A074007B板氧化报告汇总

化金板氧化跟踪报告--1
(化金总检)
一、 跟踪时间(一至五项):2006520--66
二、 跟踪条件:化镍金后每送往下工序前全检并保证板子无氧化现象。
三、 站点跟踪情况:(相同的一批跟踪板)
站 别
跟 踪 结 果
化镍金后
全检A074007B板80PNL,发现无氧化现象。
文字站
全检A074007B板80PNL(×4)有20PCS金面氧化,总不良率:6.25%,其中:
1、纸湿和沾异物引起氧化有15PCS,不良率:4.69%;
2、手套脏引起氧化有5PCS,不良率:1.56%。
全检320PCS,总不良数:59PCS,总不良率18.13%,其中:
1、手套脏引起氧化有17PCS,不良率:5.31%;
2、不明原因引起点状氧化有42PCS,不良率:12.82%。
成型后处理线
全检320PCS,总不良数:97PCS,总不良率30.31%,其中:
1、手套脏引起氧化有5PCS,不良率:1.56%;
2、不明原因引起点状氧化有2PCS,不良率:0.63%;
3、海绵轮吸水不干引起花纹状氧化有10PCS,不良率:3.13%;
4、出料后(温度高)直接叠板BGA部位严重氧化有70PCS,不良率:20.88%。
四、对比实验(A074007B):
A、成型后处理线温度比较
1、正常烘干段显示温度:105℃,实际温度:118.3℃,出料后(温度高)直接叠板,全检40PCS,BGA部位严重氧化有17PCS,不良率:42.5%。
2、烘干段设定温度为90℃,实际温度:95.1℃,出料后(温度高)直接叠板,全检40PCS,BGA部位严重氧化有3PCS,不良率:7.5%。
B、镀金后处理线与2#成型后理线清洗效果比较
1、成型后直接过镀金后处理线35PCS后全检,无发现氧化现象
2、成型后正常过成型后处理线并插架冷却后全检35PCS,海绵轮吸水不干引起花纹状氧化有3PCS,不良率:8.57%;BGA处氧化有2PCS,不良率:5.71%
C、镀金后处理线与1#成型后理线清洗效果比较
1、1#成型后理线保养后取403PCS按正常条件清洗并插架冷却,总检检板结果:氧化数量有366PCS、不良率:90.82%,氧化现象为整板金面氧化,属表面清洗不净所致。
2、将以上366PCS的氧化板全部过镀金后处理线返洗,总检检板结果:氧化数量有5PCS、不良率:1.37%,氧化现象为金面氧化,属表面清洗不净所致。
五、 环境影响跟踪实验(A074007B):
文字房
1、将化金后无氧化的板50PNL在文字房放板处静置7天后全检,有3PNL的3PCS定点手套脏引起氧化,不良率:1.5%。
总检站
2、将对比实验C的第2种中取无氧化板343PCS在总检房内静置3天后全检,有2PCS小点状氧化,不良率:0.58%。
纯水洗与自来水洗的金面氧化对比实验-2
1、实验跟踪时间:2006-6-7
2、实验机台:2#成型后处理线
3、实验参数:
1)烘干温度设定值:100℃、显示值:94-95℃、实际值:90-95℃;
2)线速:40mm/s、处理时间:1.5min、酸洗压力:11fKg/cm2、水洗压力:0.75Kg/cm2
3)烘干后全部插架,待板冷却后再收板。
备注:化金后处理线正常洗板参数:
A、烘干温度设定值:85℃、显示值:86℃、实际值:88-89℃;
B、 线速:2.0M/min、处理时间:1min、酸洗压力:1.5Kg/cm2、水洗压力:0.5Kg/cm2
4、跟踪结果:
全检板量PCS
电测定点手套脏引起氧化
海绵轮吸水不干引起水印状氧化
不良数量
不良率
不良数量
不良率
纯水洗
397
289 PCS
72.8%
8 PCS
2.02%
自来水洗
386
4 PCS
1.04%
14 PCS
3.63%
功能减退
七、 综合以上跟踪结果,引起氧化不良的主要原因有:
1、 垫纸胶片湿和沾异物;
2、 使用手套脏;
3、 海绵轮吸水不干;
4、 后处理烘干后直接叠板;
八、暂时以下做法生产:
1、 镀金后处理和成型后处理烘干后不能直接叠板,须插架待板冷却后再收板。
2、 成型后处理洗其他板后准备洗化金板时须将设备彻底保养后再进行。
3、 建议镀金后处理和成型后处理线吸水海面轮的清洗频率为1/班。
金面氧化跟踪报告-3
一、目的:追踪化金板金面氧化现象,查氧化根源。
二、实验内容:
.跟进50PNL A074007B板,从化金线开始跟踪,一直到目检,每一站均作好相关记录;
.生产部负责生产及保养,技术部和供应商负责技术支持及参数确认; 品保部负责检板及检板结果记录.
