攀西选钛尾矿中再回收钛铁矿工艺研究与应用

2017-12-11
国家科技支撑计划课题(2015BAB 19B 01)谢琪春( 1967-),男,四川南充人,高级工程师,长期从事选矿技术及管理工作
第38卷第3期 2018年06月
矿冶工程
MINING  AND  M ETALLU RGICAL  ENGINEERING
Vol .38 ^3 Ju n e  2018
攀西选钛尾矿中再回收钛铁矿工艺研究与应用
谢琪春
(攀钢集团矿业有限公司,四川攀枝花617063)
岳思平摘要:针对攀钢密地选钛厂扩能改造后,江南选矿厂原矿发生变化导致原有工艺已不太适应的问题,在实验室进行了强磁选机 替代螺旋选矿机、擦磨方式脱药及工艺流程试验,并采用推荐的“弱磁除铁+—
段强磁选+擦磨+二段强磁选+浮选”工艺实现产业 化。产业化生产表明其钛精矿、铁精矿产量较2006年增幅分别为365.67%与193.14%。该研究可为攀西选钛尾矿中再回收钛铁矿 提供借鉴。
关键词:钛尾矿;钛铁矿;钒钛磁铁矿;强磁选;擦磨;浮选;回收率中图分类号:TD 981
文献标识码:A
doi :10.3969/j .issn .0253-6099.2018.03.009
文章编号:0253-6099(2018)03-0040-03
Reclaiming Ilmenite from Titanium Tailings of Pan-Xi Area :
Technical Study and Commercial Application
XIE  Qi-chun
(Pangang  G r o u p  M in in g  C om p a n y ,P a n zh ih u a  Ir o n  a n d  S te e l  G ro u p ,P a n zh ih u a  617063,Sichuan ,China )
Abstract : Alter  the  reconstruction  to  upgrade  the  capacity  ol  Midi  Titanium  Concentrator  in 
Pansteel , the  original processing  flowsheet  was  no  longer  adaptable  owing  to  the  change  ol  feed  ore  in  Jiangnan  Plant . In  view  ol  this  problem , high  intensity  magnetic  separator  was  introduced  to  substitute  spiral  separator,scrubber  was  used  to  remove  reagents  and technology  flowsheet  was  optimized  in  laboratory . The  flowsheet  of  low  intensity  magnetic  separation -1st  stage  high intensity  magnetic  separation  (HIMS )-scrubbing -2nd  stage  HIMS-flotation  was  recommended  for  commercial  practice . Industrial  production  shows  that,compared  with  2006,the  annual  capacities  of  titanium  concentrate  and  iron  concentrate increased  by  365.67% and  193.14%, respectively . This  study  provides  a  reference  for  the  reclaiming  of  ilmenite  from titanium  tailings  in  Pan-Xi  area .Key words : titanium  tailings ; ilmenite ; vanadium-titanium  magnetite ; high  intensity  magnetic  separation ; scrubbing ; flotation ; recovery
攀西地区钒钛磁铁矿主要由攀枝花、白马、太和、 红格4个矿区组成,攀枝花矿区钒钛磁铁矿是最早开 发利用的。攀钢是国内最早从钒钛磁铁矿选铁尾矿中 回收钛铁矿的企业,也是最早从选钛尾矿中再回收钛 铁矿的企业,其再回收钛铁矿的代表厂矿为兴茂公司 江南选矿厂(以下简称“江南选矿厂”),其原料为攀钢 密地选钛厂的尾矿。2008年攀钢密地选钛厂扩能改造 工程开始建设,2010年全面投产,采用“两段强磁选+浮 选”替代原“粗粒重选+电选、细粒强磁选+浮选”工艺, 实现全浮选回收
