差压液位变送器在液位测量中指示偏差原因分析及处理

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•本⽂概述:
设备冷却⽔系统为内各热交换器提供冷却⽔,设计有A/B两列缓冲箱,为监视缓冲箱危急液位,两列缓冲箱共使⽤了6台差压液位变送器。以A列缓冲箱为例,使⽤1台差压液位变送器⽤于宽量程液位监视,2台1152差压液位变送器⽤于窄量程液位监测。⼯作⼈员观测到,这⼏台设备冷却⽔缓冲箱液位测量的3051差压液位变送器,在运⾏期间多次出现交叉⽐较降级的现象,影响液位的监视及异常响应。本⽂即是从多个⾓度分析引起液位测量偏差的可能原因,并针对相应的情况制定处置措施加以处理,最终有效解决了液位测量偏差的问题,此案例的分析与处理,对于供热机组具有⼴泛的借鉴意义。
•2 异常问题描述
在⽇常运⾏期间,在对缓冲箱液位指⽰进⾏的例⾏检查中,反复、多次出现同列宽、窄量程差压液位变送器指⽰交叉⽐较偏差⼤的情况。以某CPR1000机组为例,在最近三年执⾏的三次定期检查中,2次出现A/B两列的宽量程差压液位变送器交叉⽐较结果降级,其中1次宽量程液位变送器处于降级的边缘。
针对变送器交叉⽐较降级的现象,本⽂从差压液位变送器测量原理、系统管线布置情况、DCS组态情况进⾏了分析调查,并在检修窗⼝进⾏了处理。
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•3 原理分析
3.1差压液位变送器测量原理
缓冲箱液位监视使⽤电容式差压变送器,所测差压信号转换为电流信号送往DCS显⽰。取样管所传导的差压作⽤于变送器σ室中⼼的两侧感压膜⽚上,膜⽚产⽣微⼩位移的变化,改变了感压膜⽚和两侧电容极板构成的差动电容值,σ室的差动电容值在设计时与差压成线性关系,差动电容经过整流电路转换为4~20mA标准信号输出。
1152差压液位变送器系列仍使⽤模拟电路板件,将差动电容信号转换为4~20mA信号输出。⽽3051系列变送器,设计⽀持Hart协议,内部设计有微控制器,可以对传感器的数据进⾏处理,包括测量信号调理、数据显⽰、⾃动校正和⾃动补偿等功能。
3.2 DCS信号采集流程和组态
在某CPR1000机组,1E级系统采⽤AREVA TXS平台,SR及NC级采⽤TXP-T2000 DCS平台。窄量程液位经TXS采集处理,通过⽹关送往操作员终端进⾏显⽰。宽量程液位送TXP-2000系统进⾏采集处理,然后送操作员终端进⾏显⽰。
在TXP中信号采集时产⽣带有时间标签的数据(TTD),当液位变化量超过组态设置的Delta值时,会
产⽣TTD数据。信号在服务器处理后送往画⾯显⽰时,同样设有Delta,液位变化超过Delta时画⾯指⽰才会刷新。
金瓶梅概述•4 异常可能原因分析
根据以上情况分析,造成缓冲箱差压液位变送器指⽰存在偏差有多种原因。
4.1差压液位变送器本⾝原因
①长期运⾏情况下,差压液位变送器出现零点漂移。②校验单数据不正确,取样管实际安装⾼度与安装图不⼀致。
4.2 取样管线原因
①正压侧取样管线缺⽔或存在⽓体,此时会造成变送器指⽰偏低。②负压侧取样管线有⽔,此时会造成变送器指⽰偏低。③取样管线布置不合理,负压侧容易进⽔,⽔在细⼩的取样管内形成⽔封或⽔膜,造成压⼒传导不畅,导致宽、窄量程液位变送器的负压侧压⼒不完全⼀致。
橙剂4.3 系统原因
设备冷却⽔缓冲箱为⽔泵提供吸⼊压头,在泵启动瞬间以及两列泵切换期间,容易出现液位波动,影响变送器的测量结果,由于宽窄量程差压液位变送器的量程不同、型号不同,对于单个变送器的影响存在不⼀致的可能。
4.4 检修期间对变送器校验不恰当缺8数
①打压计量程选择不当,缓冲箱液位变送器均是⼩量程差压液位变送器,使⽤选⽤⼤量程打压计校验时,由于打压计精度不⾜引⼊误差。②正反⾏程各校验点稳压不当引⼊⼈为误差。③打压计使⽤前未清零,打压计零点的微⼩的差别会引⼊较⼤误差,使⽤⼤量程的打压计时影响更⼤。
4.5 DCS采集及显⽰带来的误差
