问题 | 原因 | 解决方法 |
硅片表面大部分发白,发白区域未出绒面 | 1.NaOH含量偏低,不能充分进行反应,或者IPA含量过高,抑止反应进行。 | 1.首先判断原因。 2.增加NaOH的浓度,减少IPA的用量。 3.如果不能调节,重新配制溶液。 |
2.如果表现后续返工可以处理发白区域,则可以断定NaOH浓度不够。 | 采用稀碱超声。 | |
3.表面清洁度不好。 | 延长超声时间。 | |
4.溶液状态不够均匀。 | 1.对溶液进行充分搅拌,补加溶液必须先溶解,加入之后必须进行溶液充分搅拌,使用烧杯或竿进行“8”字形状搅拌溶液。 2.查看电源控制柜相应的加热开关是否都在正常工作。 | |
硅片表面有白斑,部分白斑区域出现在不同硅片同一位置,白斑区域明显表现为被覆盖没有出绒现象 | 硅片表面的有机物等污染物粘附于硅片表面,阻止硅片制绒。 | 只使用柠檬酸进行超声,中间对超声槽溶液进行更换。 |
硅片过腐,表现为绒面角锥体过大,减薄量过大 | 碱浓度过大或反应温度过大,导致在<100>面上反应速率远大于 <111>面上反应速率。 | 测试温度,确定是否为80度;稀释溶液浓度,同时保证溶液的均匀性;降低下次碱配制的浓度。 |
单晶硅片四边都有白边 | 仍有白边部份硅片反应不够充分,这部份对中间无白边部份偏厚。换言之,整个硅片化学反应不够均匀,中间部份反应放热不易,导致反应激烈。 | 保证溶液均匀,控制硅片中心速度,增加缓冲剂。硅酸钠溶液可视为缓冲剂。 |
硅片两侧出现“花蓝印”的白边 | 由于溶液中硅酸钠的浓度过大,粘稠度增加,使得承片盒与硅片接触的地方得不到充分反应。 | 视花蓝印的严重程度和数量。通常需要对溶液进行部分排放,并进行补对。鼓泡此时一定要开启。 |
雨点 | 氢气泡粘附或氢气泡移动缓慢形成。雨点处的绒面相对正常区域主要表现为制绒不够。 | 1、 及早发现,并进行IPA补加,通常会去掉或消弱痕迹。 2、 即使形成雨点状不必继续返工,镀完减反射膜,可以盖住。但这并不是成为做出雨点而不加以改善的理由。 |
制绒时槽内硅片区域性发白 | 溶液不均匀或硅片本身原因导致。 | 长时间制绒未见效果,对相应区域进行少许NaOH补充,撒在相应槽区域即可;下次制绒之前需要对溶液搅拌均匀。 |
制绒时硅片漂浮 | 制绒IPA量不足,导致氢气粘附于硅片表面,没有及时被带走。 | 补加相应IPA量即可。 |
问题 | 原因 | 解决方法 |
扩散不到 | 1.炉门没关紧,有源被抽风抽走。2.携带气体大氮量太小,不能将源带到管前。 3.管口抽风太大。 | 1.由设备人员将炉门重新定位,确保石英门和石英管口很好贴合。 2.增大携带气体大氮的流量。 3.将石英门旁边管口抽风减小。 |
扩散方块电阻偏高/偏低 | 偏高:1.扩散温度偏低。 2.源量不够,不能足够掺杂。 3.源温较低于设置20度。 4.石英管饱和不够。 | 1.升高扩散温度,加大源量. 2.延长扩散时间。 3.增加淀积温度。 |
偏低。 1.扩散温度偏高。 2.源温较高于20度。 | 1.减小扩散温度。 2.减少扩散时间。 3.减少淀积温度。 | |
扩散片与片间方块电阻不均匀 | 扩散温度不均匀 | 重新拉扩散炉管恒温 |
扩散后单片上方块电阻不均匀 | 扩散气流不均匀,单片上源沉积不均匀。 | 1.调整扩散气流量,加匀流板。2.调整扩散片与片之间距离。 |
