(化金—总检)
一、 跟踪时间(一至五项):2006年5月20--日6月6日
二、 跟踪条件:化镍金后每送往下工序前全检并保证板子无氧化现象。
三、 站点跟踪情况:(相同的一批跟踪板)
站 别 | 跟 踪 结 果 |
化镍金后 | 全检A074007B板80PNL,发现无氧化现象。 |
文字站 | 全检A074007B板80PNL(×4)有20PCS金面氧化,总不良率:6.25%,其中: 1、纸湿和沾异物引起氧化有15PCS,不良率:4.69%; 2、手套脏引起氧化有5PCS,不良率:1.56%。 |
| 全检320PCS,总不良数:59PCS,总不良率18.13%,其中: 1、手套脏引起氧化有17PCS,不良率:5.31%; 2、不明原因引起点状氧化有42PCS,不良率:12.82%。 |
成型后处理线 | 全检320PCS,总不良数:97PCS,总不良率30.31%,其中: 1、手套脏引起氧化有5PCS,不良率:1.56%; 2、不明原因引起点状氧化有2PCS,不良率:0.63%; 3、海绵轮吸水不干引起花纹状氧化有10PCS,不良率:3.13%; 4、出料后(温度高)直接叠板BGA部位严重氧化有70PCS,不良率:20.88%。 |
四、对比实验(A074007B): A、成型后处理线温度比较 | 1、正常烘干段显示温度:105℃,实际温度:118.3℃,出料后(温度高)直接叠板,全检40PCS,BGA部位严重氧化有17PCS,不良率:42.5%。 | 2、烘干段设定温度为90℃,实际温度:95.1℃,出料后(温度高)直接叠板,全检40PCS,BGA部位严重氧化有3PCS,不良率:7.5%。 | B、镀金后处理线与2#成型后理线清洗效果比较 | 1、成型后直接过镀金后处理线35PCS后全检,无发现氧化现象 | 2、成型后正常过成型后处理线并插架冷却后全检35PCS,海绵轮吸水不干引起花纹状氧化有3PCS,不良率:8.57%;BGA处氧化有2PCS,不良率:5.71% | C、镀金后处理线与1#成型后理线清洗效果比较 | 1、1#成型后理线保养后取403PCS按正常条件清洗并插架冷却,总检检板结果:氧化数量有366PCS、不良率:90.82%,氧化现象为整板金面氧化,属表面清洗不净所致。 | 2、将以上366PCS的氧化板全部过镀金后处理线返洗,总检检板结果:氧化数量有5PCS、不良率:1.37%,氧化现象为金面氧化,属表面清洗不净所致。 | | |
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五、 环境影响跟踪实验(A074007B):
文字房 | 1、将化金后无氧化的板50PNL在文字房放板处静置7天后全检,有3PNL的3PCS定点手套脏引起氧化,不良率:1.5%。 |
总检站 | 2、将对比实验C的第2种中取无氧化板343PCS在总检房内静置3天后全检,有2PCS小点状氧化,不良率:0.58%。 |
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纯水洗与自来水洗的金面氧化对比实验-2
1、实验跟踪时间:2006-6-7
2、实验机台:2#成型后处理线
3、实验参数:
1)烘干温度设定值:100℃、显示值:94-95℃、实际值:90-95℃;
2)线速:40mm/s、处理时间:1.5min、酸洗压力:11fKg/cm2、水洗压力:0.75Kg/cm2。
3)烘干后全部插架,待板冷却后再收板。
备注:化金后处理线正常洗板参数:
A、烘干温度设定值:85℃、显示值:86℃、实际值:88-89℃;
B、 线速:2.0M/min、处理时间:1min、酸洗压力:1.5Kg/cm2、水洗压力:0.5Kg/cm2。
4、跟踪结果:
项 目 | 全检板量PCS | 电测定点手套脏引起氧化 | 海绵轮吸水不干引起水印状氧化 |
不良数量 | 不良率 | 不良数量 | 不良率 |
纯水洗 | 397 | 289 PCS | 72.8% | 8 PCS | 2.02% |
自来水洗 | 386 | 4 PCS | 1.04% | 14 PCS | 3.63% |
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功能减退
七、 综合以上跟踪结果,引起氧化不良的主要原因有:
1、 垫纸胶片湿和沾异物;
2、 使用手套脏;
3、 海绵轮吸水不干;
4、 后处理烘干后直接叠板;
八、暂时以下做法生产:
1、 镀金后处理和成型后处理烘干后不能直接叠板,须插架待板冷却后再收板。
