不同补水水质下实现循环水高浓缩倍数的运行管理

不同补水水质下实现循环水高浓缩倍数的运行管理
1 概述
我国是贫水国家,缺水超过千亿立方米。特别是北方、西部广大地区缺水特别严重,而我国东南地区由于地面水资源污染引起水质性缺水情况也很严重。在全国670座大中城市中,有400座城市不同程度的缺水。其中110座城市严重缺水。
节约用水已经成为我们国家的当务之急,缺水问题也将严重制约我国本世纪的经济可持续发展,并将引起生态环境退化、人居环境恶化、争水矛盾日益突出等社会和环境问题。石油化工企业是水大户。用水量的多少、水污染物排放量的增减不仅对本企业的综合经济效益产生重大影响,而且对缓解石化企业所在地区缺水矛盾、改善地表水环境状况有举足轻重的作用。
工业循环冷却水又是石油化工企业生产的主要用水大项,因此石油化工企业的节水状况主要看它的循环水节水管理状况——浓缩倍数控制状况。以10000吨/小时(温差5℃)的循环冷却水为例,其在不同浓缩倍数下的补水、排污数据见表1、图1:
表1 不同浓缩倍数下的补水量、排污量
浓缩倍数
2
3
心脏麻痹4
5
6
7
8
9
10
循环量(t/h
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000高压油管
10000
10000
温差(℃)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
补水量(t/h
135
101
90
84
81
79
77
76
75
蒸发量(t/h
68
68
68
68
68
68
68
68
68
排污量(t/h
67
33
22
16
13
神经生长因子
11
9
8
7
图1 不同浓缩倍数下的补水量、排污量
系统浓缩倍数由2倍达到3倍后,节水效果明显,排污量减少为原来的1/2。浓缩倍速继续提高,补水量继续减少,达到5-6倍浓缩倍数后,出现边际效应,节水效果不明显。因此,对补水水质不理想(无法实现趋零排放)的循环水冷却系统,结合自身水质状况将浓缩倍数提高至3.5-5倍能达到比较理想的节水效果。
2 碳五循环水装置及补水水质
2.1 碳五循环水装置概述   
宁波金海德旗化工有限公司15万吨/年碳五分离装置是镇海炼化百万吨乙烯的配套装置,其以炼化百万吨乙烯装置的副产碳五馏分为原料,通过二聚反应、精馏、减压精馏、萃取精馏、共沸精馏等化工操作分理出异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯等产品用于橡胶、树脂等深加工的合成原料。
装置配套建有6000吨/小时的循环冷却水系统,上水回水温差5℃,凉水塔采用水泥浇筑,旁滤器为抚顺育才中学重力式无阀过滤器,换热器(除冷冻机换热器为铜换热器)均为碳钢材质。
2.2 循环水补水水质
宁波金海德旗化工有限公司碳五循环水补水分两部分:外购工业水,购自宁波碧海水厂;装置内部回用的蒸汽凝液。
装置运行初期,装置有每小时40-50吨的凝液作为循环水补水,只需补入少量的工业水即可满足循环水补水需求(冬季甚至可以不补工业水)。2012年,公司与炼化进行了乙烯装置热水再利用的合作项目,购入炼化140℃热水作为蒸馏再沸器加热源,有效节约了装置蒸汽单耗,同时有效利用了炼化项目余热能源。此外,公司新建异戊烯、树脂装置以蒸汽凝
液作为工艺用水。以上项目使补入循环水的蒸汽凝液大量减少,现循环水系统补水80-85%为外购工业水,10-15%为蒸汽凝液。
宁波碧海水厂工业水,其以河道水为水源,由于其河道水接近入海口,因此水质状况不理想:
表2 碳五循环水补水水质
PH
电导率(μs/cm)
浊度
总硬度(ppm)
钙硬度(ppm)
总碱度(ppm)
SiO2
Cl-
总铁
(NTU)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
7.3
520
0.8
120
85
65
5.1
92
0.1
1.水质稳定性差,季节不同、降雨多少对水质影响较大,主要体现在夏季七八月份。
2.氯离子含量高,且上下波动大。
3.硬度较高。
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由于回用凝液比例少,总体补水水质仍不理想,因此在实际循环水管理中遇到了许多困难,现将碳五装置循环水管理过程中遇到的困难与经验总结出来,与各位一同探讨。
3 循环水运行管理
3.1 补水以凝液为主的趋零排放运行管理
凝液补水离子含量极低,是理想的工艺用水,作为循环水补水甚至有点浪费。以凝液作为系统补水,由于补水带入的离子含量少,因此系统浓缩过程中离子浓度上升不明显。
2010年6月碳五装置开车后,循环水以全凝液作为补水,其硬度、碱度等指标低于控制下限,系统处于偏腐蚀侧控制。开车初期,纳尔科公司采用有机磷+锌盐控制腐蚀的方案,由于补水偏软,系统腐蚀速度大于药剂成膜速度,清洗预膜完成后系统成膜马上被消耗,系统铁离子居高不下,只能依靠排污、补新鲜工业水进行控制,浓缩倍数只能达到2.5倍。
经研究后将处理方案改为正磷方案,并通过人工补碳酸钠、氯化钙使系统满足钙硬和碱度的最低要求。改方案运行一段时间后,系统腐蚀明显得到控制,排污量逐渐减少,系统浓缩倍数保持在5倍以上,基本实现零排放。
表3 两种方案下的控制指标
项目
PH值
电导率(μS/cm)
浊度(NTU)
钙硬度 (mg/L)
氯离子 (mg/L)
总铁(mg/L)
控制指标
7.5~8.5
<3000
<15
40~500制氢
<500
<2.0
有机磷方案
7.8
920
5
47
254
2.8
正磷方案
8.1
546
9
44
149
0.4
3.2 以工业水作为主要循环水补水的高浓缩倍数运行管理
    2012年,公司上了一系列新装置、节能项目。这些项目或是需要用凝液作为工艺用水、或是大量节省了蒸汽用量,使循环水系统凝液补水减少至10t/h。系统补水比例改变,由全凝液补水改为以工业水补水为主。
补水水质改变给系统运行管理带来了一些列问题:
1.补水硬度、碱度上升导致系统硬度、碱度接近控制上限,运行控制方案由原来腐蚀侧控制变为结垢侧控制。
2.水质不稳定,导致系统指标不稳定,控制相同的排污及浓缩倍数情况下,各项离子浓度指标出现忽高忽低的情况。
3.水质恶劣时,由于离子含量太高,浓缩倍数最高只能做到3倍。
通过一段时间的调整与试验,现循环水水质趋于稳定,浓缩倍数也得到稳步提升,能达到3.5-5倍。具体调整方案如下:
3.2.1 系统加酸
通过系统加酸调节,有效降低系统的PH、碱度。从而稳定系统中的钙离子,防止其在较高浓度下结晶析出,在换热器、填料内结硬垢。
表4 水质变化前后的控制指标
项目
PH值
电导率(μS/cm)
浊度(NTU)
钙硬度 (mg/L)
氯离子 (mg/L)
总铁(mg/L)
控制指标
7.5~8.5
<3000
<15
40~500
<600
<2.0
变化前
8.1
546
9
44
149
0.4
变化后
8.5
2100
7
310
480
0.4
上表为系统补水水质变化前后的系统控制指标数据,补水变化后,系统钙硬度、碱度均上升,结垢风险加剧。因此有必要通过加酸、加阻垢剂等调节方法缓解系统结垢。同时,适当排污控制系统离子浓度。

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标签:补水   系统   水质   控制   装置   浓缩   倍数
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