钛铁矿[1]。江南选矿厂的原矿中目 的矿物铁和钛的含量均较以前有不同程度的减少,原 有工艺已不太适应,其铁精矿和钛精矿产量大幅下降。 因此,针对变化后的原料,研发一种适宜的工艺,并结
合现场实际情况进行工业化就显得十分必要。
1选钛扩能改造前后生产情况
江南选矿厂以攀钢密地选钛厂的尾矿为原矿,采 用“盘式磁选+磨矿+两次精选”原则流程选铁,主要回 收其中的钛磁铁矿;同时采用“螺旋重选+强磁选+浮 选”原则流程选钛,主要回收其中的钛铁矿[2]。
1.1
扩能改造前生产情况
2006年全流程考查结果显示,江南选矿厂原矿
TFe  品位 15.81%、Ti 02 品位 8.02%,+0.125 mm  粒级含
量33.00%、-0.038 mm 粒级含量31.39%,易选粒级含 量35.61%。流程考查发现选铁盘式磁选机的回收率 和产率低、选钛螺旋选矿机精矿品位提高幅度小和作
期目介
日项简稿
临床流行病学
金者收基作①
第3期谢琪春:攀西选铁尾矿中再回收铁铁矿工艺研究与应用41
业回收率低等诸多问题。2006年原矿处理量710万 吨,生产T F e品位52.00%的铁精矿7万吨、TiO z品位 47.00%的钛精矿3万吨,属历史最好指标。
1.2扩能改造后生产情况
高压阻尼线
2010年全流程考查结果显示,江南选矿厂原矿TFe 品位 12.47%、TiO2 品位 7.13%,+0.125 mm 粒级含量 36.67%、-0.038 m m粒级含量37.69%,易选粒级含量 25.64%[3],具体数据见表1。流程考查发现一些新问 题:一是江南选矿厂原矿TFe、Ti〇2品位下降,其中Ti〇2品位最低下降到5.72%;二是易选粒级含量降低,由35.61%降低到25.64%,原矿粒度呈“两头宽、中间窄”分 布;三是选钛厂全浮选的残留药剂污染了江南选矿厂原 矿,降低了有用矿物表面疏水性,浮选效果变差。2010 年原矿处理量760万吨,生产T F e品位52.00%的铁精矿 2.28万吨、TiO2品位47.00%的钛精矿2.10万吨。
表1江南选矿厂2010年原矿全粒级筛析结果
粒级 产率 品位/%分布率/%
/m m/%TFe TiO2T F e TiO2
广东海洋大学学报
+ 0.45  4.198.56  2.722.881.60 -0.45 + 0.257.359.16  3.90  5.40  4.02
-0.25 + 0.18  6.2310.2005.21  5.10  4.55
-0.18+0.1545.2110.535.51  4.40  4.03
-0.154+0.12513.6911.746.0012.8911.52
-0.125+0.10  5.5210.65  6.084.71  4.71
-0.10+0.074  4.9010.97  5.904.31  4.05
-0.074+0.04511.9511.63  6.4611.1510.83
-0.045+0.038  3.2712.177.68  3.19  3.52 -0.03837.6915.209.6745.9451.12
合计100.0012.477.13100.00100.00
2选钛尾矿中再回收钛铁矿工艺研发
针对江南选矿厂原矿特点和性质,在设备、脱药方 式、工艺等多个方面进行了实验室研究,以达到高效再 回收其中有用矿物特别是其中钛铁矿的目的。
2.1强磁选机替代螺旋选矿机
取江南选矿厂现场原矿,经0.9 mm筛孔尺寸手筛 隔渣、实验室电磁筒式磁选机除铁后,米用SLon-500 强磁机进行抛尾富集,在磁场强度567 kA/m、冲程35 mm、转速3 r/min、给矿浓度30%的较佳条件下进行了 实验室生产W,结果见表2。
表2强磁抛尾富集实验结果
产品名称产率/%TiO2品位/%TiO2回收率/%
精矿35.2111.6264.63
尾矿64.79  3.4635.37
给矿100.00  6.33100.00
从表2可看出,江南选矿厂原矿隔渣、除铁后,通过 强磁抛尾富集,可抛除产率64.79%、TiO2品位3.46%的尾矿,同时得到产率35.21%、TiO2品位11.62%、回收率 64.63%的精矿,精矿富集比达1.84,强磁作业的抛尾 和富集效果较明显。
结合江南选矿厂原矿特点及现场工业化改造的实际 情况,采用赣州金环磁选设备有限公司研发的SLon-_
强磁选机开展现场工业试验,在磁场强度700 kA/m、冲次 250次/min、冲程20 mm、干矿量460 t/h(给矿浓度约 33%)的较佳条件下进行了 72 h连续运行[5],所得综 合指标见表 3。
表3 72 h连续运行综合指标
产品名称产率/%TiO2品位/%TiO2回收率/%
精矿29.0213.2261.88
尾矿70.98  3.3338.12
给矿100.00  6.33100.00