扩散后硅片上有斑 | 甩干机扩散前硅片没甩干 | 调整甩干机设备及工艺条件 |
扩散过程中偏磷酸滴落 | 长时间扩散后对扩散管定期进行HF浸泡清洗 | |
环境湿度过大 | 增大除湿机功率 | |
太阳能电池效率忽高忽低 | 扩散间或石英管被污染,特别是在生产线被改造时最明显。 | 清洗石英管及石英制品,加强扩散间工艺卫生,强化TCA。 |
扩散方块电阻正常,但填充因子偏低。 | 品质因子有问题, n趋向于2,J02偏大,表明结区复合严重。 | 方法同上 |
问题 | 原因 | 解决方法 |
方块电阻在源一侧低,炉口处高 | 1. 炉门与炉管的密封性不好 2. 尾部排气严重 3. 假片数量太少 | 1. 调整炉门密封性 2. 减少尾部排气气流 3. 使用更多的假片 |
单片(交叉)方块电阻在源一侧低,炉口处高 | 1. 炉门与炉管的密封性不好 2. 尾部排气严重 3. 假片数量太少 | 1. 调整炉门密封性 2. 减少尾部排气气流 3. 使用更多的假片 |
单片(交叉)方块电阻均匀性差 | 1. POCl3 不够 2. 排气压力过高 3. 沉积温度过高 | 1. 增加小N2流量 2. 降低排气压力 3. 降低沉积温度 |
顶部的方块电阻低,底部的高 | 1. 舟被污染 2. 校准硅片不是最好的(可能被磨光) 3. 硅片在炉管中的位置太高 4. 桨比硅片和炉管温度低 | 1. 使用新的干净的舟 2. 使用好的校准硅片,而不是磨光。 3. 使用低脚的舟。 4. 在升温步后插入回温步骤。 |
边缘处方块电阻低,中心高 | 1. 假片被污染 2. 校准硅片不是最好的(可能被磨光) 3. 硅片在炉管中的位置太高 4. 桨比硅片和炉管温度低 | 1. 使用新的假片 2. 使用好的校准硅片,而不是磨光 3. 使用低脚的舟 4. 在升温步后插入稳定温度步骤 |
方块电阻均匀性不连续 | 1. 炉管和舟没有饱和 2. 假片被污染 3. 校准硅片不是最好的(可能被磨光) 4. 石英件或硅片脏 5. 沿着扩散炉通风 6. 气流不足 | 1. 预先处理炉管和舟 2. 使用新的假片 3. 使用好的校准硅片,而不是磨光 4. 清洗炉管、舟、隔热包块和匀流挡板 5. 使用干净的硅片 6. 通过关闭可能的通风孔减小通风或者减小洁净室的过压。 7. 增加N2和干O2流量 |
整管方块电阻太高 | 1. 沉积时间过短 2. 沉积温度过低 3. 推进时间太短 4. 推进温度太低 | 1. 增加沉积时间 2. 增加沉积温度 3. 增加推进温度 4. 增加推进温度 |
整管方块电阻太低 | 1. 沉积时间过长 2. 沉积温度过高 3. 推进时间太长 4. 推进温度太高 | 1. 减少沉积时间 2. 减少沉积温度 3. 减少推进温度 4. 减少推进温度 |
工 序 | 故障表现 | 诊 断 | 措 施 |
刻蚀 | 硅片边缘呈现暗(刻通正常为金属) | 工艺一般不会有问题,主要是刻蚀机器出现故障,通常伴有压力不稳定、辉光颜不正常、功率和反射功率超出范围、气体流量偏出设定值等现象 | 停止使用,要求设备进行检修。 |
有效刻蚀宽度过大(钻刻、刻过现象) | 硅片没有被夹具加紧,存在缝隙;硅片没有被对其;环氧板变形,边缘向里延伸; | 加强员工意识,要求操作规范;更换出现问题的环氧板。 | |
