18584137_2017款北京现代悦动HDc_EV预充电系统故障

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2018/12·汽车维修与保养43
◆文/浙江 叶飞武
2017款北京现代悦动HDc  EV 预充电系统故障
故障现象
一辆2017款北京现代悦动e l e c t r i c 纯电动车(车型简称H D c  E V ),整车型号为B H 7000B E V B A ,V I N 码为LBEHDAWB9HZ******,行驶里程为12 453km,搭载320V(SOC 8%~98%时,电压为246.4~369.16V)锂离子动力电池和81.4kW驱动电机。行驶过程中,仪表台上的电动系统故障灯突然点亮,同时显示“请检查电动系统”、“退出READY
状态”等提示(图1),车辆抛锚停驶。
图1 故障车仪表上显示的故障信息
故障诊断与排除
接车后,首先验证故障现象:点火开关电源(OFF-ACC-ON)转换正常,车辆无法启动(不能进入READ
Y状态)。用北京现代车辆专用检测仪(GDS Mobile)扫描各电控系统故障代码,动力电池管理系统(BMS)内故障代码为:P1B77逆变器电容器预
充电故障(图2)。
图2 BMS系统故障代码
故障码P1B77的具体含义是:由于逆变器电容器在早期未进行适当充电,并且不能提供高压时,记录故障代码P1B77,即使在主继电器ON 后,逆变器电容器的电压仍不能达到规定范围时,电机控制模块(MCU)确定此情况为故障。点火开关OFF时,删除故障代码。
故障码P1B77的检测条件:在IG ON时,避免由于预充电故障导致的继电器控制故
障,或者由于高压缺失导致的动力蓄电池故障。
引发故障码P1B77的可能原因有:主继电器、预充继电器、预充电阻、动力蓄电池模块和BMS之间的线束、BMS、MCU,这些部件不良均会触发故障码P1B77。
利用专用诊断仪,读取故障车上与故障码P1B77有关的数据冻结帧(图3、图4)。对图3数据进行分析,蓄电池DC电压为363.9V,说明动力电池电压正常;对图4数据进行分析,换向器电容电压为272V,说
明逆变器电容器通过预充电路接收动力电池的电压不足。通过二者电压比对分析,说明高压在一定时间内,逆变器电容器与动力电池电压不能达到规定的范围值,所以
产生故障码P1B77。
图3 BMS系统
P1B77数据冻结帧1
图4 BMS系统P1B77数据冻结帧2
BMS系统报P1B77故障码时,从图4侧数据中可以看到故障车的绝缘电阻为1 000kΩ,说明高压系统绝缘性能正常。由此,初步判断该车故障可能是由电机控制模块(MCU、逆变器电容器)内部异常、高压供电线路不良或高压系统内某部件消耗预充电流,迫使预充电路电压降低所导致的。
操作点火开关由OFF位到READY位,通过GDS检测仪进入BMS系统进行动态数据分析,蓄电池DC电压为364V(图5),处于正常范围;换向器电容电压瞬间能升到270V(电压过低),但之后会很快降到0(异常)。
江杨清通过GDS检测仪进入BMS系统,进行预充电路执行器驱动测试(图6),操作(主继电器(-)/预先充电继电器同时ON)进行执行器驱动测试,同时读取动态数据分析。在执行操作时,蓄电池
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维修小结
因预充电路系统故障,在用GDS检测仪驱动测试预充电路
(主继电器-/预先充电继电器同时ON)时,为了防止预充电阻电流过大(过热)而损坏,在驱动测试上电时,应尽可能缩短驱动测试上电时间。
在同一PCB板(模块)上面的场效应管(IGBT),外围电路形
DC电压363.9V,处于正常范围;蓄电池DC电流达到4.4A,电
流过大;换向器电容电压只能达到258V,电压过低。
图5 BMS系统故障数据曲线图6 执行器驱动测试
通过检测分析,该车故障是因为预充电流经过预充电阻时,而预充电阻所能承受的电流有限,负载电流过大时会降低电压,使得经过预充电阻的高压下降了约100V,因此系统生成故障码P1B77。
接下来逐个断开高压系统部件的方法进行故障排查。在断开高压接线盒端空调PTC加热器模块的高压DC线时,通过GDS检测仪进入BMS系统进行执行器驱动测试和动态数据分析(图7),蓄电池DC电压363.9V,属于正常;预充电流为0,说明预充电流在mA级,恢复正常;换向器电容电压367V,恢复正常。由此基本断定该车故障是由于空调PTC加热器模块不良,消耗了4.4A
的预充电流所致。
图7 预充电正常上电测试数据
从高压接线盒端空调PTC加热器模块的高压DC线连接器处直接测量空调PTC加热器模块电阻,为181.9Ω(图8),说明空调
PTC加热器模块内部存在短路现象,持续消耗较大电流。
图8 测量空调PTC加热器模块总成电阻空调PTC加热器模块安装在仪表台内部的暖风箱内。为了进一步检测,笔者又拆解了空调P T C 加热器模块外壳,对空调PTC加热器模块电路进行测量。在测量其中的一个场效应管(IGBT)时发现,
G(栅极)、c(集电极)、e(发图9 测量空调PTC加热器模块IGBT电阻
为了进一步验证该车故障诊断得是否准确,笔者又断开了高压接线盒处的空调PTC加热器模块高压DC线连接器,短接高压互锁端子(图10),目的是为了避免BMS系统报故障码P0A0D-高压系统互锁电路电压高,否则高压系统将无法上电,然后启动车辆,进入READY状态,该车故障现象消失。自动检测
由于没有单独的场效应管(IGBT),只好更换了空调PTC加
热器模块总成(图11),该车故障被彻底排除。
图10 短接高压接线盒端
空调PTC连接器互锁线图11 空调PTC 加热器模块总成
射极)任意管脚之间的电阻值均在3Ω左右(图9),说明该IGBT已经被击穿从而发生短路,导致空调PTC加热器模块消耗了4.4A的预充电流,并产生P1B77故障码。
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(PTC陶瓷发热器)的绝缘栅双极型晶体管短路,
焦建刚
专家点评
式可能会不同,在测量IBGT时,标准的测量方法是需要将IGBT从PCB板上面拆下来测量,以避免外围电路出现分流导致电阻减小,使得测量的电阻值出现异常,引起误判。而在
2016年奔驰V级商务车该车诊断过程中,笔者没有拆下IGBT而是在车上测量,是因为笔者对于该车空调PTC加热器模块的IGBT电路测量数据比较熟悉。
故障现象
一辆2016年新上市的国产奔驰V级商务车,累计行驶里程为18 678km,仪表台上显示多个报警提示信息。
故障诊断与排除
接车后,检查发现故障车仪表台上出现了盲点辅助、驻车制动、车道保持、交通标志等多个故障报警信息。用奔驰专用诊断仪(XENTRY)对车辆进行快速测试,结果发现无法到电动驻车控制单元A13(图1)。张伟宏近况
图1 快速测试
任何一个控制单元能够与外界通信的前提条件是:供电、接地、CAN线、控制单元自身均正常。根据快速诊断结果,故
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本文发布于:2024-09-20 16:47:45,感谢您对本站的认可!

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