技术归零报告

产品名称
VGH-44
代号
瓦房店社区1101003Z
所属分系统
对接机构
问题发生时间
20110418
问题发生地点
149六车间测试间
问题分类
设计  工艺    软件    操作    器材    设备    环境    其他
        √                                                                                 
(1)问题概述
2011年4月18日149厂进行XX-10差动组合热循环试验,在第一个循环低温(先高温后低温)-40℃出现VGH-44环位置传感器(产品编号:1101003Z)5号触点与7号触点不导通问题。针对该问题XXX所、XXX厂及XXX厂相关设计、工艺、质量和操作人员进行现场排查。
首先确认XX-10差动组合各传动部件工作无异常,VGH-44环位置传感器工作在触发区。接着对工艺电缆进行导通检查,工艺电缆高低温下导通均正常。然后分别采用FLUCK表和5V、20mA的电气负载进行测试,5-7号触点在低温-40℃下依然不导通。在试验和整个故障排查过程中,1-7、2-7、3-7、4-7和6-7触点在高低温环境下均一直导通,表明7号触点相关线路导通正常。传感器结构图见图1。
图1 传感器结构示意图
(2)问题定位
对VGH-44环位置传感器5号触点低温-40℃不导通问题进行FTA分析,建立如下故障树如图2所示。
图2  VGH-44环位置传感器5号触点低温-40℃不导通故障树
下面对VGH-44环位置传感器5号触点低温-40℃不导通故障树所有底事件逐一排查。
1、X1导线与插座插针虚焊
对环位置传感器故障件进行X光拍摄和开盖检查,插座5号插针焊点焊锡饱满,外观光滑。同时将5号导线从靠近插座焊点根部剪断,进行低温-40℃故障件插座插针和插针引出导线段导通检查,结果导通正常,因此可排除底事件X1。
2、X2导线与弹虚焊
对环位置传感器故障件进行X光拍摄和开盖检查,5号弹与导线焊点焊锡饱满,外观光滑。同时将5号弹根部引出一根新导线(导线导通经检查均导通),在低温-40℃检查5-7的导通情况,仍不导通。因此可排除底事件X2。
3、X3接触压力不足
故障件返回128厂后,按照原测试方法复测了接触压力(见表1),发现5号触点压力仅为2~3g,其余均在30g以上,并无变化。因此不可排除底事件X3。
表1 故障件返厂后接触压力与出厂时接触压力对比表
点号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
装配记录
34g
33g
34g
33g
20g
32g
30g
33g
33g
复测结果
34g
33g
34g
33g
2~3g
32g
30g
33g
33g
4、X4导线断裂
对环位置传感器故障件进行X光拍摄和开盖检查,5号导线无折痕、无断丝,导线绝缘层完整光滑,无破损。同时将5号弹根部引出一根新导线(导线导通经检查均导通),在低温-40℃检查5-7的导通情况,仍不导通。因此可排除底事件X4。
综合上述分析可知,5号点低温-40不导通问题由5号点接触压力不足所致。
为了进一步细化FTA分析工作,针对接触压力不足这一问题建立故障树如图3所示。
图3  VGH-44环位置传感器5号触点接触压力不足的故障树
下面针对接触压力不足底事件X1~X6进行逐一排查。
1、X1零件不合格
复查故障件产品零件出库记录,装配时均有合格证;环位置传感器故障件开盖后,对5号弹、芯轴和安装底座等关键零件的相关尺寸进行复测,零件均合格。因此可排除底事件X1。
2、X2接触压力设计不足
设计文件要求最终的接触压力为0.2N~0.4N,可以满足产品使用要求,由于的根部已固接在底座上,可活动的质量约0.01g,最大冲击加速度为500g(鉴定级),故最大拉力为0.05N,因此对最小的接触压力0.2N无影响;另外通过试验获得温度环境±50对接触压力的最大影响为0.02~0.03N;0.02~0.03N为材料可承受的弹性变形,不会引起塑性变形,因此对于接触压力0.2N~0.4N的设计要求,满足使用要求,因此可排除底事件X2。
3、X3接触压力设计过大至弹塑性变形
接触片的材料为铍青铜QBe1.9,该材料经过热处理后的屈服强度为750MPa,能够承受的最大负荷为,大于设计规定的接触压力上限值0.4N。因此,可排除底事件X3
4、X4力学或温度环境所致
进行振动试验时,由于的根部已固接在底座上,可活动的质量约0.01g,最大冲击加速度为500g(鉴定级),故最大拉力为0.05N,因此对最小的接触压力0.2N无影响;另外通过试验获得温度环境±50对接触压力的最大影响为0.02~0.03N,为材料可承受的弹性变形,不会引起塑性变形,因此对于接触压力大于0.2N以上的,在力学、温度环境中不会导致压力下降。
另外,对环位置传感器鉴定件(1011005Z)1~9号触点弹接触压力进行复测(见表2)。从表2可以看出,环位置传感器鉴定件在经历鉴定级冲击、振动和热循环试验并时隔4个月后弹接触压力没有明显变化,可见力学和温度环境对产品的弹接触压力无影响。因此可排除底事件X4。
表2  鉴定件(1011005Z)弹1~9号接触压力复测结果
点号
测试时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
装配记录
2010.12.20
31g
29g
28g
30g
实用医学杂志
29g
30g
28g
31g
27g
复测结果
2011.04.26
31g
29g
28g
30g
29g
30g
28g
31g
27g
5、X5螺钉徒手拧紧(手感较松)
如果固定弹的螺钉徒手拧紧较松的情况下,流淌性较好的E-44环氧胶会流入弹和垫片(安装于底座上)之间,而胶液固化后会增大弹和垫片的间隙并抬高弹使接触压力下降。针对以上可能性,新装配一台VGH-44环位置传感器验证件,并测量点胶前后的接触压力(见表3)。
表3  VGH-44 验证件弹接触压力点胶前后对比
点号
徒手拧紧后(手感较松)接触压力
第一次点胶(小胶)后接触压力
第二次点胶(大胶)后接触压力
1.
