生产线部分工序优化提升研究

生产线部分工序优化提升研究
摘要为充分发挥设备性能、提升生产过程质量控制水平,持续开展相应工序、上下游设备参数、工艺参数、质量指标的匹配性研究势在必行,本文对影响加工过程质量指标完成的部分工序进行了改进优化。
关键词:烟草制丝工艺,优化提升,PID算法
1项目实施情况
项目实施情况主要有以下两点:
(1)对松散回潮工序非稳态时间、回风温度、出料不均匀问题进行了设备改进和程序优化。
(2)对烟片加料工序非稳态时间、瞬时加料比例变异系数进行了优化。
2项目研究内容及结果
2.1优化设备性能,提高过程控制稳定性
2.1.1松散回潮工序
2.1.1.1降低松散回潮工序非稳态时间
序非稳态时间:指生产过程中工序的质量指标(如含水率)超出指标期望范围或处于非稳定生产状态持续的时间。
图1 出水分非稳定时间示意图
(1)控制现状
松散回潮工序非稳态时间均高出工艺标准,具体见表1:
表1 松散回潮工序非稳态时间
测针
工序
牌号
料头非稳态时间(s)
均值
最大
最小
松散回潮
2011山西中考英语牌号A
215.5
325.0
145.0
牌号B
221.8
329.0
156.0
牌号C
193.8
333.0
164.0
(2)改进措施
①在料头时增加攒料功能
当皮带秤有料且皮带秤累计重量不超过250kg时,将滚筒生产运行频率乘以70%,作为当前料头攒料期间的运行频率,攒料开始2分40秒后或皮带秤累计重量超过250kg时,则停止攒料功能,自动转换至正常生产状态,使得料头物料在滚筒内通过时间加长,从而实现该机料头攒料功能。
②料尾时增加喂料机尾料快速供料功能
当设备单元自动、喂料机机身上的四对光电开关均检测无料,同时喂料机的3台电机均处于自动运行的条件下,视为喂料机进入料尾状态。程序设置则将喂料机提升带由自控状态转换为48Hz定速运行,将尾料快速的输送至滚筒内,缩短尾料在滚筒内的停留时间。
③根据措施二的触发条件,将滚筒运行频率提升至48Hz,实现料尾高速倒料功能。
(3)改进效果
松散回潮改进效果见表2
表2 松散回潮改进效果
工序
牌号
非稳态时间(s)
均值
最大
最小
松散回潮
牌号A
132.0
160.0
96.0
牌号B
129.0
157.0
93.0
牌号C
121.0
155.0
77.0
通过以上改进,牌号A由215秒缩短至132秒;牌号B由222秒缩短至129秒;牌号C由194秒缩短至121秒;合格率达到91.35%,改进效果明显。
2.1.1.2 提高回风温度稳定性
(1)试验方法:
①调整补偿蒸汽压力:将压力从0.5Mpa降至0.35 Mpa;
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②确定补偿蒸汽阀门开度上下限:上限为70%;下限为40%;
③优化PID控制参数
比例调节(P值):P值主要控制补偿蒸汽阀门开度变化程度,即P值越大,补偿蒸汽阀门变化越大;P值越小,变化越小,但P值过小会导致回风温度响应比例过低。合理的P值参数使回风温度波动曲线上波峰波谷偏移中心值幅度变小。目前P值为1.6,在此不做调整。积分调节(I值): I值参数可以将回风温度波动周期延长,此次对I值按照30,60、90顺序进行了调整。
结果表明,I值为60时可以将回风温度波动周期延长,波动周期由原来的5分钟延长到25分钟,波动曲线较调整前平缓。结果表明:D值为10时使热风温度波动曲线较为平缓,避免出现频繁波动现象。
(2)试验结果
通过对I值和D值的现场试验性调整,最终确定了合理的回风温度PID参数为1.6、60、10,各牌号改进前后对比见表3:
表3各牌号改进前后对比
石婴
项目
改进前(℃)
改进后(℃)
均值
合格率
Cpk
均值
合格率
Cpk
牌号A
65.07
96.73
1.73
计算机工程与应用75
99.95
3.09
牌号B
青少年科技报
68.03
94.46
1.77
65
99.85
3.16
牌号C
70.00
97.66
2.18
65.04
99.97
3.65
平均值
/
96.28
1.89
/
99.92
3.30
从统计数据可以看出设备改造后松散回潮回风温度CPK整体提升较明显。
2.1.2烟片加料工序
2.1.2.1降低非稳态时间

本文发布于:2024-09-23 15:30:39,感谢您对本站的认可!

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