l硫碱比-关于“硫碱比”问题的讨论

从悬浮预热及预分解窑诞生以来,由于窑气中挥发性组份能绝大部分冷凝在悬浮物料上形成闭路循环,对生产过程和熟料质量有较大的危害,因此引起了世界范围的关注,其中,对碱和硫的允许含量及其之间的比例也作了大量的研究,并明确地提出了"硫碱比"的概念。
随着我厂1000t/d预分解窑投入运行,笔者开始参与这万面的实践,对"硫碱比"问题逐步产生了一些看法·供同行参考。
2              关干"硫碱比"的适用范围
  硫碱比即新型干法窑入窑原、燃料中硫和碱的摩尔比:S/R-molS03/(molNazOmolKzO),本文采用文献「'l推荐的S/R=S03/(0.85K20+1·29NazO)计算式。
世界各大水泥公司提出的具体计算式与之大同小异,但取值各有不同,多在0.5-1.0之间,其理论依据为:控制合适的"硫碱比",使锻烧过程挥发在窑气中的硫、碱组份能尽量多的结合成硫酸盐,由于硫酸盐的沸点较高,二次挥发率低,随熟料排出窑外,从而避免在窑尾富集形成结皮
文献[']指出:"具有决定意义的不是原、燃烧中硫碱的比率,而是存在于气氛中硫碱的比率。对于烧煤,特别是烧高灰份煤的水泥窑,不但要考虑碱的挥发率,而且还耍看到挥发性碱在高温窑气中研发生的反应。因此,国外水泥工作者根据其原料、配料率值以及烧油等条件下总结出来的硫碱比需要进行分析。"
我厂PC窑在S/R<0.4的情况下,因为SO3而发生堵塞就是一个例子。
  我厂地处北方,原、燃料中的碱含量较高,硫含量较低,设计计算生料中的硫碱比仅为0.152,详见表1。对于这种原、燃料,预分解窑能否正常运转。我们在进行薄行性研究时,对条件类似的牡丹江、鹤岗、绥化三厂进行了调研,三厂生料的挥发性组份含量见表2
1 哈尔滨水泥厂PC窑物料中挥发性组分含量(%)
组份
K2O
Na2O
SO3
cl-
S/R
石灰石
0.25
0.15
0.02
0.004
 
黏土
2.65
2.01
0.29
0.007
 
铁粉
0.38
0.22
6.12
0.005
 
煤灰份
2.73
0.85
0.60
0.009
 
生料
0.60
0.42
0.16
0.004
0.152
熟料
1.00
0.64
0.27
0.069
 
煤粉
S=0.20%
 
 
 
 
2 北方三厂生料中的挥发性组分含量(%)
厂名
K2O
Na2O
SO3
cl-
S/R
牡丹江
0.46
0.29
0.14
0.005
0.183
鹤岗
0.63
0.40
0.45
0.024
0.428
绥化
0.54
0.34
..
0.003
 
