我公司年产36万t矿渣粉磨生产线(选用HRM2800S矿渣立磨)控制系统系统采用S7-300,上位机监控软件是WINCC V6.0,现场控制站组态软件是STEP7 V5.4。2008年7月8日正式投产,3个月来,经厂家及调试人员多方努力,通过对机械、电气部分整改和整体立磨参数优化控制,已实现达标和月达产,系统设备运行正常,工艺状况良好。本文就调试生产经验进行总结。 1 HRM立磨的特点及工作原理
HRM2800S型立式磨是技术性能优异的新型节能烘干兼粉磨设备。其工作原理是:电机驱动减速机带动磨盘转动,需粉磨的物料由锁风喂料设备送入旋转的磨盘中心,在离心力作用下,物料向磨盘边移动,进入粉磨辊道。在磨锟液压力的作用下,物料受到挤压、研磨和剪切作用而被粉碎。同时,热风从围绕磨盘的风环高速均匀向上喷出,粉磨后的物料被风环处的高速气流吹起,一方面把粒度较粗的物料吹回磨盘重新粉磨,另一面对悬浮物料进行烘干,细粉则由热风带入分离器进行分级,合格的细粉随同气流出磨,由收尘设备收集下来即为合格成品,不合格的粗粉在分离器叶片作用下重新落至磨盘,与新喂入的物料一起重新粉 磨。如此循环,完成粉磨作业全过程。
2 安装调试过程中出现的问题及解决方法
2.1对PLC控制系统信号的处理
热风炉的5个阀门均向中控室输出4~20 mA模拟信号,因在初设时未考虑热风炉的参数由中控控制,造成模拟量AI模块通道不够。根据现场设备情况,我们采取通过转换开关在现场柜用模拟量控制,在中控用开关量控制,同样满足了生产需要。
2.2 分离器变频器对温度压力信号的影响
由于所选分离器变频器的质量原因,即使变频器至现场电机引线采用屏蔽电缆,仍然对温度压力信号影响极大,联动试车时,只要分离器变频器运行,各种温度、压力信号上下波动至少l0个数,致使立磨连锁跳停,根本无法正常生产。最后我们改用了ABB变频器,并避开其它信号电缆线路和控制电缆线路,并采取了屏蔽防护措施,才得以使干扰现象消失。
2.3 主电机稀油站故障引起立磨频繁跳停
(1)故障现象。2008年7月16日~l9日,立磨出现频繁跳停,而跳停后发现中控各种信号正常,且无任何故障报警,立磨的频繁跳停,严重地影响了产品产量和设备的正常运行。
(2)故障判断及处理。第一次出现故障后,根据中控反映设备跳停时无故障报警并有备妥信号,我们先对现场控制线路进行详细排查,又对工程师站PLC程序中影响立磨停机的条件信号进行检查,都没有发现什么问题。第二次故障出现后,对磨机硬连锁的几个条件进行专人监控,到l9日上午8时20分发现磨机主电机稀油站允许主机启动信号有瞬时消失,又瞬时恢复现象,最后把故障锁定在主电机稀油站供油压力电接点压力表上。此压力表为气封,内部表针松懈,正常投料后震动加大,表针波动幅度较大,使表针与下限值表针相接触,发出供油压力低报警信号,而备用泵反应不过来,造成主机连锁停车。最后把此表换成油封电接点压力表后,运行至今故障没有出现。
2.4 对减速机轴瓦温度显示开路的解决
在调试阶段,主机减速机轴瓦温度一显示开路,本系统测温模块为四线制,经检查测量热电阻有一根线断路,把断路的这根信号线并接在和它一组的主接线柱上,接上后中控有温度显示,但比正常时高2℃左右。
2.5 调试操作时的工艺问题及解决办法
在调试操作中如系统出现立磨振动、磨机压差上升、出磨风温下降、产品细度不足,可选用表1~表4的解决办法。
表1 立磨振动的解决办法
原因 | 解决办法 |
料层不稳定 风量不足 磨盘上有异物 | 检查喂料量,调整挡料环高度 入风管堵塞,增加风机风量 停磨后,清除异物 |
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表2 磨机压差上升的解决办法
原因 | 解决办法 |
喂料量偏大 细度过细 磨内喷水过多 | 减少磨机喂料量 降低分离器转速 减少喷水量 |
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表3 出磨风温下降的解决办法
原因 | 解决办法 |
物料水分或喂料量大 | 增加入磨风温,减少循环风量,减少 磨机喂料量 |
磨机漏风 | 检查磨机法兰、磨辊门密封以及锁风 喂料机有无漏风现象 |
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表4 产品细度不足的解决办法
原 因 | 解决办法 |
分离器转速设定不当 磨通风量过大 | 提高转速 减少风机负荷,调低风量 |
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3 立磨的操作要点