合成氨装置变换气换热器腐蚀泄漏及防控措施

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合成氨装置变换气换热器腐蚀泄漏及防
控措施
摘要:近年来,社会进步迅速,从变换气预热系统工艺流程分析,结合腐蚀
介质、操作温度、操作压力、选材等方面分析,认为腐蚀泄漏发生的原因为氯化
铵腐蚀。通过露点、结盐温度等工艺参数的计算以及对腐蚀产物进行离子谱分析,验证腐蚀泄漏发生的部位与换热器实际腐蚀部位一致。结合腐蚀发生的影响
因素,从工艺防腐、选材优化及结构设计等角度提出了氯化铵腐蚀的防控措施。
关键词:合成氨装置变换气换热器;腐蚀泄漏;防控措施
引言
合成氨中采用全低变换工艺,其在具体应用过程中关键优点就是阻力小、能
耗低、产能大,也正是因为该项工艺在应用期间具有这些优点,因此,得到了广
泛应用。为了使全低变换工艺能够得到合理应用,确保生产作业顺利开展,要针
对实际情况,做好优化研究。
1腐蚀原因分析
粗煤气预热流程中,由于温度在160~220℃范围内变化,最易发生氯
化铵腐蚀,来自气化装置的粗煤气在管道流动过程中,其中的水分为饱和状态,
对管道腐蚀较轻,保温不好或导凝的部位会由于温度降低而导致氯化铵的析出,
正常情况下物流中饱和水溶解有氯化铵,到变换气换热器管程入口时,由于壳程
的介质温度较高,对粗煤气进行了加热,粗煤气中携带的氯化铵饱和水发生气化,导致氯化铵浓度升高,在内壁表面发生结盐,并携带粗煤气中其他腐蚀介质沉积,氯化铵易吸潮,发生潮解时会对金属内壁造成腐蚀,所以变换气换热器管程入口
端易发生结垢和腐蚀,在粗煤气通过变换气换热器继续升温至240℃的过程中,氯化铵从结晶态转变为气态,不会对管束造成腐蚀,所以管程后半段的腐蚀较轻。粗煤气的露点温度为158.25℃,即物料的温度低于158.25℃时,物
郝迪料中将析出液态水。而粗煤气的结盐温度与腐蚀介质的含量有关,通过计算,氯
离子质量浓度为100mg/L时,结盐温度为160.5℃。也就是说,当物
料的温度低于160.5℃时,物流中会发生氯化铵结晶,随着氯离子含量升高,结盐温度随之升高,因此,粗煤气中氯离子含量的控制尤为重要。此外,提高物
流的操作温度也是避免氯化铵腐蚀的重要途径。
2全低变换工艺概述
水煤浆制气工艺采用先进的水煤浆气化、耐硫变换、低温甲醇洗、制酸。多
喷嘴对置式水煤浆气化分为煤浆制备、气化、渣水处理三个工序,煤浆制备送来
的煤浆与高压氧气经烧嘴喷入气化炉,在1350℃下反应,产生的粗煤气经水洗塔
洗涤后送净化系统。气化来的粗煤气依次经宽温耐硫变换、低温甲醇洗、液氮洗
精制的1:3氮氢气送往合成氨装置,经催化剂的催化作用,化学反应生成氨,
经冷凝分离后得到产品液氨供尿素使用,甲醇洗产生纯度为98.5%的二氧化碳气
供尿素使用。硫回收采用上海科洋工艺包处理酸性气副产97.5%浓硫酸。
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3优化全低变换工艺的合理措施
实际生产作业开展过程中采用的B302Q型催化剂。29.5kt/a生产能力相当于
设备生产能力为4.15t/h,也就相当于半煤气用量为14667.8Nm3/h。本次设计采
用的半水煤气主要成分为CO2、CO、H2、CH4、O2、N2多种气体,气体的体积分
数分别为7.2%、30.6%、37.6%、1.3%、0.2%、22.7%;体积分别为441.2Nm3、4581.8Nm3、5612.5Nm3、219.3Nm3、41.2Nm3、3315.3Nm3;物料质量分别为的
45.6kmol、201.8kmol、246.9kmol、10.1kmol、1.9kmol、147.9kmol。物料衡算
一共分为以下几个部分:(1)进入第一变换炉湿水煤气的气体组分有CO2、CO、H2、CH4、O2、H2O、N2多种气体,气体的体积分数分别为5.58%、24.6%、30.12%、
1.12%、0.23%、20.52%、18.01%;体积分别为1027.6Nm3、45626
2.18Nm3、
5612.5Nm3、219.8Nm3、43.8Nm3、3913.4Nm3、3309.5Nm3;物料质量分别为的
45.6kmol、201.8kmol、246.9kmol、10.1kmol、1.9kmol、175.3kmol、
147.9kmol。(2)出第一变化炉催化剂变换气的气体组分有H2、CO、CO2、CH4、N2
公民与法2012多种气体,气体的体积分数分别为48.3%、10.48%、21.81%、1.29%、20.02%;体