从表3可看出,在给矿TiO2品位6.33%条件下,经 SLon-4000强磁选机一次选别,即可得到产率29.02%、TiO2品位13.22%、回收率61.88%的精矿。强磁精矿 TiO:品位较原螺旋重选生产指标(9.35%)提高了约 4个百分点,同时回收率较原螺旋重选生产指标(47.76%)增加了 15个百分点,表明用强磁选机替代 螺旋选矿机是可行的。
2.2擦磨方式脱药
考虑到攀钢密地选钛厂扩能改造后,江南选矿厂 原矿粒度特点和残留药剂影响,进行了 $240 x 300球 磨机擦磨脱药前后的浮选对比试验,球磨在此处的主 要作用是进行擦磨,使被药剂污染的有用矿物露出新 鲜表面,次要作用是使钛铁矿进一步单体解离。实验 室浮选钛捕收剂为优钛m、调整剂为工业硫酸。试验 采用1次粗选、4次精选开路浮选流程[6],结果见表4。
表4擦磨前后浮选对比试验结果
脱药
方式
产品
名称
产率
/%
T iO2 品位
/%
T iO2 回收率
/%
精矿17.4047.7043.80未脱药
中矿42.9115.5435.19
尾矿39.7010.0321.01
原矿100.0018.95100.00
精矿25.0247.2162.42
擦磨脱药
中矿44.4111.3026.52
尾矿30.57  6.8411.05
原矿100.0018.92100.00从表4可看出,在同样的试验条件下,人浮原矿经 过擦磨后,精矿TiO2回收率增加约19个百分点,尾矿
42矿冶工程第38卷
Ti〇2品位下降了 3个百分点。表明用球磨进行擦磨
脱药,能大幅度提高浮选指标。
2.3两段强磁选+浮选工艺
依据强磁选机替代螺旋选矿机、擦磨方式脱药的
试验效果,并借鉴攀钢密地选钛厂2008年选钛扩能改
造成功经验,拟采用“弱磁除铁+—段强磁选+擦磨+二
段强磁选+浮选”工艺对江南选矿厂的钛铁矿进行再
回收,实验室数质量流程如图1所示,即在原矿Ti02
麦肯锡
品位6.43%的条件下,采用该工艺可得到产率3.73%、
Ti02品位47.06%、回收率27.09%的钛精矿。
图例:产率(%) ;TiO2品位(%)
TiO2回收率(%)
原矿
4.97;8.82
6.82
弱磁
100.00;6.43
100.00
除铁
95.03;6.31
除铁精矿
35.21;11.62
93.18
强磁选
59.82;3.11
63.6329.55
)磨矿
一段强磁
-尾矿
)擦磨
35.21;11.62
16.69;17.34
45.01
脱硫
15.79;17.40 0.90;10.28
63.63
强磁选
浮选
18.52;6.34
简述组织结构的特征18.62
43.57  1.44
段强磁
尾矿
硫杂质
3.88
钛精矿
图1江南选矿厂选钛系统数质量流程
3工业化及存在问题
2013年,江南选矿厂采用实验室推荐的选钛工艺 逐步进行了改造,并采用“磨矿+—粗两精磁选”选铁
流程对选钛过程中的除铁精矿进行了回收。整个系统 米用折面筛隔渣、永磁筒式磁选机选铁、SLon-4000强磁机抛尾富集、斜板浓缩分级机浓缩脱泥、G F与JJF型 组合浮选机浮选等。通过4年的生产优化,产品产质量 都有大幅提高,钛精矿平均产量13.97万吨,铁精矿平均 产量20.52万吨,较2006年增幅分别为365.67%与 193.14%,具体数据见表5。但整个系统现在存在的主 要问题是尾矿中超细粒级颗粒比预计的多,而设计的 尾矿处理设备沉降面积不够,导致环水水质差,影响产 品质量和系统作业率,有待今后设计注意与现场完善。
表5江南选矿厂近年生产指标
年份
年产量/万吨品位/%
钛精矿铁精矿Ti〇2TFe 201414.1014.7346.7848.32
201512.2022.5547.6849.39
201613.0924.0147.5349.75
201716.5020.8047.4250.20
平均13.9720.5247.3449.51
4结 语
1)研发的“弱磁除铁+强磁选+擦磨+强磁选+选”工艺替代“盘式磁选+螺旋重选+强磁选+浮选”工 艺再回收攀西选钛尾矿中钛铁矿是可行的,江南选矿 厂平均年产钛精矿和铁精矿较2006年增幅分别为 365.67%与193.14%。这为攀西选钛尾矿中再回收钛 铁矿提供了借鉴。
2) 江南选矿厂存在的主要问题是尾矿中超细粒 级颗粒比预计的多,尾矿处理设备沉降面积不够导致 环水水质差,影响产品质量和系统作业率,有待今后设 计注意与现场完善。
参考文献:
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有限公司,2006.
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收利用工程可行性研究[R].攀钢集团矿业有限公司,2012.
引用本文:谢琪春.攀西选钛尾矿中再回收钛铁矿工艺研究与应用[J].
矿冶工程,2018,38(3):40-42.

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