船舶燃油系统故障案例分析及管理

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第19卷  第8期                      中  国  水  运                        Vol.19          No.8 2019年    8月                    China Water Transport                      August                2019
收稿日期:2019-02-25
作者简介:张立法,山东交通职业学院,轮机长,从事轮机工程技术的教学和研究工作。
船舶燃油系统故障案例分析及管理
张立法
(山东交通职业学院,山东 潍坊 261206)
摘  要:简单介绍燃油系统主要发生的故障,列举实船两燃油驳运系统方面案例,分析驳运故障原因及如何去解决,并浅谈燃油驳运基本单元的管理,及给公司船员部和船舶管理人员在提高船员责任心方面的建议,以供大家参考。
关键词:燃油系统;驳运;故障;管理
中图分类号:U472          文献标识码:A          文章编号:1006-7973(2019)08-0107-02
燃油系统是柴油机重要的动力系统之一,其作用是把符合使用要求的燃油畅通无阻地输送到喷油泵入口处。该系统通常由加装,储存,驳运,净化和供给五个基本环节组成。根据环节间的关系,可将其分为燃油的加装和储存,燃油的驳运净化和燃油的供给三个基本单元。据海事组织统计,造成柴油机故障停机的原因中,燃油系统的故障占27.3%,主要发生的故障有:双联滤器故障,供油泵故障,循环泵故障,自清滤器故障,燃油雾化加热器故障,高压油泵故障,也就是说主要故障发生在燃油的供给基本单元中。燃油的加装测量及燃油的供给,实船发生跑油溢油的案例较多,已经引起船舶工作人员的重视,而燃油的驳运基本单元船上发生案例相对较少,还没有引起船舶管理人员的足够重视,本文重点浅谈燃油在驳运基本环节的管理,结合自己在实船遇到的燃油驳运故障,与大家共同学习。
燃油系统的主要设备与作用见表1。
表1  燃油系统的主要设备与作用
主要设备
中共中央党校作用
备注农民频道自娱自乐
重油驳运泵“4”(采用
容积式齿轮泵、螺杆
泵)
1)将任一重油舱中的燃油驳至重油沉淀油柜“5”中;
2)在各“1”.“2”重油舱之间的相互驳运;
3)特殊情况将重油舱中的燃油通过甲板注入阀驳至
舷外。 见下图 船舶燃油驳运系统简图 重油净化处理设备(沉淀柜、分油机和过滤器) 沉淀:去除燃油中的杂质和水分(受时间和船舶摇晃
影响;重油需预热温度50~60℃)。
离心分离:依靠离心力分离杂质和水分;
过滤:在泵前的多组粗、细滤器滤去杂质。
magbox沉淀柜必须有两个,至
少沉淀12h,应定期放
水排污。
雾化加热器
加热燃油以降低粘度。以粘度发讯器测量粘度变化,
通过调节机构调节蒸汽阀开度来控制加热温度
在油柜中设置蛇形加热
管(管中采用饱和蒸汽
为热源) 速闭阀
当柴油机在运转中发生故障时,可以在机舱外拉动速闭阀,迅速关闭油阀切断油路,使柴油机迅速停车。布置在各油柜(尤其是日用油柜)的出口。
电子工业专用设备
一、燃油驳运单元的案例及管理 1.驳运泵案例故障分析
案例:2008年3月份,某轮由泰国开往美国途中,因公司安排在巴拿马加油,确保加油过程不会发生溢油事件,进行并舱驳油操作,主管轮机员首先要熟悉燃油驳运系统管
路图(见下图),轮机长安排三管轮将NO1重油舱“1”中的存油驳至NO2重油舱“2”和重油沉淀柜“5”并驳空,并叮嘱驳运过程密切关注驳运泵出口压力,三管轮下班后安排值班机工继续驳油,三管轮第二天上班时被告知NO1重油舱已驳空,并将泵吸口阀转至NO2重油舱,三管轮检查发现驳运泵吸油困难现象,刚开始驳油量基本满足主机燃油消耗,最后出现无法驳油现象,查故障原因:(1)怀疑管路系统有空气,放气后无效。(2)怀疑深舱燃油温度低,粘度太大,导致吸油困难,将油舱温度提高,将驳油管系改为驳轻油,驳油效果还是不理想。(3)拆检驳运泵,此泵为单螺杆泵,螺杆为金属制作,衬套为人造橡胶制成,虽对固体杂质不敏感,但防干磨,长期使用磨损后需更换。拆检后发现衬套磨损严重,主管轮机员查无备用衬套。
(1)故障解决
为了保证主机燃油消耗,最后将移动齿轮驳油泵装在原驳运泵处,并更改燃油管路,以便满足主机燃油的需要,况且到美国之前还得将原管路,原驳运泵装复,驳运泵衬套备件于巴拿马供船后立刻更换,以防PSC 检查官检查,造成一些不必要麻烦。
(2)驳运泵日常管理
本船重油驳运泵“4”仅设置一台(日本造简易船),应该引起足够重视。1)做好驳运泵维护保养工作,万向联轴节定期加牛油,运行中注意电机有无异响,发热现象。2)备件备足,本案例就是存在
