3101综采工作面回采过程存在问题总结

3101综采工作面回采过程存在问题总结
3101综采工作面于201011月开始试生产,到20123月初完成末采及搬家工作,目前3102综采工作面已正常生产。在3101工作面回采工作中,各方面均暴露出了一些问题。为更好的指导3102工作面生产,增强生产过程的科学性和安全性,提高经济效益,特对3101工作面回采过程中存在的主要问题进行分析总结,具体内容如下:
一、3101综采工作面概况
3101工作面回采侏罗系中下统延安组(J1-2y3号煤层,本工作面位于3煤组中上部,全区发育,全区可采,煤层自然厚度1.059.70m,平均4.18m,可采厚度1.059.20m,平均4.02m。该煤层结构简单,不含到含1层夹矸,夹矸位于煤层上部,夹矸厚度一般小于0.50m。煤层层位较稳定,厚度变化不大,在东南部较厚,而向西逐渐变薄,规律较明显。3101回采工作面走向全长2713m,工作面长度300m
1)采煤方法
工作面采用大采高综合机械化采煤方法,一次采全高。采用自然跨落法处理采空区顶板。
工艺流程:割煤→推溜(装煤)→移架,端头斜切进刀,双向割煤。
2)配套设备
采煤机为MG900/2210-WD型双滚筒采煤机,基本支架ZY-10800/26/55型二柱掩护式液压支架166架,过渡支架为ZY-10800/26/55G型二柱掩护式过渡支架4架,端头支架为ZY-10800/26/55D型二柱掩护式端头支架6架,刮板运输机为SGZ-1000/3×855双中链输送机,转载机型号为SZZ-1200/525,破碎机型号为PLM4000,带式输送机型号为DSJ140/300/3×560,辅助运输设备为防爆无轨胶轮车。
3)巷道布置
3101工作面由1条辅运顺槽、1条胶运顺槽、1条回风顺槽和切眼构成采煤系统;3101辅运顺槽、3101胶运顺槽通过运输通路与辅运大巷联通,兼做进风巷道。3101回风顺槽通过3101辅助回风巷与回风大巷相连通,为回风巷道。
4)支护形式
3101各顺槽均采用锚索-mean shift锚网联合支护。锚杆间排距舒马赫900×1000 mm,其中采帮采用Ф20×2400mm玻璃钢锚杆,非开采帮采用Ф20×2400mm螺纹钢锚杆。锚索间排距2000×2000mm,采用Ф15.24×7300mm钢绞线。工作面采用液压支架支护,超前支护段使用戴帽单体液压支柱。
5)劳动组织
3101工作面前期采用“三八”制作业制度,每班作业8h,一个圆班由2个生产班和1个检修班组成,每天检修6h。后期为提高产量,缩短检修时间,采用“四六”制作业制度,一个圆班由3个生产班和1个检修班组成,每天检修4h
二、回采技术指标分析
13101工作面回采初期沿3-1煤层推进,推进800m后,3-13-1煤层合层,两分层间有0.3~0.5m厚夹矸。工作面沿上分层顶板推进,为保证顶板完好,及防止采空区浮煤自然发火,只留200~300mm顶煤。下分层煤厚3.8~5.1m,只回采2.4~2.6m厚,造成丢底煤严重,回采率低。
23101综采工作面平均采高5.0米,受顶板起伏及煤层构造影响,需对工作面采高进行局部调整,一次调整周期为5~10刀。在调整采高阶段,工作面采高4.5~4.8米。总体来看,3101综采工作面采高变化不大,对回采率影响较小。
3)受煤质、淋水、夹矸、漏顶等多方面因素的影响,我矿原煤发热量较低。强化原煤煤质管理,降低水分、灰分,确保发热量,是保证原煤正常销售的关键。3101工作面回采过程中,采高控制、顶板管理、排水等方面均暴露出了一些问题。在今后工作面的生产中,应将煤质管理作为一项重要工作内容来考核,一是要严格控制好工作面采高,尽量避免割顶、割底现象的发生;二是要加强顶板管理,杜绝掉顶、漏矸,必要时留上一定厚度的顶煤;三是严格控制生产用水,合理控制煤机、液压支架、各煤流转载点喷雾降尘用水量及设备冷却用水量;四是加强工作面排水,杜绝拉水煤;五是加强综采工作面零杂物管理,杜绝进入煤流生产系统。