三、相关责任人:
团队杀手
技术部:杨立华、林文汇、周木虎、詹海花
生产部:郑锋、各班长
品保部:肖小颜、符瑞国、杨柳
药水商:黎定果
四、实验记录和实验流程详见原始记录本:
五、跟踪结果:(单位:PCS
1、 化金前检板:A、选出12PNL铜面有水迹氧化印和圈点氧化印不良板,板裁四个角;
B、 选出38PNL铜面好的板,板裁两个对角。
检板结果:铜面有水迹氧化印:18PCS
铜面被污染氧化印:20PCS
铜面深度氧化印:15PCS
2、 生产过程检板结果(化金成型洗板后:共50PNL×4,总检:共163PCS):
好板:110PCS、不良板:53PCS,不良项如下:
站点
手套印
铜面花纹污印
孔环水印
金面水印
金面发红
金面脏污
金面沾胶
化金后
1
15
8
4
/
/
1
文字后
3
15
/
/
/
9
/
累积
成型后
5
15
/
2
/
26
/
累积
成型洗板后
3
15
48
2
12
/
累积
总检检板后
6
10
37
/
/
累积
可清洗
无法去除
当时发现及时返洗即可去除
不良率
3.68%
6.13%
22.7%
/
/
/
67.48%
六、化金前与化金后焊盘比较1
后烘后的板铜面轻微氧化
化金后金面状况
从以上图片看出,后烘后的板(待化金板)铜面存在轻微水印氧化状,经化金前处理磨刷后可以去除,化镍金后金面状况良好
六、化金前与化金后焊盘比较2
后烘后的板铜面深度氧化
化金后金面状况
         
从以上图片看出,后烘后的板(待化金板)铜面已存在深度氧化花纹状,经化金前处理磨刷后不能去除,化镍金后金面依然存在花纹状;这种情形用橡皮擦或返洗均不能除去。
七、文字返洗不净污染板面:这种情形用橡皮擦或返洗均不能除去。
八、镀金后海绵轮吸水不干产生孔边金面水印超音频电源:    九、后烘后送往化金线待化金生产的垫胶片:
这种情形用橡皮擦或返洗可以除去。
十、小结:此次实验跟踪的结果分析,金面不良项有:
1)花纹污印;2)手套印、孔环水印和金面水印。
造成以上不良项的主要原因有:
A、 后烘后送往化金线待化金生产的板铜面存在氧化印和花纹印,表现为垫胶片湿造成水迹氧化印、铜面被污染氧化印、铜面深度氧化花纹印,经化金前处理磨刷后不能去除,化镍金后金面依然存在花纹状;这种情形用橡皮擦或返洗均不能除去。
B、 成型洗板后,出现的孔环水印和金面水印
十一、改善方向:
1、针对化金前铜面不良板:
A、 显影参数优化;B、保持显影后吸水海绵轮清洁;C、杜绝垫胶片脏污。
2、成型洗板后,出现直径较小的孔环水印和金面水印,当时发现及时返洗即可去除。
总检送往化金线金面氧化返洗板检板分类情况-4
(单位:PCS
不良项
面水
面脏
面氧
金面手套
环水
文字返洗污染
面白
金面点 状氧化
金面点状露镍
金面
花纹
1348
344
341
262
115
74
13
73
60
34
42
各不良项占检板总数不良率%
25.52
25.30
19.43
8.53
5.49
0.96
5.42
4.45
2.52
3.19
返洗不净板量
18
83
48
21
9
12
44
8
34
42
返洗不净板占该项不良总数不良率%
5.23
24.34
18.32
18.26
12.16
92.31
60.27
13.33
100
了不起的盖茨比2012
100
返洗后改善