主管轮机员对自己备件不清楚,拆检后才去查备件,可以看出船舶备件存在管理不到位问题。3)驳运泵在运行中加强管理,尽量主管轮机员亲自操作驳油,若条件不允许,主管轮机员应向操作人员交代清楚,本案例就是因为操作人员,没有及时更换油舱出口阀,导致油泵吸空,致使油泵长时间干磨,造成泵衬套损坏,无法泵油。4)螺杆泵的管理要点:防止干转;不宜反向运转(安全阀的方向);启动-先开吸、排阀,停止-先断电,后关排出阀,再关吸入阀;不容许长时间通过安全调压阀回流运转;拆装时小心存放、注意清洁;注意液温、粘度、吸入空气,防止气
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蚀发生。
1.NO1燃油舱
2.NO2燃油舱
3.泵前滤器
4.燃油驳运泵
5.重油沉淀柜6(7).油舱出油阀8.驳运泵进
口阀9.重油沉淀柜进口阀10(11).油舱进口阀
图1  船舶燃油驳运系统简图
2.驳油系统管路故障案例分析及管理
案例:2016年3月,某轮由上海开往新加坡,主管轮机员在驳NO1重油舱舱油(只有该油舱存油)时出现驳油困难现象,已经满足不了主机,发电机的日常消耗,沉淀柜日用柜存油仅能满足半天燃油消耗,船上轻油仅能维持三天的消耗(该轮发电机锅炉均用重油,主机靠码头不换重油)无法到达新加坡,经与公司申请漂航解决燃油驳运问题:(1)拆检驳油泵(两台均为齿轮泵其中一台长时间闲置
未用),发现端面间隙过大,是造成吸油困难的一个原因,但船上没备件只好装复。(2)检查发现油舱温度太低只有6℃,因该轮到上海之前在船厂修船,一直未给油舱加温,提高油舱加热温度,加热24h后,温度上涨缓慢,管子弄内通风,派人下去查原因发现蒸汽加热管漏气严重,此漏气处为船厂工人补焊过且法兰接头未接好,船员监工不到位,,经过风机通风,测管隧内氧气在安全范围后,派人下去重新焊接,重新上紧螺栓,检查不再漏蒸汽后进行加热燃油,温度慢慢上升,重新驳油效果还是不明显。(3)怀疑管路长时间未用,重油黏在管壁上,对管壁进行热水加热,将滤器拆开,倒灌轻油冲洗管路,将滤器前阀门关闭,泵前管路拆开灌注轻油,开泵试验还是无法吸油。(4)考虑NO1重油舱距离泵吸口管路太长,用NO2重油舱(在机舱上层,)油作为引油驳NO1重油舱油,若油位高于泵吸口,泵可以更容易吸上油。
(1)故障解决
测量发现NO2重油舱油位太低,于是将溢流柜中混合油用移动驳油泵驳油至NO2重油舱,当油位达到1m时,此时已经高于泵吸管路位置,开泵试验,泵出口有0.12MPa 的压力。说明效果有效,并将泵出口阀转换到NO2重油舱,稍开NO1重油舱出口阀,经观察NO2重油舱油位开始非常缓慢上涨,但将NO2重油舱出口阀(7)关闭,只驳NO1重油舱油,泵出口无压力看来只能引油才能将NO1重油舱油驳出,慢慢开大NO1重油舱出口阀,直到NO2重油舱油位达到1.5m,将泵出口阀转到沉淀柜,经过净化供主机使用,船舶才恢复正常航行。
微透析(2)驳运系统管理
本案例也存在驳运系统管理上存在问题,1)有一台泵长期久置未用,轮机员都不清楚此泵能否可用,互为备用的泵必须保证都能能正常使用,况且至少有一套完整备件在船。2)船舶在船厂修船期间,监工不到位,导致油舱蒸汽加热管系存在焊接不良问题,法兰接头螺丝未上紧漏蒸汽,导致NO1重油舱油温上升缓慢,事后据主管轮机员解释刚开始也是用NO2重油舱油作引油,但是因NO1重油舱油温太低,油不能驳出。3)主管轮机员责任心不强,驳油过程中没去测量NO1重油舱油位有无下降,值班人员也未发现NO2重油舱油位下降,而NO2重油舱油未被驳出。4)驳运系统管理,本船由于NO1重油舱管路较长,需要用NO2重油舱油作为引油,NO2重油舱油应保持油位在2m以上;靠港前沉淀柜,日用柜保持较高油位;加油时尽量加到其它油舱中,尽量避免加到NO1重油舱中,且油舱油温始终保持在15~20℃,油舱出口附近温度35~40℃。
二、总结与建议
这两期燃油系统案例的发生与操作人员的责任心不强有很大关系,国际海事组织对船舶事件统计分析表明,海上事故中有80%以上与人为因素有关,给船东造成不必要的损失,公司船员部和船舶管理人员应加强船员管理,提高船员责任心,使船员的整体素质得到提高。船舶管理人员应加强船舶备件管理,笔者在船上任轮机长期间,就严格要求轮机员和电机员加强备件管理,按说明书核查备件库存,
这样便于主管人员对主管设备结构和备件清楚了解,特别一些重要备件不至于遗漏申请,特别是刚任职轮机员对自己主管的设备不熟悉,遇到的问题少,可以说很多设备没有亲自拆过,更得从说明书上了解设备结构及备件情况。
参考文献
[1] 李斌等.主推进动力装置[M].大连:大连海事大学出版社,
2007:511-519.
[2] 黄家亮主编.轮机维护与管理[M].大连:大连海事大学出
版社出版,2010,09.
[3] 钱耀南主编.船舶柴油机[M].大连:大连海事大学出版社
出版,2007.

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