火力发电厂热控仪表取样管路电伴热装置优化改造

火力发电厂热控仪表取样管路电伴热装置优化改造
2012山东文综
冯.卡门摘要:冬季北方气温低,汽水取样管道防冻是一项必须重视的问题。为了避免汽水取样管道结冰,常在仪表取样管路外面适当地敷设伴热带。但在仪表保护柜的内部,应将伴热带进行合理并联,如果并联逐渐增加,阻值也会逐渐降低,电流也会逐渐变大。如果在电伴热装置的内部,允许经过太大的电流,金属导体发热所产生的热量也会持续走高。如果经常处在这样的状态下,在温度控制器的内部,其微动开关不仅有可能热熔,也有可能热变形,导热带不是处于加热状态,就是处于不加热状态,从而很难保障测试结果正确与否。因此,本文将电伴热装置优化,旨在促使火力发电厂正常运转。
关键词:电厂;仪表取样管路;电伴热;优化
以北方某火力发电厂为例,锅炉露天布置,冬季当地最低温度达到-10℃,汽水取样管路容易发生冻结的情况。因此,对该电厂汽水取样的测点进行分析,在取样管路外敷设电伴热带。电伴热带既有节能、低耗的特点,又有靠谱的特点,也因此被广泛使用于电力行业。因为厂里均使用型号为KRQ2的铠装伴热带,当其通电之后,温度自然有所走高。当温度升到某个点时,在取样管内,难免发生汽化的现象,导致测量结果深受其影响。因此,在铠装伴热带
上,必须安装可靠的温度控制器,而厂里均使用型号为STW的温度控制器,在控制回路中,其设计具有某些缺陷,温度控制器也因此不是容易发热,就是容易失灵,伴热带不是长期处于加热的状态,就是长期处于停止加热的状态,最终影响测点在测量中的数据。因此,电厂对电伴热系统进行优化改造。
1存在的问题
1.1设备方面同质化
从仪表保护柜的内部结构来讲,均存在并联的伴热带,位于端子排的左侧,存在不少并联的短接线;位于其右侧,存在不少白的铠装伴热带引线。如果并联逐渐增加,阻值也会逐渐降低,电流也会逐渐变大。如若在温度控制器的内部,允许经过太大的电流,金属导体发热所产生的热量也会急剧上升。如果长期处于高温、连续运行的状态,那么,压力式的温度控制器所使用的微动开关,既有可能热熔,也有可能热变形,伴热带不是处于加热状态,就是处于不加热状态。
1.2控制回路方面
在控制回路中,关于电伴热装置,存在某些设计缺陷。在之前的控制回路中,较难有效将强电、弱电隔离开来,因而,没有形成稳定的控制系统;没有考虑设计超温报警装置,更不会输出、反馈信号,在程控时,在仪表保护柜内,很难监管其具体情况;没有考虑建立超温断电的保护机制,根本无法控制着火的风险。
2.改造原理
在实际工作中,主要使用压力式的温控器,调节旋钮、凸轮,目的是将加热温度进行设定。在温包处于封闭的状态时,里面存在很多蒸汽,比如硵甲烷、氟里昂,两者的沸点均很低,很容易汽化、膨胀。利用毛细管,将温包有效连接膜盒,制作膜盒选择特殊材料,弹力十足。开始,在杠杆某端上面,电触点仍然是闭合的状态,当温度逐渐升高之后,在温包的内部,蒸汽也会逐渐膨胀起来,压力也会逐渐变大,借助毛细管传压,膜盒也会膨胀,以此有效推动杠杆,进而克服弹簧的拉力,转动时,产生逆时针的力矩。当温度升高某个点之后,断开触点,在取样管内,伴热带停止加热。当温度回落时,饱和气体得到有效收缩,压力逐渐下降,触点处于闭合的状态,开始加热。循环反复,将取样管路的温度控制在合理范围,能够节省电能。与此同时,在控制回路中,原来的温度控制器,存在某
