一、概述
本工程设置一套烟气脱硫装置(FGD),FGD工艺系统主要由吸收剂制备输送系统、烟气系统、SO2吸收系统、排空及浆液返回系统、石膏脱水及储存系统、工艺水系统及冷却水系统、仪用和检修维护空气系统、脱硫废水处理系统等组成。 工艺系统设计原则包括:
脱硫工艺采用湿式石灰石-石膏法,采用一炉一塔布置方式,脱硫塔布置四层喷嘴。 每套脱硫装置的烟气处理能力为相应锅炉西安税企通BMCR工况时的100%烟气量,保证脱硫装置效率≥96%,并作全面性能保证。
脱硫系统不设置烟气旁路。
不设置脱硫增压风机,对引风机进行改造(现引风机参数见附表):引风机和电机全部更换新设备(包括基础部分);
设置烟气换热器(GGH),GGH设计要有良好防堵塞措施,漏风率<1%。
石灰石浆液制备方式采用外购石灰石块湿磨(≤20mm)制浆。
本工程脱硫装置设一套吸收剂制备系统,容量按两台机组3天石灰石用量设计,石灰石块堆场满足单台机组10天用量的储存量。
本工程脱硫装置设一套石膏脱水系统。
脱硫副产品-石膏脱水后含湿量≤10%,纯度≥ 90%,为综合利用提供条件。
石膏储存采用石膏仓库方案,石膏仓容量按两台机组2天石膏产量设计。
脱硫设备年利用小时按6000小时考虑。
FGD系统可用率≥ 98%。
FGD装置服务寿命为30年。
二、试运情况汇报
我公司#2机组脱硫系统168小时运行于2015年1月24日8:00开始计时,至1月31日8:00试运完成,各辅机及系统运行基本正常,具体情况如下: (一)SO2浓度排放情况:
脱硫168调试因电网负荷限制,最高调试负荷为250MW,平均负荷在206MW,#2机发电量3440.8万kw.h,#2炉在脱硫系统168期间燃煤总量22313吨,平均硫份1.07%,平均脱硫效率98.61%,高于系统设计值96%,投运率100%,SO2小时平均排放浓度45.62mg/m3,SO2总减排量约375.17吨,满足环保排放要求;其中耗石灰石983吨,钙硫比1.20,高于设计值1.03,石灰石利用率约为83.3,低于设计值90%,具体如下表所示:
#2FGD168试运不同时段参数测试统计表 |
时段 | 平均负荷(MW) | 燃煤量(t) | 平均硫份(%) | 新英格兰医学杂志 石灰石消耗量(t) | 原烟气SO2均值(mg/m3) | 净烟气SO2均值(mg/m3) | 平均脱硫效率(%) | 钙硫比 | 减排SO2量(t) |
24日~25日 | 215 | 3209 | 0.92 | 纯策略纳什均衡183 | 2513.00 | 22.00 | 99.12 | 2.25 | 46.82 |
25日~26日 | 190 | 3096 | 1.12 | 229 | 3519.90 | 67.10 2012江苏数学 | 98.09 | 2.42 | 54.42 |
26日~27日 | 185 | 3087 | 验证码有什么用1.20 | 158 | 3324.30 | 28.80 | 99.13 | 1.55 | 58.76 |
27日~28日 | 191 | 2915 | 0.92 | 77 | 3328.20 | 31.80 | 99.04 | 1.04 | 42.50 |
28日~29日 | 200 | 3260 | 1.15 | 118 | 3274.90 | 46.70 | 98.57 | 1.15 | 59.13 |
29日~30日 | 230 | 3458 | 0.85 | 100 | 3428.70 | 64.60 | 98.12 | 1.25 | 46.14 |
30日~31日 | 235 | 3288 | 1.30 | 118 | 3364.20 | 55.80 | 98.34 | 1.01 | 67.26 |
累计/平均 | 206.5 | 22313 | 1.07 | 983 | 3250.46 | 45.26 | 98.61 | 1.51 | 375.17 |
说明:① 测试时段均为当日08:00~次日08:00,共七个时段完成脱硫168调试。② 24日~26日,因脱水气液分离器回水不畅,投入部分炉内脱硫,致使钙硫比在2.2左右。③ 后五个阶段未投入炉内脱硫,平均钙硫比为1.2。 |
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(二)保护自动投入情况
1、各区域排水坑系统液位与泵的启停联锁自动投入。
2、投入的保护有:
1)#2脱硫主联锁保护:浆液循环泵全停或GGH两台驱动电机全停,#2炉发BT。
2)原烟气事故喷淋阀与原烟气温度联锁保护投入。
3)浆液循环泵、氧化风机、制浆系统、脱水系统及石灰石上料系统联锁保护。
(三)程控投入情况gb1589
现场所有电动控制设备基本上能实现远程操作(事故返回泵入口阀及石膏排出泵A入口阀除除外,这两电动阀在调试期间出现故障)。
(四)各系统运行情况简介
1、石灰石浆液制备系统运行情况
磨机入口研磨水量3.5t/h,石灰石给料10.2t/h,稀释水量21t/h,料水比约为1:2.5,石灰石旋流站压力在0.08Pa左右,旋流子投入四颗,石灰石浆液密度维持在1200~1250kg/m3之间,浆液品质合格;磨机主电机电流在35.2A左右,空转电流34.1A,磨机润滑油低压油压力0.2MPa左右,高压油压力大于4.5MPa,滤网前后压差0.02MPa(高于0.05MPa报警),运行状况良好。石灰石浆液旋流站分配电动推杆限位开关坏,DCS上状态反馈错误,经就地检查,其自动动作正常;磨机减速机油泵流量开关处漏油,且流量反馈异常(压力正常信号不来,就地流量正常),上述缺陷已于2月份处理好。
2、脱水系统运行情况
脱水效果良好,脱水机频率在60%左右,滤饼厚度在20~25mm之间,含水率10%~15,石膏纯度大于90%,达到设计标准。石膏旋流站旋流子运行5颗,备用一颗,就地压力0.12MPa,底流浓度约55%,分离效果良好。真空泵运行电流135~149A之间,在140A左右时脱水效果最好。
因石膏旋流站溢流与气液分离器回流管连接在一起回至滤液水箱,石膏旋流站运行时,因溢流压力过高,致使气液分离器回流不畅,气液分离器多次出现过料位高报警,并进一步
导致真空泵输水带浆进入工艺水箱,后经与国信、生技部现场考察,制定解决方案,决定对该处管道进行改造,改造工作已于2月23日结束,现运行状况良好。
3、吸收塔系统运行情况
吸收塔运行液位保持在7.5m左右,最高液位在8.5m,因吸收塔区冷却水回水不畅,为了保证设备正常运行,将氧化风机冷却水回水割开,这部分水通过浆液循泵区域地沟回至脱硫系统,给脱硫系统水平衡控制带来了一定困难,在加上废水系统未正式投入运行,致使脱硫系统在低负荷时(低于160MW),水平衡难以控制。正常运行时,脱硫浆液PH值控制在5.0~5.8之间,密度控制在1080~1150kg/m3之间,浆液密度高于1100kg/m3时,投入脱水系统运行。吸收塔PH计安装不合理,使得运行时磨损严重,使用寿命短,且不易冲洗,经与设备部和工程部碰头协商后,已经对其进行改造,现阶段运行状况良好,电极使用寿命明显变长。