富氧在密闭式鼓风炉生产中的应用

富氧在密闭式鼓风炉生产中的应用
徐明峰
小泉纯一郎(新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿富蕴836107)
十二五科技成就展摘要对富氧在铜精矿密闭式鼓风炉生产中的应用,从操作制度、工艺参数、经济指标几方面做了归纳、总结。关键词富氧浓度焦率床能力风压炉温
富氧在密闭式鼓风炉生产中的应用,是对密闭式鼓风炉传统熔炼工艺的一种改进。通过富氧的应用,可以达到强化熔炼、降低焦率、提高处理量、增大产能的效果,符合目前对冶炼行业节能、规模化生产的大形势的要求。我矿冶炼车间于2006年3月开始在密闭式鼓风炉熔炼中使用富氧熔炼,富氧浓度28%左右,使用至今整4年,取得了比较显著的成效。
1富氧操作制度的确定
富氧熔炼中的富氧空气,是由工业氧气在进入主风管前,与空气管道相通,工业氧与空气进行混合所取得。一般来说,工业氧的送氧压力,大于空气熔炼时的风压1~2kPa。
1.1送氧操作
必须先鼓入普通空气,后送富氧空气。特别是在长时间停风后再开风时,需先空气熔炼1~2h,然后再送入富氧空气,即在焦点区的温度,达到空气熔炼时的正常温度范围时再送富氧,这样可增大氧气的利用率,避免出炉烟气中含氧过高,造成上燃现象。送氧时,普通空气风压一般要下调到7kPa以下,这样利于氧气的输送。通常情况下,送氧后10m in左右风压开始上升,当超过8kPa时,就要小幅下调风压。风压上升的同时,氧气浓度也开始上升。送氧约0.5 h,氧气浓度达到稳定值,表明氧气已全送过来了,这时,风压也稳定下来,表明送氧操作结束。
1.2停风操作
停风时,先停氧,停氧5min后再停风。这样做的目的是避免工业氧气直接进入支风管,使支风管烧毁。在2006年的富氧试验中,就曾出现过这样的事故。吸取这次事故的教训,修定了停风操作规定,并把送氧与风压进行了气动联锁。当风压低于规定值时,氧压机自动停止工作以保护支风管及水套的安全。
另外,若是降料柱,因随着料柱的下降,料层阻力降低,风压也会相应的下降。这时,应在风压降到气动联锁风压前,提前通知制氧站,停止氧压机工作以防氧压机跳闸。
1.3供风参数的确定
在富氧熔炼试验初期,风压过高,炉结生长迅速,伴随穿洞、上燃等故障多,破坏了炉气的正常分布,其后,穿洞对生产造成的不良影响越来越严重:鼓风炉已不能正常生产,因此,曾专门安排停风以处理炉结、穿洞。经分析,认为穿洞增多是风压过高所致,于是工艺上限定了风压上限。正常生产时,混氧稳定后,风压应维持在7.8~8.5kPa。这个风压在生产中贯彻执行后,穿洞故障大幅度减少,因此,供风参数确定为:混氧后风压7.8~8.5kPa,这时风量基本分布在30000~40000m3/h。两个参数之间,以风压为准。因风压一定时,风量的变化比较大,所以实际生产中,都是看风压,风量只作为参考。如在2008年生产中,出现过风量分布正常而风压过低只在6kPa左右,持续三个班后炉况开始明显恶化。后来,把风压调上去后炉况才好转。通过上述正反两个现象,可以明确,不管是富氧熔炼还是普通空气熔炼,都应遵守风压、风量确定的基本原则:以不破坏料层稳定及满足生产需要为前提。
1.4焦率的确定
密闭鼓风炉熔炼生精矿,普通空气熔炼时,焦率一般为12%~13%,焦粉多时,可达14%~15%,但很少见。富氧熔炼时,因富氧改善了焦炭的燃烧条件,强化了焦炭的燃烧,使焦炭燃烧发热值增大(焦炭充分燃烧的发热值与未充分燃烧的发热值,有很大的差距),并且,因富氧空气中N2含量下降,使废气带走的热量减少,即提高了热量利用率。因上述两个原因,富氧熔炼节能。
在冶炼车间的富氧熔炼生产中,焦率分阶段逐步下调,在焦炭质量较好时,可达到10.5%的焦率,最
低时达到了9.5%。但这种焦率,几天后就出现炉温过热不足的现象,以致职工下班后无热水洗澡(改为密闭
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2009年新疆有金属
式鼓风炉后,汽包产生的蒸汽,给澡堂水加热。因此,职工以热水是否充足来直观判断炉温是否正常)。
