T梁问题分析

焦作大学学报
T
梁编号
浇筑日期
强度平均至值
裂缝
气泡、孔洞
漏浆
成品破损
冷缝、锈斑
顶面裂缝
2-6
11月2日
62
1处(集中在横隔板与翼缘板接缝处)
马蹄处孔洞起明显
端头马蹄漏浆及横隔板外侧漏浆
锈迹明显
1-6
11月5日
62
马蹄处孔洞起明显
端头马蹄底及横隔板外侧漏浆
锈迹明显
2-1
11月7日
60
轻微气泡
端头马蹄底及横隔板底轻微漏浆
1-1
11月8日
53
轻微气泡
端头马蹄底及横隔板底轻微漏浆
肋板及翼缘板顶锈斑明显,污染较重
1-5
11月9日
51
1处(集中在端头横隔板与翼缘板、肋板接缝处)
轻微气泡
端头马蹄底及横隔板底漏浆严重
2-2
11月10日
49
轻微气泡
端头马蹄底及横隔板底轻微漏浆
das
1-2
11月11日
52
轻微气泡
端头马蹄底及横隔板轻微漏浆
肋板及翼缘板顶锈斑明显,污染较重
1-3
11月13日
57
轻微气泡
端头马蹄底及横隔板底漏浆严重
肋板及翼缘板顶锈斑明显,污染较重
2-3
11月13日
58
4处(集中在端头横隔板与翼缘板、肋板接缝处)
轻微气泡
李怀庆
端头马蹄底轻微漏浆
2-4
11月15日
54
9处(集中在端头横隔板与翼缘板、肋板接缝处)
马蹄及肋板气泡、孔洞明显
端头马蹄底基横隔板底漏浆严重
端头锚具位置破损
1-4
11月16日
58
1处(端头横隔板与翼缘板接缝处)
轻微气泡
2-5
11月17日
53
4处(集中在横隔板与肋板接缝处)
轻微气泡
轻微
peg6000
锈斑明显
3-6
11月22日
49
3处(集中在端头横隔板与肋板接缝处、马蹄与主梁接缝处)
马蹄及肋板气泡、孔洞明显
端头及横隔板轻微漏浆
横隔板处破损1处
缺陷1:漏浆导致烂根,底部蜂窝明显
原因分析:
由于预制T梁台座底部密封条未固定牢固,采购的橡胶条弹性差,周转后密封效果降低。端头拼缝处双面胶止浆条薄,密封不严,造成漏浆。
整改措施:发现弹性不好的橡胶条内侧增加一根钢筋棍,增加密封弹性,端头位置模板拼缝采用泡沫胶密封,采购橡胶条替代双面胶。
缺陷2:气泡、孔洞
原因分析:
①预制T梁混凝土浇筑过程中分层厚度过大,首罐浇筑马蹄处未控制到位,导致振捣过程中气泡不能很好的排出;②施工过程中,高频振捣器未严格按顺序进行振捣,人工振捣底部不充分,振捣棒型号偏小,一些部位振捣不到位。
碎石粒径偏大,因钢筋间距较小,卡在模板侧,导致拆模后形成孔洞。
④浇筑前表面模板未洒水
电子封装
整改措施:
①T梁混凝土浇筑按3-4层分层浇筑,第一层分层位置严格控制在马蹄部位上20cm左右的位置,计算砼量。
②严禁偷工跳位置安装。
坍落度偏小,禁止加水,严格控制粗集料粒径。
缺陷3:成品保护不当,破损
原因分析:预制T梁掉角的主要原因是在拆模过程中工人操作生拉硬拽,暴力拆模导致。
整改措施:①将修补部位的不密实砼及突出的骨料颗粒凿去;
拆模过程中,尤其是边角位置,必须预制T梁采取保护措施,严禁强行拉拽拆模。
缺陷4:顶面裂缝
原因分析:预制T梁未收面,主要原因工人偷工造成,工人粗略的进行混凝土顶面收面,混凝土浇筑时间过长,表面凝固,收面困难,项目部监管不严。表面插筋。北京科瑞集团
整改措施:项目部技术人员加强施工过程控制,混凝土浇筑完成后,按照要求进行提浆收面。
缺陷5:模板锈迹明显
原因分析:预制T梁新模板打磨靠模后未及时浇筑,打磨不彻底即刷脱模剂。
整改措施:模板油使用前严格检查除锈情况,另外打磨后的模板增加遮盖措施,防止沾雨水。
缺陷6:端头及横隔板裂缝
原因分析:拆模时间过早,端头部位模板生拉硬拽,暴力拆模。原材料含泥量(石粉)超出规范值,表面裂缝,水化热升温快,内外温差大。内侧喷淋养护不均匀。
整改措施:严格控制原材料质量,砼模板拆模方式改进。
缺陷7:分层缝明显,局部有冷缝
原因分析:砼等料时间长,浇筑时间过长,导致新旧砼接茬处分层明显。
        振捣过振,局部骨料过于集中,上层水泥浆多,导致颜差,形成分层缝。
整改措施:严禁加水,另提高现场砼补料预估能力,砼供应及时。
       

本文发布于:2024-09-22 22:24:32,感谢您对本站的认可!

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