三、矿压显现规律分析
3101综采工作面为首采工作面,缺乏矿山压力显现及预测资料,为确保安全生产,建立矿压资料,对3101综采工作面进行了矿压观测,并通过对矿压数据分析总结出本矿矿压显现
规律,以求为指导生产提供可靠依据。
1)综采工作面矿压显现分析
李俊虎初次来压步距37.540.8m,影响范围5.8m。受机头超前影响,初采期间工作面压力分布为下部及中下部高于上部和中上部。
周期来压步距1524.8m,平均19.7m。工作面压力分布为中部及中上部大,两端小。
结合矿压观测数据和实际效果,为应对工作面顶板来压,首先必须加强采煤工作面上下顺槽、上下出口的管理。采煤工作面上下顺槽必须保证规定的断面和高度,凡有顶板剧烈下沉及空帮空顶处必须及时处理,距工作面25m范围内必须有超前支护。应经常检查采煤工作面上下两口的支护情况,支护方式、支护密度必须符合作业规程的规定。其次是要加强采煤工作面管理。严禁空顶作业,所有支架必须架设牢固,及时拉动支架并打好护帮板,有效控制顶煤冒落和煤壁片帮。顶板悬顶距离超过作业规程规定时,必须停止采煤,采取人工强制放顶措施。三是周期来压时要采取好应对措施。必须保证综采支架初撑力符合作业规程要求,且要紧跟采煤机追击作业,及时打好护帮板,防止片帮落煤。同时应适当提高推进速度,并加强支护,保证端头支护质量,必要时两端头要密集支护。
由于3-1煤层煤质较硬,莫氏硬度达到2.5左右,且煤层构造少,煤体完整性较好,煤体容易出现应力积聚。回采过程中煤壁易发生崩煤、片帮现象,对工作面施工人员的安全构成威胁。在工作面工作时,必须佩戴好各种防护用品,及时处理片帮隐患,杜绝空顶作业,保证自身安全,尤其在端头和支架前作业时更应注意。
2)工作面液压支架运行状况分析
工作面各部位支架工作阻力分布沿面长方向(工作面不同部位)变化较大。工作面10#46#83#119#164#支架循环工作阻力大部分小于额定工作阻力,主要分布在1540MPa之间,可见所选支架总体上是比较富裕的。但个别支架的循环末阻力最大值却占到了额定工作阻力的105%,这说明工作面有时来压较为剧烈,来压动载系数较大,来压时支架工作阻力达到甚至超过额定工作阻力。同时,在现场因立柱安全阀质量问题导致损坏较多,由于缺乏备件,现场经常使用堵头封死安全阀接口,导致部分支架工作阻力超过额定工作阻力。总的来说,该类支架在工作阻力上限的选择基本合理,但在工作面来压时应做好支架的管理和检修工作。
3)末采阶段矿压显现分析
工作面末采阶段前,工作面完成一次周期来压,截止2012213日夜班,工作面除下部有部分压力升高的迹象,其他大部分区域无明显矿压显现。但由于工作面距主回撤通道距离已平均不足10m,期间煤柱已经失稳,造成工作面顶板、煤壁较破碎,煤壁片帮较严重。
随着工作面继续推进,从工作面下部至上部矿压逐渐开始显现,液压支架工作阻力升高。工作面中部及下部支架工作阻力于2012214日中班达到立柱安全阀卸载压力(45MPa),工作面上部于2012石榴 郭沫若215日中班工作阻力达到安全阀卸载压力。中部、下部超前上部出现矿压显现的主要原因为工作面机尾超前,下部与主回撤通道间煤柱尺寸较小,更早失稳。
工作面中、上部于215日中班前后分别出现剧烈压力显现。根据现场情况来看,2012215日中班,综采工作面已全面贯通探巷,部分区域已与主回撤通道贯通。整面煤柱完全失稳,主回撤通道顶板下沉量急剧增大,主回撤通道内垛式支架下沉,单体液压支柱折断率在85%供求2000以上,工作面支架出现大范围泄压,支架下沉剧烈。截止回撤工作开始前,工作面顶板高度低于主回撤通道顶板高度0.30.7m,造成工作面回撤施工困难。