调研结果表明,三厂在生料中碱含量偏高,硫含量较低,在煤粉硫含量很低的条件下,都能较正常地运转。
因此我厂改造选用了预分懈窑,同时预留了必要时上放风系统的余地。
该窑199210月点火调试,到199346月出现了频繁的预热器堵寨现象。
查原因发现在三风道喷嘴旋流风的螺旋体角度小、燃烧效率较低的情况下,生料中SO3含量偏高。生料中SO3<0.16%,运行基本正常;预热器经常塌料;SO2>0.25%,就有堵塞的危险SO3>0.4时,很快就会堵塞。
最近又看到了珠江水泥厂的有关报导[3],该厂近年硫碱比增加(1994年平均为1·65)起初,这些高硫碱比的物料确实给生产带来许多闲难,结皮堵塞影响正常生产,熟料质量亦明显下降-
经过多方研究攻关,采取调整工艺配方,确保燃料的完全燃烧,重点抑制硫的挥发循环等揩施、不采用旁路放风,完全可以优质高效地生产水泥熟料,圈此,笔者认硫碱比"的适用范围有必要进一步探讨.
3硫酸盐的形成与挥发
  硫碱比的理论依据主要有两点:其一,锻烧过程挥发出来的硫和碱能够首先形成硫酸盐,在窑气中硫碱比合适时能绝大部分生成硫酸盐;其二,形成的硫酸盐在胺烧过程中二次挥发率很低,固定在熟料中排出窑外。
文献[4]指出:"对这些复杂系统确切的热力学数据尚未获得,因此几乎不可能预测这些反应过程。因此,在新型干法窑的各种工况下,这两条依据的可靠性还需要迸一步证明,但下述情况却便我们有理由对这两条依据的普遍性提出怀疑。
3·1不论原、燃料中的"硫碱比"高低,结皮样中都含有大量S03
     在新型干法窑系统中,挥发性物质外选列大气里的量很少,基本上都保留在熟料中排出。当内 外循环达到动态平衡时,熟料中的硫碱比可以认为是原、燃料硫碱比的综合反映。
3为几个厂结皮样
  3几个厂的结皮样化学分析结果
本溪厂
生料
0.30
0.10
0.30
-----
0.78
新农村文化建设论文
 
熟料
0.54
0.23
--
-----
---
 
窑尾斜坡结皮1
1.88
0.34
7.83
0.26
3.85
 
窑尾斜坡结皮2
8.95
0.50
25.06
0.16
3.04
 
窑尾坚直烟道结皮
4.45
0.65
宝石岛22.88
0.63
4.95
宁国厂
结皮
1.66
0.05
16.06
----
10.88
珠江厂
如何保持斗争精神
结皮
1.40
0.17
42.37
0.15
30.06
的化学分析结果。石崟厂的生料S/R=0.5,熟料S/R=0.58,在这种条件下,如果按硫碱比的理论,挥发出来的硫应该有足够的碱与其化合生成二次挥发率很低的硫酸盐,结皮中就不应该富集这么高的S03。而实际上在结皮中的富集程度硫比碱高得多,8个结皮样中KzO+NazO平均含量是生料的5·06倍,而河北唐山一中S03是生料的42·69倍,S/R高达4·79.
3·不论原、燃料申的"硫碱比"高低.结皮特征矿物都含大量的硫酸盐
国外研究表明,新型干法窑结皮的主耍矿物组成是2CaSO。·KzSO(硫钾钙石)2QS亿aCO3(灰硅钙石)2CzSCaSO(硫硅钙石)。建材院陆纯同志曾实地调查过太原、本溪、新疆、冀东、牡丹江等厂新型干法窑的运转和结皮、结块情况。当场取得实物样回院进行检验研究,检验结果与国外报导基本一致,并在研究报告申提出结皮的特征矿物为:硫钾钙石(2CaSO4·KzS04)、硅方解石(2S·Ca-C03)、硫硅钙石(2QSCaSO)、无水硫铝酸钙(3CA
 CaSO)。同时指出,这些特征矿物在水泥窑系统内的特定条件下形成,在另一特定条件下消失,所以又被称作中间相或过渡相。它们存在时,或在外形上能"缠结"在一起,并缠结其它物质·形成结皮,也即构成了结皮中的固体粘结键;或由之产生了一定含量和一定
粘度的熔体,在结皮中构成了液体粘结键,在实际结皮中,这两种粘结键同时存在,都起作
[7]。在国内外指出的结皮特征矿物中,仅硫钾钙石(2CaSO。·KzSO)申含有KzO,其重量远比S03小得多。而这些结皮并不是都在S/R大于1时生成的,有些窑S/R<l,甚至较低时,结反中也有大量上述特征矿物存在。这就对在回转窑工况条件下挥发出来的硫和碱能否首先生成硫酸盐,硫酸盐的二次挥发率是否很低产生怀疑.
3·3从国内现有资料分析,在窑系统内即使硫碱比较低,硫和碱也都有较大的循环量和二次挥发率
lPC窑窑料中的挥发性组份的含量曲线图[7],图中Kz0S03等数据列于表4。可见,两个厂生料里的硫碱比都较低,而窑内K2OS03都有很高的挥发量和循环量,邓县厂生料S/R=0.125,熟料S/R=0477,而503的循环量为生料含量的7.6倍,达熟料含量的2·09倍,新疆厂生料S/R=0.44,熟料S/R=0.384,而S03的循环量达生料含量的3.04倍,是熟料含量的3·46倍。说明窑气中碱过剩时,挥发出来的SO3要么没有绝大部分与碱化合成硫酸盐,耍么是已形成的硫酸盐在窑复杂的工况下,仍有较高的二次挥发率.
4 PC窑窑料中挥发性组分K2O Na2O 的含量
项目
邓县厂
 