富氧熔炼,按我车间处理的物料,从四年的生产实践看,正常情形下,焦率定在10.5%是合适的。再低炉温过热不够,前床情况恶化。从生产实践看,炉温高处理量大时,实际焦率都在10.5%以上。焦率低于10.5%,出现炉温低、前床横隔膜硬化、增厚及咽喉口凝结缩小的现象增多。
崔津渡
焦率10.5%这个值,与国内外炼铜的密闭鼓风炉富氧熔炼比是偏高的,出现这样的原因,与铜镍混合精矿中M gO含量较高及我车间所用焦炭质量参差不齐有关。
2富氧浓度对冶炼生产的影响
冶炼的富氧熔炼,氧气浓度,除开始试验时在24%左右,其后基本维持在27%~29%。
2.1对床能力的影响
富氧熔炼时的床能力,高时可达55~60t/m2d,但炉况不佳时,也有在40~45t/m2d的,甚至低于40t/m2d的情况也出现过。富氧熔炼,只是改善了焦炭的燃烧,强化了焦炭的燃烧,从而强化了冶炼过程,此外并没有太大的变化,因此,不能把富氧熔炼时床能力想得过高,还是要加强操作的规范化,规范的基础操作是富氧得以发挥的基础。2007,2008两年度,我车间实际床能力都在50~55t/m2#d。
2.2对渣含金属的影响
对比富氧熔炼前的2005年与富氧应用成熟时的2008年度鼓风炉渣含金属,2005年年均渣含金属(Cu +Ni)=0.25%,2008年年均渣含金属(Cu+Ni)= 0.28%,不升反降,但考虑到2008年度低锍品位为19%,而2005年低锍品位为13.8%。低锍品位的提高,必然造成金属在渣中机械夹杂损失的增大,因此,渣含金属的升高,不是富氧熔炼的必然结果。以相同低锍品位时比较,富氧熔炼时渣含金属略低于空气熔炼时。其实,富氧对渣含金属的影响,主要体现在熔体的过热上。过热度高对降低渣含金属有利,但能耗相对升高,所以,富氧熔炼时,熔体过热度比空气熔炼并没有多多少,只是比空气熔炼时相对稳定了很多。2.3对脱硫率及低锍品位的影响电极丝
鼓风炉的脱硫反应,主要分两块:高价硫化物在预备区上部的离解、氧化脱硫与FeS在焦点区还原磁
性铁时的二次脱硫。因富氧熔炼焦点区集中,与空气熔炼比,强化了二次脱硫,且因焦率降低使预备区的氧化气氛加强,从而也加强了预备区的主脱硫过程,所以,富氧熔炼时脱硫率要高于空气熔炼。从生产实践看,富氧时的脱硫率要比空气熔炼时高5~10个百分点。处理相同的物料,富氧熔炼时低锍品位要比空气熔炼时高2个百分点。
2.4对炉结的影响
富氧熔炼对炉结的影响较大,表现在炉结的生成部位有很大变化:空气熔炼时,炉结根深,几乎都延伸到了风口附近;富氧熔炼时,炉结生长部位上移多为上部炉结,炉结根部多在焦点区以上。原因为富氧熔炼焦点区更集中,氧化区缩短还原区延长所致。虽然是富氧熔炼,炉结的生成还是不能避免,且操作不当时也会产生下部炉结。这个现象,在生产中曾出现过几次。
激发各类市场主体活力2.5对上燃现象的影响
上燃现象,是鼓风炉生产中较常见的现象之一。富氧熔炼时曾出现过上燃现象,但相对而言,比空气熔炼时少得多。从生产实践看,只要焦粉率不过高,风压控制适当及氧的利用率高,上燃现象就可抑制。
3富氧熔炼中存在的问题
¥焦率的降低没有达到预想中的效果。
¦对焦炭质量的要求更严格,沫多的焦炭,上燃现象比空气熔炼时要严重。
§对物料的处理,适应性增大,但处理含难熔物高的物料,仍会出现空气熔炼时的状态:风口温度低,咽喉流动性差,前床横隔膜加厚,前床容积缩小,因此,对处理的物料仍要有选择与要求,另外,在块率上,也不宜低于45%。
¨虽然富氧熔炼后烟气中SO2浓度升高,整体烟气量减少,但处于收尘设备老化及没有制酸系统,烟气治理没有得到优化治理。
4结语
冶炼车间应用富氧熔炼已整四年,从这四年的生产来看,产能有了较大幅度地提高,床能力由普通空气熔炼时的40~45t/m2#d提高到53t/m2#d左右,焦率由空气熔炼时的12.5%左右降到10.7%左右,在经济上取得了较好的成绩。
在现场操作上也取得了很多方便,炉况稳定性大幅增强;停风后再开风,在1.5h内几乎不用放本床,开风时就可轻松开起来;风口区温度显著提高,正常情况下风口一打就亮,炉结对生产的不利影响下降。这些,都减轻了操作工的劳动强度。
创造新体验
收稿:2009-03-12
50徐明峰:富氧在密闭式鼓风炉生产中的应用第6期

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