高压电动机匝间故障分析

2017年07
高压电动机匝间故障分析
国际比较法王佳琦(天然气分公司油气加工二大队浅冷站,黑龙江大庆163414)
摘要:浅冷站6KV 高压电机由于主电机震动大联锁停机后通过检查发现线圈匝间短路,本文针对匝间故障进行分析。
关键词:线圈;振动;故障
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电动机经过长期运行,难免出现各类故障和异常,若不能及时排查,轻则对装置长周期运行造成影响,重则引发责任事故,快速、准确、及时地判断电动机故障是小队电气管理工作的重要组成部分。
1故障现象
2016年6月18日8时45分,浅冷站3号机因主电机振动高
联锁停机。停机后对压缩机进行盘车无卡阻;对压缩机停机前各项参数进行检查,发现压缩机电流与主电机振动数值变化较大,其它数据正常(包括压缩机进排气压力、进排气温度、填料
温度、轴承温度、定子温度、油温油压等);现场确认电机地脚螺栓无松动,对振动探头检查无异常;测量绝缘电阻值和直流电阻值:绝缘电阻500兆欧(合格),测量直流电阻发现B
相直流电阻阻值较其它两相低一半。打开电机上端排风系统进行检查,发现电机驱动端定子小头线圈烧断一根,初步判断为匝间短路。英国首例死亡病例
图1匝间短路部位
该电机于2016年6月21日返厂维修检查,厂家提供鉴定报告为匝间短路。
2故障分析
通过佳木斯电机股份有限公司提供的电机检定报告可以得知,浅冷站3号压缩机电机故障原因为电机线圈绕组匝间短路,即匝间故障造成电机损坏。
电动机同一个绕组是由很多圈(匝)线绕成的,如果绝缘不好的话,叠加在一起的线圈之间会短路,这样一来,相当于一部分线圈直接被短路掉不起作用了。匝间短路后,电机的绕组因为一部分被短路掉,磁场就和以前不同了,不对称了,而且剩余的线圈电流比以前大了,电机运行中会振动增大,电流增大,出力相对减小。
电动机的故障一般可分为电气故障和机械故障两种,其中
绕组匝间故障是电动机本身的一种较为常见的电气故障。电动机绕组匝间故障形成的主要原因有:绕组本身的线材质量不高、加工工艺性缺陷和各种过电压冲击损伤。
匝间故障的原因及危害:
(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄
的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。
(2)匝间故障的短路匝在电动机内部,在交变磁场的作用下,产生感应电动势,短路匝自成回路,感应电动势就在这个电阻很小的闭合回路中产生很大的电流。该电流高达额定电流的若干倍,使短路匝的温度比其他匝高,时间一长,绝缘材料便老化、焦脆脱落,由匝间绝缘损坏开始,最终可能导致相间或对地绝缘的击穿,最终烧坏电动机。所以,要延长电动机的运行寿命,提高匝间绝缘的优良机电强度和工艺性能很有必要。
3匝间故障的处理
针对此次故障,提出如下维修方案:(1)更换整台电机线圈绕组;(2)进行VPI 真空浸漆;(3)进行出场整机试验。
由于更换了新线圈绕组,对新线圈进行VPI 真空压力浸漆,真空压力浸漆是将工件预烘干去潮后冷却,置于真空环境中,排除白坯线圈内部的空气和挥发物,依靠真空中漆液重力和线圈毛细管作用,以及利用干燥的压缩空气或惰性气体,对解除真空后的浸渍漆液施加一定压力的作用,使漆液迅速渗透并充满绝缘结构内层以保证线圈绝缘性,并对维修后电机进行出厂前试运。
4预防措施
通过本次电动机烧毁事故处理和原因剖析,得出高压电机运行和巡检建议如下:
(1)电机启动前对电机进行绝缘测试。以便发现电机停运期间是否存在异常情况;
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(2)新安装或检修后的电机,要严格按照铭牌进行启机试运;
(3)禁止频繁启动造成电机受损,给电机运行埋下隐患;(4)运行电工加强对电机各项参数的监视,特别是出现异常数据时,要及时检查分析;
参考文献:
模糊关系[1]周国栋电动机拖动电力工业出版社2004
作者简介:王佳琦(1990-),女,2013年毕业于黑龙江八一农垦大学,天然气分公司油气加工二大队浅冷站。
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