某钢厂热轧产线卷取厚板尾部划伤攻关

创新观察
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某钢厂热轧产线卷取厚板尾部划伤攻关
颜  俊
(武汉交通职业学院,湖北 武汉 430065)
背景
郑州龙湖蓄水高强度钢板X70、X80及20mm 以上厚板一直是此钢厂热轧产线近年来的高难度、高效益产品。卷取机在卷取18mmX80及20mm 以上厚板时,经常出现钢卷尾部出现1-2圈的擦伤,直接造成质量异议,对产品质量产生了严重影响,因此解决此问题刻不容缓。 一、现状分析
钢板首先经过夹送辊进入卷取机,夹送辊由上夹送辊和下夹送辊组成,下夹送辊中心线在前,上夹送辊中心线在后,钢板在通过夹送辊时,上夹送辊向下对钢板作用一定压力,钢板由此产生一定变形,沿着下导板进入卷取机卷取机,然后通过助卷辊压在卷筒上卷成钢卷。轧制厚板时通过现场观察、录像后慢放发现,钢板尾部部分经过夹送辊后出现向上拱起现象,拱起后和斜槽底部接触(见下图),由此可以断定划伤是此处接触摩擦产生,经分
析认为有以下几点因素影响此处拱起:  1.夹送辊压下力达到极限值,不足以提供足够的压下力使钢板
变形;
2.夹送辊前压紧辊压下力过大,导致钢板以夹送辊接触点为支
点产生跷跷板的效果,出口 钢板跷起擦到斜槽底部;
3.钢板尾部夹送辊抬起导致钢板上拱。
二、采取措施
为了减少带钢尾部划伤,提高产品质量,提高产线生产竞争
力。针对以上几点,采取以下措施:
1.提高夹送辊压下力
在卷取18mmX80及20mm 以上厚板时,通过分析PDA 发现,
夹送辊实际的压下力无法达到的计算出的需要设定压力,而是直
接采用的限定压力上限,导致夹送辊压下力不够,钢板弯曲力不
足,钢板在进卷取机时向上拱起,容易擦到斜槽下表面,引起钢
板上表面尾部10米左右产生擦伤。因此,如何提高夹送辊压下力是此次攻关的方向之一。
夹送辊装置如下图:
黑河学院学报压下力由夹送辊压下液压缸压力F 和夹送辊、机架重量G 决定,要想增加夹送辊压下力,必须从这两方面来考虑: 1)夹送辊、机架重量G: 这部分重量G 是固定的,由夹送辊和机架本身重量决定,无法改变。抽象函数
2)油缸压力F: F=F 有-F 无=P 有S 有-P 无S 无 P 有------有杆腔压强 P 无------无杆腔压强 S 有------有杆腔面积 S 无------无杆腔面积 由于夹送辊油缸面积是固定的,只有通过增加有杆腔压强或者减少无杆腔压强来实现,而有杆腔压强受系统最高压强限制,现通过减少无杆腔压强来增加夹送辊油缸压下力。
泰妙菌素夹送辊油缸活塞杆直径80mm,缸筒直径140mm 计算油缸两腔面积:
S 无=(140/2)210-6=15.410-3m2
S 有= S 无-(80/2)210-6=10.3710-3m2
夹送辊、摆臂、传动轴总重力为:
G=7647.59.8=74945.5N
无杆腔原设定压力为50bar,如把无杆腔压力改为40bar,上升时有杆腔压力为0,此时上升力为:
F= P 无S 无=4010515.410-3=61600N 由于夹送辊有两个液压缸,总力为2F=123200,远大于夹送辊、摆臂、传动轴总重力G,为留有一定余地,现设定无杆腔压力为45bar,比原来压力减少5bar,此时,在有杆腔压力不变的情况下,夹送辊压下力增加了: F 增=2510515.410-3=15400N 经过实际轧钢一个多月,对夹送辊上升无明显影响,实际压下力提高。 2.减小压紧辊压下力 压紧辊是夹送辊前的压下装置,是由压紧辊摆臂和辊子组成,由操作侧和传动侧两个气缸带动进行压下,当带钢头部被夹送辊咬入时,压紧辊气缸通过气缸下降,压住带钢,防止带钢抖动,以得到更好的卷形,当带钢尾部离开夹送辊时,压紧辊重新抬起,如下图:
《装备维修技术》2021年第6期
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客户经理制
压紧辊压下由气动系统控制,如下图,气缸有杆腔进气压紧辊压下,无杆腔进气压紧辊抬起。
由于气动系统有杆腔进气时气压直接通过换向阀进入有杆腔,中间无减压阀,进气压力5bar 无法调整,所以压紧辊压下力
为5bar 气压进入气缸产生的压下力和压紧辊自重之和,是固定不变的。在轧制厚板时,由于压紧辊压下力过大,夹送辊压力不足以使带钢完全变形,导致带钢尾部时,在夹送辊前部分被压紧辊压下,在夹送辊后部分拱起,和斜槽下表面摩擦,产生划伤。