20g
9 g
9 g
2.
21g
20 g
20 g
3.
15g
12 g
12 g
4.
12g
9 g
9 g
5.
20g
13 g
2 g
6.
10g
10 g
10 g
7.
20g
11 g
11 g
金鹰网快乐大本营8.
20g
9 g
3 g
9.
10g
3 g
4 g
从表3可以看出,在螺钉徒手拧紧较松的情况下,点胶前后接触压力下降最大达90%。而VGH-44环位置传感器装配时,操作工人凭手感拧紧。因此,底事件X5不能排除。
6、X6渗入安装部位的环氧胶固化引起。
如果固定弹的螺钉徒手拧紧较松的情况下,流淌性较好的E-44环氧胶会流入弹和垫片(安装于底座上)之间,而胶液固化后会增大弹和垫片的间隙并抬高弹使接触压力下降。在螺钉徒手拧紧较松的情况下,胶液对接触压力的变化情况见表3。因此底事件X6不能排除。
综上所述,VGH-44环位置传感器低温-40℃不导通的故障原因定位为弹接触压力不足,而引起弹接触压力不足的原因为弹固定螺钉徒手拧紧较松,胶液流入弹和垫片之间,胶液固化后使弹的安装面抬高,从而使弹接触压力降低,引起弹接触压力不足(胶最后固化未再测试接触压力)。
(3)机理分析
一、低温下不导通的机理分析
通过问题定位,5号点低温-40不导通问题由5号点接触压力不足所致,接触压力只有2~3g,低温-40谷正伦℃-50℃,底座材料为聚醚酰亚胺,材料的线膨胀系数较其他与之配合的零件件线膨胀系数大,底座会成扇形收缩,此时接触压力会减小,在接触压力较小情况下,甚至完全脱落芯轴接触片,出现不导通现象。通过计算,弹变形0.03mm时会产生2g的接触压力。低温下零部件间的相对位置会出现变化,当芯轴与底座之间安装弹高度出现约0.03mm以上变形量时,就会出现不导通现象(见图4)。
图4 低温下不导通示意图
编号为1101003Z的环位置传感器是通过验收检验合格的产品,其中验收检验包括热循环试验,在128厂低温(-50℃)试验没有出现不导通现象,而在149厂随差动组合进行热循环试验时反复出现不导通现象。通过分析及验证,原因主要与环位置传感器的安装状态相关。
产品从差动组合拆下来后,在149厂按不同状态摆放进行低温验证,在接触弹垂直地面时(图5),故障现象消失。当接触弹平行地面且在芯轴上方时(图6),故障现象复现。因此,产品所处状态会影响故障现象的出现。由于传感器验收试验时安装位置的随机性,未发现该故障;而装差动组合后,安装情况同图6,故出现故障。
图5 弹垂直地面安装时(无故障)
图6弹平行地面安装时(有故障)
二、接触压力下降的机理分析
通过问题定位,引起弹接触压力不足的原因为在弹固定螺钉徒手拧紧较松,胶液流入弹和垫片之间,胶液固化后使弹的安装面抬高从而使弹接触压力降低(图7)。
图7接触压力下降示意图
当点完小胶后,测量接触压力,由于螺钉仅在两侧受到胶液的固紧及螺钉面压紧,螺钉徒手拧紧较松时,点大胶时胶液将沿着接触弹、垫片或螺钉的缝隙渗透,烘干后将接触弹完全固紧,此时接触压力将固定在力平衡状态。将故障件的5号触点拆下后观察,肉眼清晰可见接触弹下有透明的胶层,通过在50倍显微镜下测量,胶层厚度为0.2mm(见图8)。证明胶液进入接触弹底部固化后,将抬起导致接触压力下降,经计算,0.2mm的高度对接触压力的减小约为18g左右,因此,点大胶后使原来的接触压力由20g减小到2~3g左右。
                  图8  故障件5号触点分解后胶层情况
因此,导致5号点低温下不导通的机理为:胶液固化后使弹的安装面抬高从而使弹接触压力降低,引起接触压力不足。在低温试验中,由于零件的收缩致使弹的接触压力进一步下降至最后脱开。
(4)问题复现
一、低温-40不导通现象的复现
  对于接触压力不足,仅为2~3g的5号接触点,在149厂的低温箱中-40多次出现不导通,故障现象多次复现。
  二、接触压力下降的复现
用VGH-44的试验件(技术状态与正样件一致),装配9个触点,徒手拧紧(手感较松),然后测试接触压力,第一次点胶和第二次点胶后分别记录接触压力,记录见下表4。
表4 VGH-44 验证件接触压力点胶前后对比
接触点好
徒手拧紧(手感较松)螺钉的接触压力
第一次点胶后的接触压力
第二次点胶后的接触压力
10.