些设计缺陷,使用八个伴热带进行并联,回路的电流实在太大,发热量也在不断走高。如若长期处于高温、连续运行的状态,那么,压力式的控制器所使用的微动开关,容易产生热熔、热变形的现象,最终导致伴热带不是持续处于加热的状态,就是长期处于停止加热的状态。在取样管道外的电伴热带持续加热,管道中的液态水也会逐渐发生汽化的现象,测量结果会受其影响;如果取样管道外的电伴热带停止加热,管道中的液态水在冬季也会逐渐冻结,测量结果也会受其影响。为了防止类似情况发生,必须进行优化改造:首先,原先的温控器所使用的微动开关,使其将伴热带进行控制,将其改造成交流接触器,既有耐高温的特点,也有耐高电流的特点,以此控制伴热带。其次,在总体的控制回路上,安装220V的继电器,使用加热器的温控装置进行控制,其常闭点可以接入总控制回路上,当柜内温度存在着火风险时,可以导通超温报警接点,将继电器的常闭点果断断开,促使控制回路处于停电的状态,防止事态恶化;将继电器的常开点果断闭合,有效使用电缆,将控制回路中的失电信号,直接反馈给DCS,在程控画面中,位于仪表保护柜的内部,伴热系统出现异常的状况,应及时进行维修,才能避免造成二次损坏。
3.实施效果
优化改造之后,温度控制器的微动开关被改成交流接触器线圈,由其合金触头控制伴热带;在原有仪表保护柜内,在加热控制回路中安装继电器,以此监视柜内是否超温、着火风险,保证汽水取样稳定。所以,合理的控制回路,关于汽水取样管路系统,才能得以有效解决测量问题,避免误判断、误操作,将测量的波动情况有效降低,机组才能正常运行。在取样管道外的电伴热带持续加热,管道中的液态水也会逐渐发生汽化的现象;如果取样管道外的电伴热带停止加热,管道中的液态水在冬季也会逐渐冻结。不管是汽化,还是结冰,在取样管的内部,压力也会逐渐发生变化,导致在汽水管路中接至在DCS逻辑中压力和流量的判断。因此,必须拥有稳定的伴热带温控系统,机组才能正常运转,火电机组的生产效益才能得到保证。投运之后,对比以往的数据,2020年1-6月期间,伴热带缺陷的次数为18次,投运之后,2021年1-6月同期降低了4次,缺陷率也因此下降为77.78%,在取样管路中产生的伴热问题能够得到有效解决。据分析,维修伴热带的材料费每次大概在980元左右,每个班组的人工检修费每次大概在7500元左右。换而言之,每次检修费大概为8480元左右;改造之后,机组节约检修维护费8480×(18-4)=118720元左右,2台机组一共可以节省237440元左右。因此,改造之后,厂里每年可以节省237440元左右。
皖南医学院学报4.结论
改造成交流接触器之后,在控制回路中,能有效将强电和弱电进行隔离,从而将保护柜的内部的并联伴热带有效控制,既能够有效改善电伴热装置的稳定性,也能够有效调整汽水取样系统的实效性,确保机组正常运转。超温报警继电器安装之后,控制回路得以有效改善,能够将仪表保护柜的内部温度有效监视,如若存在超温的现象,则将电源果断切断,避免发生着火现象,阻止情况恶化,还必须将保护柜的常温信号,反馈给程控中的操作画面,提醒发生故障,从而能够及时展开检修工作。相对于同类的改造成果而言,其改造之后的交流接触器、继电器的价格较为合理,可以有效节省改造成本。同时,其控制回路设计相对简单,容易安装,改造操作面比较集中,方便检修人员进行改造、施工。投运之后,伴热带缺陷降低了77.78%,为厂里节省检修维护费,从而提升了生产效益。因此,改造电伴热装置之后,能够有效控制温度,促使机组正常运行,减少发生不良事故,既能维系火力发电厂的日常运转,也能提升火力发电厂的生产效益,并为火力发电厂持续发展作出积极贡献,促使火力发电厂能够有效发挥自身作用,为本地区输送更多电能。
参考文献
edas
[1]申新锐.火力发电厂热控仪表取样管路布置优化[J].中小企业管理与科技,2017.08.
三个一切[2]李燕飞.火力发电厂热控仪表取样管路布置优化[J].建筑工程技术与设计,2018.08.

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