①变送器输出的4~20mA信号需经模拟量采集卡采集处理,采集卡⾃⾝有設计精度,DCS组态设置有Delta值,变化量⼩于Delta值时不会再次产⽣TTD。②TXP采集的信号经过服务器处理,TXS采集的信号通过⽹关在操作员终端进⾏显⽰时,由于画⾯刷新设置有Delta,存在⼀定的显⽰误差。
吴新谋•5 在2016年⾸次出现A/B列交叉⽐较结果降级现象,根据上⽂分析的变送器超差的可能原因,制定了检查⽅案,要点简述如下。①调查历史校验报告,分析宽量程液位变送器本⾝异常的可能性。②在检修窗⼝对宽量程液位变送器按现有校验单进⾏校验,检查确认校验结果。③如变送器校验结果存在
漂移情况,调整变送器⾄合格。④如变送器本⾝校验合格,则检查宽、窄量程变送器的标⾼,检查校验单输⼊差压,核实校验单是否存在偏差,如有偏差,则进⾏修正后再校验。⑤检查变送器的取样管线实际安装情况,检查管线布置、坡度等是否存在不利于压⼒传导的地⽅。⑥同时对变送器进⾏充⽔排⽓,负压侧管线进⾏吹扫,检查有⽆残⽔。⑦对DCS组态设置对变送器显⽰的影响进⾏分析。
5.1 2016年交叉⽐较降级的调查及原因分析
根据上述检查⽅案,在2016年检修结果如下:
①调阅历史校验单,发现A列宽量程变送器在2012年校验时存在漂移,零点指⽰偏低约1.238cm,已调整合格。2015年的交叉⽐较结果表明A列宽量程液位计指⽰偏低、处于降级的边缘,在检修窗⼝,对A列宽量程变送器校验再次发现存在漂移;且变送器实际安装⾼度较设计值偏低,对校验单进⾏了升版并校验调整变送器合格。②2016年,在检修窗⼝对A/B列变送器进⾏了校验。为防⽌打压计量程过⼤引⼊校验误差,校验选取了⼩量程打压计,精度等级0.025,满⾜变送器校验要求(变送器等级0.5)。每⼀列变送器打压时统⼀清零打压计零点,发现A/B列宽量程变送器均发现零点偏低,同时B列宽量程校验单标⾼偏低,且变送器⽆法调整合格,通过修改校验单更换合格变送器加以解决。③检查取样管线,宽量程变送器与⼀窄量程变送器公⽤负压侧管线,窄量程负压侧有排⽔罐,⽽宽量程变送器未设计,造成宽量程负压侧容易积⽔使变送器指⽰偏低。④缓冲箱系统在线后对变送器负压侧管
线⽤压缩空⽓吹扫,未发现⼤量的⽔迹,只有少量⽔滴,排⽔罐中也⽆残⽔排出。⑤DCS组态对于宽窄量程变送器均有影响,微⼩的液位变化难以在画⾯刷新,在进⾏交叉⽐较⼯作时选取了⼯况稳定窗⼝,调取历史曲线,尽量排除了画⾯显⽰不刷新的偏差。
根据上述检查过程,可以确认2016年交叉⽐较降级,是因A列缓冲箱的宽量程液位变送器发⽣漂移;⽽B列宽量程液位变送器也有漂移且变送器标⾼不正确。
5.2 2017年交叉⽐较降级的调查及原因分析
在2017年⽇常执⾏交叉⽐较,再次发现A/B列缓冲箱液位变送器交叉⽐较降级,对此进⾏调查和分析见下。
对2016年检修后历史曲线进⾏調查和统计,选取多个时间段的数据做⽐较,发现随时间推移A列宽量程与窄量程液位指⽰平均值偏差逐渐变⼤,分析认为A列宽量程变送器发⽣漂移的可能性⼤。检修结果表明,A宽量程差压液位变送器确实存在漂移且⽆法调整合格,更换新备件并校验合格后,对负压侧管线进⾏吹扫,重新在线后宽量程与窄量程液位指⽰⼀致。
B列宽量程与窄量程差压液位变送器平均值偏差存在周期性波动现象。分析可能原因为负压侧取样管线有⽔封造成压⼒传导不畅。在检修窗⼝进⾏了校验,变送器校验合格,执⾏完充⽔排⽓和管线吹扫后,宽窄量程液位指⽰⼀致。
此外,已经发起管线改造申请,在宽量程变送器负压侧同样增加排⽔罐,消除积⽔导致液位指⽰异常的可能。
•6 结语
本⽂通过对某CPR1000机组设备冷却⽔系统缓冲箱差压液位变送器交叉⽐较降级原因分析,指出可能造成指⽰偏差的变送器异常、取样管线布置异常、系统扰动、校验引⼊偏差、DCS组态等各项因素,并在检修期间进⾏了⼀⼀检查和排除。其他CPR1000机组可参考借鉴处理⽅法,节约调查分析的时间,优化⼯期。

本文发布于:2024-09-21 17:45:49,感谢您对本站的认可!

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