由于压紧辊自重无法改变,要想减少压下力,只能从气缸压力入手。由上图可以看出压紧辊压下由气缸有杆腔进压,所以只需改变气缸有杆腔压力。现对气动系统进行改进,在压紧辊气缸有杆腔增加减压阀和单向阀并联。这样在压紧辊下降时,气缸有杆腔进气,气压通过减压阀,可在0-5bar 间调整;压紧辊上升时,气缸有杆腔回气,气压通过单向阀回气排到空气中。
压紧辊摆臂和辊子总量为:2852kg ,转化为重力为:28529.8=27.9KN,,实际作用在钢板上的力为:27.9/2=13.95KN
气缸有杆腔面积为:S=(0.25/2)2 -(0.08/2)2=0.044m2 一台气缸压下力可减少:F=51050.044=22KN 压紧辊由两台气缸控制,压下力为:2F=44KN
改进后最小压下力为13.95KN ,最大压下力为:13.95+44=57.95KN
3.调整夹送辊在钢板尾部上台位置
钢板卷取到尾部时,夹送辊的控制从压力控制转化成位置控制,此时夹送辊位置有一个瞬间失控,实际位置上升,无法压住钢板产生变形,通过现场观察厚板夹送辊转换的时间,通过多次调整使转换时间点尽量靠近钢板尾部,来减小对钢板的影响。
三、攻关结果
攻关后夹送辊压下力增加了15400N ,压紧辊压下力可在13.95KN 和57.95KN 之间调节,设备功能得到了提高和完善。
彻底消除了18mmX80及20mm 以上厚板尾部划伤。
四、总结
该厂轧制超厚板及X80共10000卷,产生尾部划伤后会造成2吨左右改判,产生尾部划伤几率按20%,大大降低了改判率,提高了产品质量,确保厚板极限材30万吨的顺利轧制。
在对此参数变化后已写入技术标准,为其他厂矿提供参考和依据。
(上接第385页)
(3)动压h v
动压按下式计算:《现代隧道施工通风技术》
式中各符号意义同前。计算得h v =162.25Pa (4)通风风压h t
通风风压为沿程摩擦阻力、局部阻力与动压之和:
式中:h t 通风风压;h f 沿程摩擦阻力;h x 局部阻力;h v 系统动压。计算得h t =5566.59Pa
3.4 电机功率计算
电动机的功率可由下式进行计算:
其中:N m 电动机功率,kW;Q w 总需风量,m 3
/s;h t 总阻力,Pa;η1电动机传动效率,取0.98;η2电动机内效率,取0.9;η3电动机全压效率,轴流风机一般为0.75~0.85,取0.8。计算得N m=229.26kW
4 风机选型
4.1选型原则
(1)风机选型应满足风机供风能力不小于V d ·P q 计算值的要求。(2)风机选型应满足总风压不小于h t 计算值的要求。(3)风机选型应满足风机总功率不小于N m 计算值的要求。
根据以上原则,最终风机及风筒选型主要参数如下: 序号 项目 参数 单位 1 风机型号 2x132 kW 2 额定风量 3000 m 3/min 3
高效风量
3600
m 3/min
4 额定风压 5800 pa
5 风筒材质 PVC 覆膜 -
6 风筒直径 1500 mm
7 圆周接缝 拉链连接 - 8
百米漏风率
小于1
%
5 下一步工作
(1)施工现场风机实际运行情况数据收集。使用空气质量监测设备,定期对隧洞内各部位空气质量进行检测,并记录风机运行功率、风量、洞内风速等数据。(2)数据处理、分析。在收集到的数据基础上,寻规律、总结经验,为后续施工及类似工程提供可行参考。
6 结语
在风机通风计算中发现,摩擦系数λ与风筒百米漏风率β为通风计算中的关键计算参数,在上述计算中摩擦系数λ取0.02,实际经验中,拉链式软风管的摩擦系数可达0.018,故计算中取值为保守;在上述计算中风筒百米漏风率β取1.3%,实际经验中,拉链式软风管的百米漏风率在重度使用中依然可达1%,故计算中取值为保守。
amadori本文通过“理论分析→隧洞通风风量、风压计算→风量、风压计算结果对比→通风设备选型”的思路,介绍了该水电站项目长隧洞通风计算及通风设备选型,为类似工程提供参考。
参考文献
[1]中华人民共和国水利部 水工建筑物地下开挖工程施工规范(SL 378—2007)[S].北京:中国水利水电出版社,2008 [2]水利电力部水利电力建设总局 水利水电工程施工组织设计手册 2 施工技术 [M].北京:水利电力出版社,1990
[3]杨立新,等 编著 现代隧道施工通风技术 [M].北京:人民交通出版社,2012

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