气浮池改造施工方案

****化工集团有限公司污水处理场气浮
池改造工程
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审核:
编写:
****环保工程有限公司
二0一六年七月七日
目录
第一章工程概况及特点
第二章施工组织管理机构
第三章施工进度计划
第四章质量目标及质量保证体系第五章现场安全措施及安全管理
第一章、工程概况
logistic模型一、气浮池现状:
气浮池规格:长×宽×高=21000mm×9900mm×4200mm。
气浮池水深:一级气浮3.55m、二级气浮3.45m。
收油状况:集油管腐蚀严重已无法运行收油。
刮渣状况:刮油刮泥机腐蚀严重,以影响正常运行。
气浮状况:一、二级均采用涡凹气浮,影响出水水质。
液位控制状况:通过出水管线阀门调节,无法准确调整液位,影响刮渣机、集油管运行效果。
排泥状况:一、二级均采用刮油刮泥机刮泥,由于排泥不畅,池底污泥搅动过大,已造成二级出水含泥量加大。
二、改造方案
在充分利用原有设计基础上进行部分设备和工艺改造,最大程度上利用原有设备的前提下,针对目前运行状况,进行以下改造:
1、原集油管腐蚀严重,已无法维修,且涡轮齿数太少收油行程过小,造成与刮渣机配合使用不当等问题。针对上述问题,更换新型减速机式集油管:
1)集油管通过转动手轮就可调整池内液位的高度,操作要简单,设备运行要可靠。
2)维修费用低:集油管安装调试后,除减速机需进行定期加油外,主机三年内不用维护。
3)集油管可实现360°旋转,减少收油死角。
2、一、二级气浮池均采用刮油刮泥机进行排泥和刮油,为减少刮油刮泥机对气浮池池底污泥搅动,影响出水水质,将原刮油刮泥机更换为刮渣机:
1)更换后提高刮渣效率又减轻对池内污水的搅动;
2)减少设备运行成本,降低运行故障率;
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3、把原有两套涡凹气浮更换为溶气气浮。
4、根据原设计池体结构,出水未增设出水墙,故无法安装水位调节器,造成出水无法调节,且出水含有污泥杂质,影响后续生化处理。
针对目前的现状,在出水管前增加挡水板,同时设置水位调节器,便于刮渣更加彻底,减少对污水后续处理的影响。
5、由于气浮池需拆除刮油刮泥机改为刮渣机,造成底部污泥无法排出,考虑设备运行周期较长,需安装池底排泥管,利用池内水压自动排泥。
三:工程内容
1、拆除涡凹气浮6台
2、拆除涡凹气浮箱6间(混凝土)
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3、拆除刮油刮泥机2台
4、拆除集油管2台
girls kingdom5、安装调试溶气气浮装置2台
6、安装调试刮渣机2台
7、安装调试集油管2台
8、安装出水墙及水位调节器2套
9、增加溶气气浮反应区2间
10、增加排泥管2套
11、增加斜管填料2组
四:施工方法
1、刮油刮泥机拆除及刮渣机的安装(共2台)
1.1主要技术参数(单台)
刮油机安装长度:8.0m
刮板运行速度0.8m/min 刮板数量  3
刮板规格4200×160×20 刮板材质玻璃钢
配用国产电机型号YB3-90L-4    1.5KW 1450转/分dⅡBT4 IP54
配用摆线针轮减速机型号XWED63 速比:1003 国茂
输出扭矩3200Nm 隔爆电机锡安达
传动链条规格28A 国标
传动链条数量9m
牵引链条规格160×45 材质:304
牵引链条节数110 滚轮支撑数量6根
主从动轴规格127×8 材质45#
刮板间距2880mm 刮板距液位60-70mm 主动轴数量1根从动轴数量1根
1.2施工内容(单台):
1.2.1气浮池池内污水、污泥清理干净。
卢新1.2.2搭设可移动脚手架2组,拆除1台旧刮油刮泥机。
1.2.3安装链条式刮油机1台
云芝糖肽安装轴承座墙壁预埋钢板550mm×550mm×10mm 4块、轴承座4套、轨道支撑L60×6=44根、轨道4条、固定主从动轴2根、安装调试减速机1台、安装滚轮支撑器6根、刮板3块、牵引链条2组。
1.2.4调试链条式刮油机一套。
1.3施工方案(单台):

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