去PSG | PECVD工序存在水纹印 | 清洗后的硅片没有及时甩干 | 清洗之后的硅片必须立刻甩干,不能滞留在空气中。 |
PECVD工序有镀膜发白现象 | 清洗不干净;甩干后的硅片在空气中暴露时间过长,导致氧化 | 做返工处理,对硅片必须清洗干净,甩干之后的硅片不能放置于空气中,必须及时镀膜,否则重新清洗。 | |
故障表现 | 诊 断 | 措 施 | |
Roth&Rau | 整体镀膜颜不符合要求 | 氮化硅层厚度偏离正常范围 | 调整带速至颜符合要求,偏紫增加带速,偏蓝降低带速。 |
石墨托盘两边和中间镀膜颜有差异 | 两边和中间沉积速率不同 | 调节两边微波峰值功率或Ton, Toff使镀膜均匀。 | |
部分气孔堵塞 | 用N2吹扫15-30分钟,严重的要打开腔室手工通孔,并每半年更换一次gas shower | ||
镀膜颜不稳定 | 微波反射功率异常,或微波有泄漏 | 停止工艺,重新安装微波天线或更换石英管。 | |
沉压后颜异常 | 折射率不在范围内 | 调整NH3和SiH4流量比例使折射率达到要求。 | |
压强达不到工艺要求 | 腔体有漏气 | 重新开腔擦拭密封圈或更换密封圈、更换或重装石英管或其管口密封圈,严重时用氦检仪做漏气点检查并排除异常。 | |
膜层颜黯淡无光泽 | 反应腔室漏气或气压偏高 | 通知设备人员检修。 | |
SiH4流量过高 | 降低SiH4流量,但要保证折射率正常。 | ||
腔体内有硅片碎片 | 载板挂钩变形或传动轴异常 | 有挂钩变形的载板要及时更换,传动轴擦拭或有异常请设备检修。 | |
Cart 卡在腔体内 | 传感器或传动轴异常 | 请设备检修。 | |
CART某部位突然出现片子偏薄,位置固定 | 加热腔体内有碎片 | 清扫维护时,拿除腔体加热器上的碎片,偏薄现象就会消失。 | |
岛津 | 整体镀膜颜不符要求 | 氮化硅层厚度偏离正常范围 | 调整镀膜时间至颜符合要求,偏蓝减少时间,偏红增加时间。 |
CART上边缘片子严重偏薄,位置固定 | 一般发生在清扫后,或更换泵、泵油等状况下,部分电极板特气孔堵塞所致 | 通过更长时间的工艺运行,打开特气孔后即会自行恢复正常。 | |
镀膜颜不稳定 | 气体流量不稳或电极板异常 | 检修气体流量阀或电极板到了寿命,更换电极板。 | |
镀膜时颜异常 | 折射率不在范围内 | 调整NH3和SiH4流量比例和总流量时折射率达到要求。 | |
某腔体由于温度过高,超出设定温度,造成CART滞留,不能进入下一腔体。 | 测温装置(热电偶)或其附件有问题,造成测温偏差。 | 设备需检验测温装置并更换备件。 | |
电池Rsh突然明显异常 | L/C或H/C腔漏气、电极板质量问题,未到了更换期限,提前到了使用寿命、清扫时带入污染源。 | 若漏气需设备检漏并维修;若电极板原因,视情况严重,可协调缩短更换周期,安排更换电极板;若分析是清扫时污染的原因,可通过空跑一定时间,带出污染源。 | |
清扫后效率突然严重下降。 | 清扫时带入污染源所致。 | 正常工艺空跑一段时间,带出污染源。 | |
本文发布于:2024-09-20 10:55:21,感谢您对本站的认可!
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