2、 成型后处理洗其他板后准备洗化金板时须将设备彻底保养后再进行。
3、 建议镀金后处理和成型后处理线吸水海面轮的清洗频率为1次/班。
金面氧化跟踪报告-3 |
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一、目的:追踪化金板金面氧化现象,查氧化根源。 |
二、实验内容: |
| 1.跟进50PNL A074007B板,从化金线开始跟踪,一直到目检,每一站均作好相关记录; |
| 2.生产部负责生产及保养,技术部和供应商负责技术支持及参数确认; 品保部负责检板及检板结果记录. |
三、相关责任人: |
| 团队杀手 技术部:杨立华、林文汇、周木虎、詹海花 生产部:郑锋、各班长 |
| 品保部:肖小颜、符瑞国、杨柳 | |
| 药水商:黎定果 |
四、实验记录和实验流程详见原始记录本: |
五、跟踪结果:(单位:PCS) |
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1、 化金前检板:A、选出12PNL铜面有水迹氧化印和圈点氧化印不良板,板裁四个角;
B、 选出38PNL铜面好的板,板裁两个对角。
检板结果:铜面有水迹氧化印:18PCS
铜面被污染氧化印:20PCS
铜面深度氧化印:15PCS
2、 生产过程检板结果(化金—成型洗板后:共50PNL×4,总检:共163PCS):
好板:110PCS、不良板:53PCS,不良项如下:
站点 | 不 良 项 |
手套印 | 铜面花纹污印 | 孔环水印 | 金面水印 | 金面发红 | 金面脏污 | 金面沾胶 | 备 注 |
化金后 | 1 | 15 | 8 | 4 | / | / | 1 | |
文字后 | 3 | 15 | / | / | / | 9 | / | 累积 |
成型后 | 5 | 15 | / | 2 | / | 26 | / | 累积 |
成型洗板后 | 3 | 15 | 48 | 2 | 12 | / | 累积 |
总检检板后 | 6 | 10 | 37 | / | / | | 累积 |
备 注 | 可清洗 | 无法去除 | 当时发现及时返洗即可去除 | |
不良率 | 3.68% | 6.13% | 22.7% | / | / | / | |
良 率 | 67.48% |
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六、化金前与化金后焊盘比较1:
从以上图片看出,后烘后的板(待化金板)铜面存在轻微水印氧化状,经化金前处理磨刷后可以去除,化镍金后金面状况良好
六、化金前与化金后焊盘比较2:
从以上图片看出,后烘后的板(待化金板)铜面已存在深度氧化花纹状,经化金前处理磨刷后不能去除,化镍金后金面依然存在花纹状;这种情形用橡皮擦或返洗均不能除去。
七、文字返洗不净污染板面:这种情形用橡皮擦或返洗均不能除去。
八、镀金后海绵轮吸水不干产生孔边金面水印超音频电源: 九、后烘后送往化金线待化金生产的垫胶片:
这种情形用橡皮擦或返洗可以除去。
十、小结:此次实验跟踪的结果分析,金面不良项有:
1)花纹污印;2)手套印、孔环水印和金面水印。
造成以上不良项的主要原因有:
A、 后烘后送往化金线待化金生产的板铜面存在氧化印和花纹印,表现为垫胶片湿造成水迹氧化印、铜面被污染氧化印、铜面深度氧化花纹印,经化金前处理磨刷后不能去除,化镍金后金面依然存在花纹状;这种情形用橡皮擦或返洗均不能除去。
B、 成型洗板后,出现的孔环水印和金面水印
十一、改善方向:
1、针对化金前铜面不良板:
A、 显影参数优化;B、保持显影后吸水海绵轮清洁;C、杜绝垫胶片脏污。
2、成型洗板后,出现直径较小的孔环水印和金面水印,当时发现及时返洗即可去除。
总检送往化金线金面氧化返洗板检板分类情况-4
(单位:PCS):
不良项 日 期 | 检 板 总 量 | 金 面水 印 | 金 面脏 污 | 金 面氧 化 | 金面手套 印 | 孔 环水 印 | 文字返洗污染 | 金 面白 点 | 金面点 状氧化 | 金面点状露镍 | 金面 花纹 |
总 计 | 1348 | 344 | 341 | 262 | 115 | 74 | 13 | 73 | 60 | 34 | 42 |
各不良项占检板总数不良率% | | 25.52 | 25.30 | 19.43 | 8.53 | 5.49 | 0.96 | 5.42 | 4.45 | 2.52 | 3.19 |
