捣固焦炉机侧洒煤原因分析及对策

捣固焦炉机侧洒煤原因分析及对策
周顺全
王会彬
(贵州盘县天能焦化有限公司,盘县553531)
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由于配合水分高、细度低、操作工技能低及捣固设备故障率高等原因,导致捣固焦炉机侧洒煤
严重。为此,通过采取严格控制入炉煤水分和细度,将传统五层给料捣固改为连续给料捣固,装煤车双侧驱动改为单侧驱动等措施后,解决了捣固焦炉装煤时机侧洒煤严重的问题,使炼焦的生产能力由原来80炉左右,达到了满负荷生产运行。
关键词
捣固焦炉
洒煤
配合煤
水分
细度
连续给料
单侧驱动
文章编号:1005-9598(2008)-03-0023-02中图分类号:T Q 520.61文献标识码:B
收稿日期:作者简介:周顺全(-),男,年毕业于贵州工业大学化学工程与工艺专业,助理工程师,从事焦炉生产技术管理工作。
贵州天能焦化有限公司现有两座炉型为TJ L4350-D 型捣固焦炉,配套建设有120万t /a 的洗煤厂。在生产初期,由于煤饼稳定性差及煤箱活动壁黏煤,导致在装煤过程中机侧洒煤严重,生产一直不能达标,最多时达到80炉左右。机侧洒煤不但影响环境卫生,增大工人劳动强度,还严重影响焦炉生产。
经研究发现,80%的洒煤量是由于装煤推焦车活动壁黏煤严重,煤饼在装入过程中被活动壁所黏的煤刮掉;20%的洒煤是由于煤饼捣固不实,在装煤过程中,煤饼出现掉角,甚至塌饼无法装煤。针对上述现象,进一步分析了导致机侧洒煤现象严重的原因,并采取了一系列行之有效的措施,基本解决了捣固焦炉机侧洒煤的问题。
1
污水处理
原因分析
1.1
配合煤水分高
由于离心机效率不高及贵州雨水较多等多方面
的原因,洗选的精煤水分一直较高。捣固炼焦配合煤水分要求在9%~11%,但从天能洗煤厂化验报告和实际情况看,配合煤的水分经常高于12%,有时甚至高达15%。水分越高,装煤推焦车活动壁黏煤越严重。同时,水分太高还不利于煤饼的捣固,捣固时湿煤会往两边挤,煤饼捣固不实,容易掉角或塌饼。1.2
配合煤细度低级进模
jomo根据国内外捣固焦炉生产的经验,捣固炼焦配合煤细度要求在85%~93%。但因备煤系统碎煤机进料水分大,湿煤黏锤严重,且进料粒度大,锤头磨损较快,配合煤粉碎细度达不到要求,大部分情况配合煤细度在80%左右,低时降到75%。精煤通过输煤皮带送到煤塔,经过犁煤器分配后,大颗粒煤粒会沿着煤塔内壁落至1#、2#、8#、9#给料机处。由于配合煤粒度太大,特别是煤箱两头煤粒过大,煤饼捣固特别困难。捣固不实,容易掉角或塌饼。1.3
捣固工操作技能低
生产初期,操作人员技能较低,不能根据配合煤水分、细度的变化,来及时调整捣固方法,仍是照搬规程上的方法操作,也是煤饼掉角现象较严重的原因。1.4
捣固设备故障高
一方面由于生产人员操作技能低,易导致锤头变形;另一方面,检修人员维修不到位,特别是捣固锤头发生变形或摩擦片磨损严重时,未及时更换锤头。上述两方面的原因导致捣固锤使用个数不够或锤头强度不够,煤饼捣固不实,稳定性差,容易掉角和塌饼。
2
措施及方案
2.1
刘顺元选煤厂输送到配煤仓的精煤水分尽可能控制在规定要求(水分9%~12%
)一方面加强洗煤厂管理,保证设备正常运行;另
一方面增加入炉煤的取样次数和水分化验次数,随时为生产上的操作提供指导数据。备煤系统碎煤机锤头随时检查或更换,确保设备在最佳状况下运行。
第3期(总第136期)
2008年6月
煤化工
Co al Chemical Industry
No.3(Total No.136)
快乐女生练歌房
Jun.2008
2008-02-27
19812004  2.2

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