妇幼保健机构管理办法
 
 
新疆厂
 
 
 
 
K2O(%)
Na2O (%)
SO(%)
S/R
K2O(%)
Na2O (%)
SO(%)
S/R
入预热器生料
0.8
0.4
0.15
0.125
0.81
0.47
0.57
0.440
窑尾物料
1.85
0.40
1.60
--
2.45
0.55
2.30
--
微生物学
出窑熟料
0.90
0.30
0.55
0.477
1.00
0.35
0.50
0.384
循环量
1.05
----
1.15
----
1.64
---
1.73
----
窑内挥发量循环量
0.95
-----
0.75
-----
1.45
----
1.80
-----
熟料中含量
1.17
-----
2.09
------
1.64
-----
3.46
------
硫碱比的调整问题
假如原、燃料的硫碱比不在控制范围内,如果能降低硫或碱的含量进行调整当然好;如果是用增加硫或碱的含量来达到硫碱比的平衡,其可行性还须研究,原因有以下几方面。
4·1在挥发性组份扎硫比碱对生产的危害大
(1)    在众多结皮样的化学分析中,都含有大量的S03,即使S/R不高的石夸厂,8个结皮样S03平均含量达20.92%,结皮中S/R4·79,碱只富集了5·06倍,而硫富集了42·69倍。
(1)    国内外的研究结果,对结皮特征矿物的认识比较一致,在特征矿物中硫占的比例远高于碱。
(2)    硫的挥发率受窑内工况影响变化很大。现代研究证明,硫的挥发率除受温度影响外,对燃烧效率、环境气氛、氧气浓度等都很敏感。
文献[3]通过珠江厂改善生料易烧性,确保燃料的完全燃烧等措施,重点抑制硫的挥发循环,使之在S/R很高的情况下保持窑系统的正常生产运行。我厂也有过这方面的教训。199
346月连续发生预热器堵塞事故,就是因为在当时的工况条件下造成S03循环量增大的缘故。当时窑的三风道喷嘴旋流风的螺旋体为15。,煤粉燃烧速度慢,火焰细长,火焰温度较低,窑内温度不易升高。窑尾废气用奥氏气体分析仪检测末发现CO。通过对人预热器生料、CS预热器人窑物料(热料)及熟料申的S03进行化学分析得知,在当时的工况条件下,循环量很高,是生料的7·87(见表5)。最后通过努力控制生料中SO3<0.25%才维持正常生产。
 5 199385  6日生料,热料,熟料SO3含量(%)
样品
生料
 
热料
 
熟料实物基
循环量
 
 
实物基
灼烧基
实物基
灼烧基
 
Kg/1000kg熟料
灼烧基生料的倍数
5/8-3
0.16
0.247
2.39
2.446
0.18
2.199
8.9
6/8-1
0.17
0.262
2.59
2.640
0.17
2.378
9.09
6/8-2
0.22
0.338
2.40
2.416
0.25
2.078
6.15
算术平均值
0.18
0.282
2.46
2.501
0.20
2.218
7.87
当改进了三次风道喷嘴,改善了工况环境后,1996129,30日又作了同样的试验,结果见表6
6  1996129,30日生料,热料,熟料, SO3含量(%)

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