20g
9 g
9 g
11.
21g
20 g
20 g
12.
15g
12 g
12 g
13.
12g
9 g
9 g
14.
20g
13 g
2 g
15.
10g
10 g
10 g
16.
20g
11 g
六氯苯11 g
17.
20g
9 g
3 g
18.
10g
3 g
4 g
从表4看出,接触压力在点小胶后1、8号点减小了11g。表明螺钉未拧紧到手感很紧的情况下,涂E-44环氧胶后,胶液会对接触压力有影响。第一次点胶后9个接触点有5个接触点压力减小了一半以上。第二次点胶后测试有两个点接触压力下降,5号点从13g变为2g。由于徒手拧紧手感较松,E-44环氧胶的流淌性好,胶液进入底部(见图9),将抬起,导致接触压力下降,因此该现象复现。
9 进入下方垫片上的胶液层
(5)采取的措施及验证
工艺出更改单(更改单号2011装配改-018)明确接触压力测试时机为最后一道点E-44环氧胶,即封盖前,并记录实测数据。鉴定件(编号1011005Z)产品的接触压力根据原始记录是最后一道E-44环氧胶后测试的,复测鉴定试验后的接触压力稳定无变化(见表1)。因此,的安装被胶液紧固后,接触压力不会再受到影响,措施明确有效,无需再验证。
(6)举一反三
  一、VGH-44传感器的举一反三
复查装配原始记录,编号为1011002Z、1011003Z、1011004Z的产品接触压力数据为点第二次固化胶后,即封盖前的结果(该三台产品为2010年11月VGH-44环位置传感器3号触点不导通技术问题归零后装配,接触压力的测试时机为128厂杨登志制定,过程中沈晓鹏跟产,操作刘小皿徒手记录(记录另见附页);并且经128厂杨登志、805所沈晓鹏、128厂操作刘小皿一起进行了再次对原始记录进行了再回想确认),因此接触压力为封盖前的最终状态,无类似故障件的情况,本次定位对这三台产品无影响,见表5。
表5  VGH-44环位置传感器举一反三情况列表
产品编号
接触压力测试时机
装机产品
备注
1011004Z
点大胶后,封盖前
上海应用技术学院教学管理信息系统XX-8
本次定位对该产品无影响
1011003Z
点大胶后,封盖前
XX-9
1101002Z
点大胶后,封盖前
差动组合可靠性件
1101003Z
拧紧后,最后点大胶前
故障件
按照新要求返修
1102001Z
拧紧后,最后点大胶前
XX-10
30g为螺钉完全拧紧状态,胶液不会进入底部,对接触压力无影响。可以继续装机使用。
对于装xx-10的编号为1102001Z的VGH-44,产品接触压力为32g~34g。通过验证安装到位后,螺钉完全拧紧,接触压力一般为30g左右,通过复测故障件其余(除5号触点外)各点的接触压力,与胶固化后的数据(表1)对比无变化,另外通过安装新测试发现,30g左右为螺钉完全拧紧状态后的接触压力。螺钉完全拧紧后,胶液不会进入底部(图10和图11 ),因此对接触压力无影响。因此装xx-10的1102001Z产品可以继续装机使用。
      图10 故障件4、7#(均大于30g)触点拆后垫片正视图
      图11 故障件4、7#(均大于30g)触点拆后垫片侧视图
    二、其他传感器的举一反三
经复查工艺文件,其余CGQ-35 B型环失衡传感器、CGQ-34 A型环失衡传感器、CGQ-38捕获锁电动传感器和AK-37系列行程开关,接触压力的测试时机均在最后一道点E-44环氧胶后,封盖前进行接触压力的测试,无类似本次VGH-44的工艺问题。
(7)结 论
VGH-44环位置传感器5号点-40不导通问题定位明确,机理分析清楚,采取措施可行。

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