良率%
94.77
75.66
81.68
81.74
87.84
7.69
39.73
86.67
0
0
从以上分类看,总检站所送往化金线的金面氧化返洗板中,三大不良项为金面水印、金面脏污和金面氧化,具体分析如下:
1、真正属于金面氧化(发红)的占19.43%,余下的为其他不良项;
2、很难被返洗掉有金面点状露镍、金面花纹和文字返洗污染;
3、很容易被返洗掉有金面水印、金面脏污、金面氧化、金面手套印、孔环水印和金面点状氧化;
成型后化金氧化跟踪报告(79日早班-5
1、 实验目的:寻化金板金面氧化(主要是A074007B板)的主要原因。
另类论坛2、 实验跟踪人员:李宗山、杨立华、药水商:陈小龙、黎定果
3、实验前提条件:
A、在1#成型洗板吸干段海棉轮前面的水洗槽旁边加上挡水垫胶片
        B、洗板输送速度:2.47m/min,烘干温度:85
3、 实验过程:分六种情况进行跟踪(  单位:共424PCS
异常项目
金面氧化
金面水印
孔环水印
金面脏污
极品五笔2009
手套印
点状露镍
金面花纹
不良数
134
9
0
23
9
11
18
总不良率%
31.6
2.12
0
5.24
2.12
2.59
4.25
以上跟踪数据统计具体分析如下:
1、 金面氧化占主要不良项,总不良率31.6%(其中换水保养前正常洗板有14.86%),没有得到改善;
2、 与分类结果(表1)比较,在1#成型洗板吸干段海绵轮前面的水洗槽旁边加上挡水垫胶片后,金面水印和孔环水印有明显改善,不良率下降28.89%
3、 成型后洗板前的金面氧化很少,洗板后数量增加。
4、 金面不明黄花纹印完全可以洗掉。
                           
一、以上跟踪过程中,发现造成金面氧化原因的有:
1、文字返洗不净污染金面。
21#成型洗板吸干段海棉轮前面的水洗槽旁边加上挡水垫胶片。
3、后烘后送往化金线待化金生产的板铜面存在氧化印和花纹印,表现为垫胶片湿造成水迹氧化印、
铜面被污染氧化印、铜面深度氧化花纹印,经化金前处理磨刷后不能去除,化镍金后金面依然
存在花纹状。
4、文字UV收板机引起的定点条状氧化比例较高,且无法清洗掉。
5、 纸胶片湿和沾异物污染金面;
6、 手套脏引起;。
7、 海绵轮吸水不干造成;
8、 成型后处理洗板机烘干后直接叠板造成;
  9口水污染金面引起
二、总检站金面氧化返洗板分类类型:
类型
金面
水印
金面
脏污
金面
氧化
金面手套印
孔环
水印
金面点状氧化
金面
白点
文字返洗污染
金面点状露镍
金面
花纹
返洗
难易度
三、后续改善建议:
1、文字返洗流程:文字印偏/印反/模糊→用化白水清洗干净→清水洗干净→镀金后处理→重印
2、金面花纹(化金前已存在):保持显影后吸水海绵轮清洁,每月一次清洗后烘板垫胶片,杜绝垫胶片脏污。
3、金面点状露镍:每班更换化镍后水洗槽并扫除溢流处槽壁,每月对所有水洗槽用5g/L的次氯酸钠(漂白粉)浸泡4小时后充分清洗。
4、加强设备的日常保养工作。
5、保持镀金后处理与成型后处理线海绵轮的清洗频率为每班一次。
6、手套的使用管理。
7、喷锡板与化金板必须分开,且每月一次清洗垫胶片。
杨立华
2006/08/02

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