摘要:针对承德建龙新建215㎡烧结机篦条糊堵严重,造成烧结矿质量下降、难行的情况,结合他人研究成果及本公司生产实际,从糊篦条产物、原料分析了糊篦条的原因,并提出了解决措施。通过自动加水、机速自动调整、提高混合料制粒效果、提高混合料温度、平衡除尘灰使用量、更换防糊堵篦条等措施,烧结机篦条糊堵情况明显好转,转股强度上升1%以上。 关键词:烧结机;篦条;糊堵;料温;除尘灰;防糊堵篦条
引言
随着钢铁行业竞争日趋激烈,效益下降,烧结工序不断开发和应用节能降耗及智能制造技术,以期降低成本。承德建龙特殊钢有限公司作为国家高新技术企业,利用承德本地钛铁粉资源,在烧结方面实现了全钒钛烧结,215㎡烧结2021年1月建成以来,为减少成本,适应环保要求,将钒化弃渣、高炉除尘灰、炼钢除尘灰、自产机头1#-4#除尘灰、机尾除尘灰、高炉出铁场除尘灰、高炉矿槽除尘灰等固体废弃物进行了循环利用。自2021年1月投产以来,
遇到较多制约生产的情况,其中糊篦条情况较为突出,严重影响烧结机产品质量和烧结顺行,糊篦条已经成为烧结作业区的“心腹大患”,如何在较短的时间内解决烧结机糊篦条的情况,已迫在眉睫。本文从烧结工艺层面,对篦条糊堵的原因进行了研究和分析,并结合生产实际,一步步解决了糊篦条的情况,为今后的生产提供了宝贵的生产经验。
1 糊篦条情况
烧结机篦条间隙是抽风的主要通道,对烧结矿烧成过程起着至关重要的作用,糊堵的具体表象为:
(1)烧结机篦条从台车两端开始糊堵,并且逐渐往中间延伸,最终整个台车篦条均出现糊堵,而且在篦条之间间隙较小的地方先发生粘料;
明报(2)整个篦条表面都粘满了料。
糊堵物为白的物质,且结构致密、硬度高、韧性强,与篦条结合非常紧密,极难清理,影响抽风效果,导致烧结矿质量及烧结机顺行受到严重影响。经作业区取样化验,此部分白物质,含有大量的碱金属(K+和Na+),由此可知,原料内带入了较多的碱金属。因
此,解决篦条糊堵对提高烧结矿质量、和烧结工序顺行十分重要。糊篦条情况详见图1
东莞三级地震图1 糊篦条情况
2 糊篦条原因分析
2.1从烧结过程来看,当烧结过湿带移动至台车篦条处时,使得篦条表面和间隙中存在着大量水分,并且使篦条湿润,同时混合料中的除尘灰由于不易造球,在干燥带及过湿带形成大量粉尘随风流通过篦条间隙。当烧结机篦条间隙透风不畅时,一些具有粘性的粉尘与湿润的篦条接触,便直接粘附于篦条间隙之中。随着燃烧带下移,温度不断升高,粘附于篦条间隙之中的粉尘发生矿相反应,便形成了具有一定强度的粘着物。经过多次的粉尘粘附和矿相反应,致使篦条间隙逐渐被糊死【1】。
表1 215㎡烧结用除尘灰成分
工序 | 地点 | 倒运方式 | Tfe | K2O | Na2O | Zn |
烧结 | 机尾除尘灰215 | 气力输送 | | 0.34 | 0.42 | 0.05 |
机头除尘灰215 | 气力输送 | 24.9 | 1.51 | 0.93 | 0.05 |
配料除尘灰215 | 赤字率气力输送 | 30.5 | 0.18 | 0.21 | 0.05 |
筛分除尘灰215 | 气力输送 | 52.3 | 0.15 | 0.24 | 0.05 |
料场 | 综合料库 | 吸灰车 | 22.5 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
竖炉 | 竖炉除尘灰 | 气力输送 | 56.5 | 0.12 | 0.21 | 0.05 |
高炉 | 1200矿槽除尘灰 | 吸灰车 | 54.6 | 0.10 | 0.19 | 0.04 |
1200出铁场除尘灰 | 吸灰车 | | 0.12 | 0.13 | 0.68 |
新1350矿槽除尘灰 | 吸灰车 | 54.8 | 0.09 | 0.15 | 0.05 |
五洲国际码头1350出铁场除尘灰 | 吸灰车 | | 0.15 | 0.12 | 1.21 |
1350重力灰 | 吸灰车 | 42.77 | 0.12 | 0.15 | 0.49 |
1200重力灰 | 吸灰车 | 35.1 | 0.12 | 0.14 | 0.61 |
炼钢 | 炼钢140万除尘灰 | 吸灰车 | ISA防火墙 38.56 | 0.55 | 0.46 | 0.53 |
炼钢88万除尘灰 | 吸灰车 | 33.67 | 1.49 | 0.67 | 0.18 |
炼钢2次除尘灰 | 吸灰车 | 27.49 | 广东科学技术职业学院图书馆2.69 | 0.60 | 0.82 |
炼钢3次除尘灰 | 吸灰车 | 32.69 | 2.82 | 1.01 | 1.09 |
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2.2从表1可以看出,除尘灰中含有较多碱金属,由于碱金属熔点、沸点较低,混合料中焦粉燃烧形成的还原性气氛,有利于碱金属化合物还原成金属状态。在经过烧结燃烧带时,由于燃烧带温度一般在1300℃以上【2】,高于K、Na的沸点,碱金属则以气态的形式随烧结烟气下移。在此过程中,气态碱金属与混合料接触被冷却,到达篦条位置时温度低于500℃,碱金属与烟气中的粉尘、水气、Cl-以及微细粉尘发生一系列物理化学反应,形成固态化合物,附着在篦条附近的各个表面【2,3】。持续的碱金属富集会导致篦条之间的间隙、隔热垫之间填满附着物,最终形成坚硬的糊堵物,造成篦条糊堵。