返洗不净板量 | | 18 | 83 | 48 | 21 | 9 | 12 | 44 | 8 | 34 | 42 |
返洗不净板占该项不良总数不良率% | | 5.23 | 24.34 | 18.32 | 18.26 | 12.16 | 92.31 | 60.27 | 13.33 | 100 了不起的盖茨比2012 | 100 |
返洗后改善 良率% | | 94.77 | 75.66 | 81.68 | 81.74 | 87.84 | 7.69 | 39.73 | 86.67 | 0 | 0 |
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从以上分类看,总检站所送往化金线的金面氧化返洗板中,三大不良项为金面水印、金面脏污和金面氧化,具体分析如下:
1、真正属于金面氧化(发红)的占19.43%,余下的为其他不良项;
2、很难被返洗掉有金面点状露镍、金面花纹和文字返洗污染;
3、很容易被返洗掉有金面水印、金面脏污、金面氧化、金面手套印、孔环水印和金面点状氧化;
成型后化金氧化跟踪报告(7月9日早班)-5
1、 实验目的:寻化金板金面氧化(主要是A074007B板)的主要原因。
另类论坛2、 实验跟踪人员:李宗山、杨立华、药水商:陈小龙、黎定果
3、实验前提条件:
A、在1#成型洗板吸干段海棉轮前面的水洗槽旁边加上挡水垫胶片;
B、洗板输送速度:2.47m/min,烘干温度:85℃。
3、 实验过程:分六种情况进行跟踪( 单位:共424PCS)。
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异常项目 | 金面氧化 | 金面水印 | 孔环水印 | 金面脏污 | 极品五笔2009 手套印 | 点状露镍 | 金面花纹 |
| 不良数 | 134 | 9 | 0 | 23 | 9 | 11 | 18 |
| 总不良率% | 31.6 | 2.12 | 0 | 5.24 | 2.12 | 2.59 | 4.25 |
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以上跟踪数据统计具体分析如下:
1、 金面氧化占主要不良项,总不良率为31.6%(其中换水保养前正常洗板有14.86%),没有得到改善;
2、 与分类结果(表1)比较,在1#成型洗板吸干段海绵轮前面的水洗槽旁边加上挡水垫胶片后,金面水印和孔环水印有明显改善,不良率下降28.89%;
3、 成型后洗板前的金面氧化很少,洗板后数量增加。
4、 金面不明黄花纹印完全可以洗掉。
过 程 总 结
一、以上跟踪过程中,发现造成金面氧化原因的有:
1、文字返洗不净污染金面。 | |
2、在1#成型洗板吸干段海棉轮前面的水洗槽旁边加上挡水垫胶片。 | |
3、后烘后送往化金线待化金生产的板铜面存在氧化印和花纹印,表现为垫胶片湿造成水迹氧化印、 铜面被污染氧化印、铜面深度氧化花纹印,经化金前处理磨刷后不能去除,化镍金后金面依然 存在花纹状。 |
4、文字UV收板机引起的定点条状氧化比例较高,且无法清洗掉。 5、 纸胶片湿和沾异物污染金面; 6、 手套脏引起;。 7、 海绵轮吸水不干造成; 8、 成型后处理洗板机烘干后直接叠板造成; 9、口水污染金面引起 二、总检站金面氧化返洗板分类类型: 类型 | 金面 水印 | 金面 脏污 | 金面 氧化 | 金面手套印 | 孔环 水印 | 金面点状氧化 | 金面 白点 | 文字返洗污染 | 金面点状露镍 | 金面 花纹 | 返洗 难易度 | 易 | 易 | 易 | 易 | 易 | 易 | 易 | 难 | 难 | 难 | | | | | | | | | | | |
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三、后续改善建议: |
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1、文字返洗流程:文字印偏/印反/模糊→用化白水清洗干净→清水洗干净→镀金后处理→重印
2、金面花纹(化金前已存在):保持显影后吸水海绵轮清洁,每月一次清洗后烘板垫胶片,杜绝垫胶片脏污。
3、金面点状露镍:每班更换化镍后水洗槽并扫除溢流处槽壁,每月对所有水洗槽用5g/L的次氯酸钠(漂白粉)浸泡4小时后充分清洗。
4、加强设备的日常保养工作。
5、保持镀金后处理与成型后处理线海绵轮的清洗频率为每班一次。
6、手套的使用管理。
7、喷锡板与化金板必须分开,且每月一次清洗垫胶片。
杨立华
2006/08/02