积分别为8261.2Nm3、1812.3Nm3、3741.5Nm3、219.8Nm3、3321.8Nm3;物料质量
分别为的371.2kmol、79.5kmol、167.2kmol、10.1kmol、147.9kmol。(3)进入第
二变换炉第一阶段变换气的气体组分为H2、CO、CO2、CH4、N2、H2O多种气体,
气体的体积分数分别为37.98%、8.44%、17.51%、1.03%、15.47%、25.12%;体积
分别为8255.3Nm3、1807.2Nm3、3781.5Nm3、220.0Nm3、3315.9Nm3、5281.2Nm3;物料质量分别为的367.2kmol、79.5kmol、167.2kmol、10.1kmol、147.9kmol、235.1kmol。(4)进入第二变换炉底一段催化剂变化气的气体组分为H2、CO、CO2、CH4、N2、H2O多种气体,气体的体积分数分别为44.42%、2.52%、23.29%、
1.01%、15.47%、18.62%;体积分别为9520.1Nm3、543.3Nm3、5010.8Nm3、
220.0Nm3、3315.9Nm3、3991.2Nm3;物料质量分别为的453.2kmol、23.9kmol、224.1kmol、10.1kmol、147.9kmol、178.2kmol。(5)进入第二变换炉内第二阶段
催化剂化气的气体组分为H2、CO、CO2、CH4、N2、H2O多种气体,气体的体积分
数分别为35.19%、2.02%、18.49%、0.83%、12.31%、32.01%;体积分别为
9520.1Nm3、543.3Nm3、5010.8Nm3、220.0Nm3、3315.9Nm3、8432.5Nm3;物料质
量分别为的453.2kmol、23.9kmol、224.1kmol、10.1kmol、147.9kmol、
377.3kmol。(6)出第二变换炉第二段催化剂层干变换气的气体组分为H2、CO、
CO2、CH4、N2、多种气体,气体的体积分数分别为51.98%、0.25%、29.01%、
1.14%、17.43%;体积分别为993
安顺学院图书馆2.2Nm3、45.3Nm3、54.96.1Nm3、220.0Nm3、3315.9Nm3;物料质量分别为的448.2kmol、1.98kmol、246.2kmol、10.1kmol、147.9kmol。
4合成氨工艺装置中安全仪表系统的应用趋势
4.1 安全仪表系统的智能化
在当前信息时代下,化工领域和智能技术的联系日益紧密,很多智能设备应须鳗虾虎鱼
用于该领域中,而化工安全仪表系统也自然朝着这一方向上发展。通过应用智能
化技术,可以提升安全仪表的实用价值和便捷程度,通过人工智能技术的应用,
还极大提高了人工操作的安全程度,降低化工企业人力、物力的投入,具有较高
的综合效益。需要指出的是,智能安全仪表系统的通讯,主要依靠智能传感器与
数字阀门定位器来实现。
4.2 过程控制系统的集成
在实际的化工应用过程中,通过安全仪表系统不仅可以满足通讯的接口和网
络的有机统一,还可以对这个基本过程实现有效的控制。在当前很多的中小企业中,普遍都利用集成手段来降低化工应用中安全仪表系统的投入,以实现更高的
企业效益。这种方法对于一些?模较小、要求较低的化工企业而言,具有较高的
应用价值。
4.3 自身检测减少管理成本
在安全仪表系统运行的过程中,安全系统本身可能会出现问题。然而即使安
全系统出现了故障,安全仪表系统也能够对自身存在问题的系统进行检测,及时
排查出自身故障,并及时解决问题。不难看出,该系统可以在很大程度上提升仪
表系统的可使用率,这在很大程度上节约了管理成本。由此可见,通过应用智能
化的安全仪表系统,可以提升化工企业工作环境的安全性,有助于节能成本,它
是一种具有较高综合效益的安全应用系统。
结语
(1)降低前序工段粗合成气中悬浮物的含量,控制到质量浓度1mg/L
以下,在粗合成气换热之前,增加过滤器,避免液态水带到变换气换热器,同时
过滤器还可以脱除部分细粉。(2)对煤中的氯含量进行检测,将其控制在一个
合理的水平,特别是要实时监测冬季煤中的氯含量,若氯含量偏高,则要掺入夏
季储存的煤以调和煤中的总氯水平。(3)临时性延长变换气换热器的使用寿命,可考虑在入口管端衬625合金。
参考文献
[1]马文柱.合成氨工艺技术的现状及其发展趋势分析[J].化工管理,
2019(26):201-202.
[2]王悠悠.合成氨工艺及节能改造措施的分析[J].化工管理,
2019(22):208-209.

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