六角扳手断裂原因分析及改进措施

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六角扳手断裂原因分析及改进措施
第38卷第6期
2010年12月
现代冶金
ModernMetallurgy
V o1.38No.6
DeC.2010
六角扳手断裂原因分析及改进措施
(南京钢铁集团有限公司技术质量部,江苏南京210035)
摘要:运用金相,扫描电镜等手段对NGS2六角扳手断裂原因进行了分析,指出用户球化退火工艺不当造成的材料
塑性变形能力降低是造成冷加工断裂的主要原因.
关键词:标准件用钢;断裂;球化退火
中图分类号:TG1】5.21
引言
南京钢铁集团有限公司(以下简称"南钢公司")
生产的NGs2标准件用钢盘条,主要用于生产内六
角扳手,螺丝批,气动起子等五金工具,这种盘条的
表面质量,尺寸精度,脱碳,塑性要求均较高.一批
6rnm的NGS2盘条成品,在后续拉拔,冷弯做成
六角扳手后,拐角处出现断裂,造成批量报废,给用
户带来较大的经济损失.为了弄清断裂产生的原因,
南钢公司对断裂样品进行了取样分析.
1试样的选取与制备
对出现断裂和未断裂的六角扳手进行取样观察
以及对比分析.先将试样在裂纹处打断,对断口进行
南海纪行金相和扫描电镜观察.
2裂纹的形态及结果分析
2.1宏观形貌
试样上断裂处的形貌如图1所示,从图1中可以
清晰地观察到,断裂正好发生于试样的转角处,深度为4mm左右,裂纹几乎贯穿于整个截面.
2.2金相组织和电镜分析
在JSM一6490扫描电子显微镜下对断口进行形貌观察,如图2所示.从图2中可以看出,该试样在断裂前没有明显的宏观塑性变形,断口平齐光亮,呈现收稿日期:2010—06—26
作者简介:卞欣(1971~),女,工程师
放射花样.由此判断,该断口为脆性断口.
图1试样宏观形貌
图2断裂试样球化组织
NGS2钢属于Cr—Mo—V系合金弹簧钢,是一种
较高等级的弹簧钢,它的轧材组织为索氏体以及片状珠光体组织.用户对NGS2轧材进行后续热处理和深加工的具体工艺为:轧材成品一球化退火(温度为73O.C)一拉拔一冷弯一调质处理.
南钢公司对断裂试样断口附近组织和未发生断
裂试样的组织进行了对比分析,结果分别如图3和图4所示.通过两图对比可以看出,未断试样的球化组织球化效果较好,组织为球化珠光体,且组织细小均匀;而断裂试样的组织为片状珠光体和铁素体,球化效果很不均匀,表现在粒状珠光体并不是细小均匀分布的球化体,未被球化的片状珠光体依然存在. 14现代冶金第38卷
般来讲,球化退火的质量常用退火后硬度和渗碳
体颗粒大小(即所谓球化级别)进行评价.根据JB/T 5074—91《低,中碳钢球化体评级法》,评定图3组织为3级球化体,属于不合格的球化组织.该组织综合力学性能不高,强度低,塑性差,会给后续深加工造
成不良影响,易引起应力集中以致开裂.因此,通过
以上分析可以看出,用户所采用的球化退火制度存
在不合理之处.
图3断口形貌
图4未断试样球化组织
3分析与讨论
球化退火是一种将钢中碳化物由片状变为粒状
的热处理工艺.球化退火的目的是消除钢中的片状
珠光体,代之以粒状珠光体.盘条经过球化退火后,
可获得在铁素体基体上分布球状渗碳体的组织,而
均匀细小的球化体可显着地提高钢材塑性变形的能力,使材料达到最佳塑性,从而为后续深加工变形作好准备.球化退火工艺的关键步骤包括正确选定加
热温度,保温时间以及冷却速度等.球化退火工艺的依据是片状渗碳体有向球状渗碳体自发变化的趋势,而小颗粒的球状渗碳体又自发地向大颗粒球状
渗碳体聚集,以减少碳化物总的表面积,从而使表面能降低,球化体易于形成.
为了得到良好的球化组织,要求加热时获得成
分不均匀的奥氏体和一定数量未溶人奥氏体的碳化物,这样在随后缓冷时,会以未溶的碳化物粒子为核心或在奥氏体中富碳区形成碳化物核心,长大成球
状碳化物.因此,球化退火的加热温度不能过高,通
常是Acl以上20~30.C(括号内文字去掉),炉冷到
略低于Ar1温度(约700.C)等温,然后炉冷至500.C
女死囚犯
左右出炉空冷.根据以上分析,片状珠光体的存在有
两种原因:(1)球化温度偏低,以致片状珠光体未能
完全溶解;(2)球化温度过高,会造成未溶碳化物粒
骑士车子数减少,奥氏体成分较均匀,冷却时易在奥氏体晶
界上产生碳化物核心,进而形成片状珠光体.同时,
如果冷却速度过快,在冷却过程中就不能保证碳原
子以及合金元素原子扩散充分,碳化物颗粒不能完
全析出,长大以及聚集球化.所以要特别注意的是,
球化退火的冷却速度需比一般退火缓慢.
为此,取3根NGS2钢盘条轧材成品,分别编号
为1,2,3,做了如下试验:将它们分别加热到720, 750,780.C,再保温5h,然后炉冷至500.C左右出炉
阿伦特
空冷.将按上述工艺球化退火的盘条在材料试验机
上进行拉伸试验,得到相应的力学性能(见表1).由
表l知编号为2号的试样在750.C温度加热并保温5 h后,可获得较低的抗拉强度和良好的塑性.将2号
试样取样,利用ZEISS—HALLOO金相显微镜检验其显微组织见图5.从图5所示的显微组织中可以看出,片状珠光体基本上都被球化成粒状珠光体,而且
球化体均匀细小,呈现弥散分布状态,该组织具有优
良的塑性和综合机械性能,为后续加工做好了充分
的组织准备.
1oooX
图52号试样球化退火后组织(4硝酸酒精溶液腐蚀) 将1号试样取样检验其显微组织见图6,图6中
的组织仍然有部分片状珠光体,球化效果不是很理1000×
图61号试样球化退火后(4硝酸酒精溶液腐蚀)
第6期卞欣:六角扳手断裂原因分析及改进措施15
想,这与用户选择球化退火温度730.C下获得的组
织相似,表明原有的退火温度偏低,造成球化不
范立础
充分.
有严格地控制好热处理工艺,才能得到良好的球化
组织,以满足后续压力加工成形的需要.
表1NGS2球化退火后力学性能比较表参考文献:
4结论
(1)造成NGS2六角扳手断裂的原因是用户在
对轧材进行球化退火处理时,球化温度偏低,导致球
化效果不好,从而降低了材料的塑性变形能力,以致
材料在后续加工时出现断裂.
(2)根据球化组织形成机理,在制定相应退火工
艺时,应注意加热温度不宜过高和过低,通常是Acl
以上20~30.C,冷却速度也要比一般退火缓慢.只
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