液态烃精制系统带水原因分析及处理

液态精制系统带水原因分析及处理
作者:赵方栋 方利 张力民
来源:《中国新技术新产品》2011年第09
        摘要:大庆炼化公司1.0Mt/a ARGG装置200812月液态烃精制系统出现了液态烃带水的问题,本文针对这个问题在工艺操作条件、脱硫剂性质两方面进行了原因分析,并对使用处理措施进行了归纳总结。
        关键词:液态烃精制;带水;液态烃流量;胺液携带量
        中图分类号:TE65 文献标识码:B
       
        前言
        大庆炼化公司1.0Mt/a ARGG装置产品精制系统于20039月开工,至200812月期间运行状况一直较好,20088月份检修更换了预脱硫醇塔T5203、脱硫醇塔T5204中的脱硫剂,
型号、厂家没有改变。200812月后,T5203T5204的脱液量明显增多,而且液体增加的速度越来越快,至20081217日气分装置已显示有带水的迹象,此时已经严重影响到液态烃精制系统的处理量。经过装置攻关小组研究决定,采取了对液态烃精制系统脱硫抽提塔T5201、再生塔T5202进行水洗对液态烃脱硫剂进行置换的方法,置换后液态烃系统恢复正常,目前没有出现液态烃带水量增大的迹象。
        一、液态烃精制系统工艺说明
        1、液态烃脱硫化氢部分工艺流程
        液态烃自催化裂化装置来,经液态烃缓冲罐(V5201),由液态烃进料泵(P5201)送入液态烃脱硫抽提塔(T5201),用浓度为25%的复合甲基二乙醇胺溶液进行抽提,脱硫后的液态烃送至液态烃脱硫醇部分。
        液态烃脱硫抽提塔(T5201)的塔底富液,经贫富液一级换热器(E5201AB)、贫富液二级换热器(E5202) 换热至98℃,经富液闪蒸罐(V5203)闪蒸出大部分溶解烃后,进入再生塔(T5202),由重沸器(E5205)供热,以保证塔底温度为125℃。塔顶汽经冷凝分
液后,酸性气送至装置外,冷凝液经泵返塔作为回流。塔底贫液经换热、冷却至40℃,经泵送入液态烃脱硫抽提塔(T5201)循环使用。

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