军事物流 MILITARY AFFAIRS LOGISTICS
-10号军用柴油胶质含量标准指标小于8mg/100ml,试生产期间曾出现馏出口-10号军用柴油胶质含量9mg/100ml,甚至更高情况,并且阶段性出现。 (一)原因分析
-10号军用柴油胶质含量高主要原因为加氢反应深度不够,因胶质在柴油加氢装置生产过程中属于较难脱除的杂质,受柴油加氢装置操作条件限制,需要从原料油及柴油加氢装置操作参数两方面进行调整。 (二)解决措施
1.原料油调整:原料油中胶质含量与其馏分组成密切相关,原料油越重,胶质含量越高,带入下游柴油加氢装置的胶质就会越多,柴油加氢装置脱除胶质的压力会越大,越容易出现产品柴油胶质含量不合格现象。为减轻柴油加氢装置脱除胶质负荷,将上游四常装置常二线95%点温度由≤305℃降低至≤290℃,减少重组分量,胶质含量严格控制为≤15 mg/100ml。
2.柴油加氢装置操作参数调整:
A.反应系统压力由6.8MPa提高至7.0MPa,保持系统较高氢分压,促进装置脱胶质反应。
B.反应入口温度控制在300℃左右,提高加氢反应的反应速度。
C.提高循环机转速,保证氢气输入量,以保持装置较高氢
柴油加氢装置生产-10号军用柴油出现的
问题及解决措施
文/ 宫信革 孔春心 李建华
金水翠峰
摘 要:齐鲁石化胜利炼油厂过去运用加氢裂化装置生产-10号军用柴油,由于该装置同时生产3号喷气燃料,致使两种组分重叠较多,既影响了两种油品的产量,又增加了操作难度。为扩大-10
号军用柴油的产量,2010年11月胜利炼油厂恢复直馏加氢工艺生产-10号军用柴油,在试生产期间
出现了胶质含量高、产品带水浑浊、醋酸铅腐蚀不合格以及闪点偏高等问题,经军企联合攻关,调
整优化生产方案,各项问题得到较好解决。
关键词:柴油;加氢装置;-10号军用柴油;问题;解决措施
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