡等都会导致测试结果偏高。因此加料要在1min内完成,不能架桥,否则重新测试,加料后要压实排出气泡。
2.2 仪器的因素
2.2.1活塞杆的影响
标准要求活塞杆头部直径9.474±0.007 mm[2],长度6.35±0.10mm。活塞杆头部直径小,测试时聚丙烯熔体承受的压力变大,流动快,导致结果偏高。为了验证,我们用9.37mm和9.46mm活塞杆对不同MFR样品和标样进行测定,结果见表2:
表2 不同直径活塞杆对比结果
活塞杆头直径
溶体质量流动速率/ g•10min-1
a
b
c
d
e
9.37mm
25.4
32.4
37.5
3.10
2.65
9.46mm
23.1
31.6
35.8
2.80
2.42
差值U1
2.3
网络拓扑图0.8
1.7
0.30
0.23
相对误差%
9.96
2.53
4.75
10.7
9.50
从表2可以看出,9.46mm活塞杆测定的结果比9.37mm活塞杆测定的结果低,不同产品对压力变化敏感程度不一,相对误差超过国标中规定的实验室内重复性相对误差,对分析结果影响比较大。
2.2.2口模内径影响
口模MFR测定的标准件,标准要求口模内径2.095±0.005mm,长度8.000±0.025mm[2],口模内径大,在相同负载下,熔体流出快,测定结果偏高。一般用口模专用量规测量口模内径,量规2.09一端可以通过口模,2.10一端不能通过口模,口模不符合要求时要及时更换,确保分析结果准确。
2.2.3负载影响
MFR测定的负载包括活塞杆和砝码。根据JJG878熔体流动速率仪检定规程,熔体流动速率测定仪负载mnom变化最大不超过±0.5%[2],负载大,熔体流出快,测定结果偏高。一般用电子天平称量砝码+活塞杆质量,对于聚丙烯测定,负载为2160g,即2160*0.5%=10.8 g,负载称量值应在2160g±10.8 g之间。

本文发布于:2024-09-25 10:32:28,感谢您对本站的认可!

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