移动ugc造成这种现象的原因主要有两个。其一,工作面在末采阶段前刚刚完成一次周期来压,末采阶段工作面继续推进,进入下一来压周期。截止末采阶段结束,工作面最后一次周期来压来临。其二,主回撤通道巷宽5.5m,工作面最大控顶距5.58m,贯通后形成1112m宽的开挖空间,工作面顶板由来压后形成的砌体简支梁长度加倍,造成顶板岩体内拉应力相应增大,加上周期来压对工作面顶板的影响,顶板整体性被破坏,顶板出现切落式破坏。
总体来说,末采阶段矿压显现明显,应对支护效果进行重点分析,必要时修改支护方案,确保末采的安全进行。
四、通防系统存在问题分析
1)通风系统稳定性存在漏洞。王家塔煤矿井下掘进工作面数量多,巷道贯通频率高,部分贯通点因为运输、行车原因无法构筑通风设施,只能构筑临时风障控制漏风,漏风量大。此外,井下各施工单位对通风设施保护意识薄弱,长期存在擅自拆除、破坏、移动通风设施的现象,造成井下通风系统不稳定,综采面风量屡次受到影响。因此,在矿井正常生产中,首先应合理安排各条巷道的接续,以保证通风系统简单、合理、易调整。同时,应宣传“大通防”观念,加强施工单位之间的沟通,明确通防责任,理顺对通防违章现象的
处罚通道,杜绝随意破坏通风设施的现象。
2)上隅角CO浓度长期处于报警值附近,频繁超限。3-1煤层为不粘煤,变质程度低,缓慢氧化的过程中CO生成量大。在通风、回采正常情况下,上隅角CO一般在2024PPM之间。如果风障吊挂不合格、推进速度变慢、风量不稳定,CO会快速上升至60100PPM之间,甚至更高。同时,3101回风顺槽CO传感器也开始超限报警。CO浓度超限不仅对员工身体产生不利影响,还因为监测监控数据与煤炭局联网,已受到多次关注。在3102面生产中,除保证正常通风外,应及时、正确吊挂风障和导风帘,瓦检员应重点检查上隅角气体,发现异常立即汇报,并采取措施进行处理。此外,行车、烧焊对CO浓度升高影响较大,应根据实际情况对行车数量进行控制,并严格烧焊程序,确保不因CO浓度超限影响正常生产。
3)防灭火措施执行不到位。3-1煤层为容易自燃煤层,在3101面回采过程中,原煤仓、排矸场、3101机头溜煤嘴均出现过煤炭自燃现象,因发现及时得到了处理。3101面末采结束封闭采空区后,密闭内气体检查结果也表现出了自然发火的迹象,在连续注氮后得到抑制。上述问题虽没有造成严重影响,但对我们在防灭火方面投入不足敲响了警钟。在今后
的工作中,应将注浆、注氮、喷洒阻化剂等防灭火工作常态化,切实执行起来,要保证设备、管路可靠,随时都能投入运行,同时也应加强防火密闭检查,防患于未然,将火灾隐患消灭在萌芽中。此外,井下防爆车辆的使用和烧焊的普遍性,使火灾发生点可能出现在任何地方。所以,应以提高抗灾能力为目的,提前制定各种地点出现火情后的救灾方案,预先构筑防火门、常开风门等通风设施,完善消防材料和管路,加强车辆和烧焊管理,以满足反风和灭火的需要。最后,建议将煤样送至专业机构进行自燃发火试验,确定我矿自然发火束管分析数据指标,从而更好的指导自然发火预测工作。
43101工作面采空区防火密闭规格不一。最初的2道密闭为500mm墙体填充500mm砂浆,3#密闭开始填充1000mm砂浆,为减少漏风,从4#密闭开始在上部填充300mm罗克休泡沫。从8#密闭开始,将填充材料改为4m黄土。末采后,封堵采空区的密闭均填充1000mm混凝土,上部注入300mm罗克休泡沫,墙体外部再喷上300mm厚的砂浆。在3101工作面回采过程中,发现防火密闭除个别抹面层压酥掉落外,未出现明显质量问题,对于出现隐患的密闭也及时进行了加固处理。结合实际应用效果,并考虑密闭施工工期、原材料获取、强度、密封性等因素,确定防火密闭统一规格为:顶槽深300mm,底槽和帮槽深500mm,墙体厚度500mm,中间填充1000mm混凝土,其中上部填充300mm罗克休
泡沫,最小喷浆厚度300mm,墙体上预留措施管、观测管和反水管,并铺设束管进行检查。

本文发布于:2024-09-21 14:26:06,感谢您对本站的认可!

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