IGM机器人寻位报警维修

IGM焊接机器人寻位故障维修
一、引言
斗杆、动臂作为挖掘机的易损部件、受力部件,其焊接质量直接影响着整车的质量及使用效能。
为提高产品质量、焊接稳定性及工作效率,改善工人的劳动条件和降低劳动强度,山推工程机械结构件有限公司引进奥地利IGM焊接机器人,用于斗杆、动臂、上下车架的焊接生产。
二、设备简介
IGM焊接机器人系统由机器人本体、控制系统、变位机、示教器、远程控制盒、跟踪系统、焊接系统和应用软件等组成。
控制系统采用采用奔腾CPU、德国KUKA控制柜及全数字式信号通讯,能控制机器人6各轴,龙门式可扩展X、Y、Z轴、变位机轴及旋转轴共计5个外部轴,跟踪系统采用接触式喷嘴传感器,电弧传感器两种跟踪方式,可实现对V型焊、坡口焊、角焊焊等多种形式焊缝的跟踪,焊接系统采用福尼斯全数字化控制的逆变焊接电源。
我公司IGM机器人是由奥地利IGM公司生产,采用德国KUKA控制系统的RTI330系列机器人。
旋转喷嘴
三、故障现象
焊接机器人正常工作时应为喷嘴碰触到工件后立即回缩,接着寻第二个点。此次出现的故障现象为“喷嘴接触到工件后焊没有弹回,而是一直向下压直到出现焊安全保护,驱动关闭报警”。喷嘴传感用于焊前对对实际焊缝寻踪定位
四、分析
该焊接机器人采用喷嘴传感,传感电压为DC42V左右。(总体线路图如图一所示)
图一
喷嘴传感用于焊前对实际焊缝寻踪定位,具体原理为:寻位开始时,喷嘴上电DC42V,喷嘴移动与工件接触后形成回路立即弹回,即寻到第1点,然后依据同样原理寻第2、3点等,编程人员可根据工件需要自行设置寻点数,最终定位工件的实际焊缝。
故障处理:
1、查看焊接程序是否有问题。调用其它程序测试,都出现寻位报警,所以该故障与
程序无关。
2、查看一下是否有寻位电压。到达寻位点后,系统会通过寻位线自动给喷嘴供电,
通过到达寻位点后测量喷嘴电压或通过快捷键“CTRL+O”给喷嘴手动上电两种方式测量结果均为无电压。对于该种情况又可以从以下方面考虑:
(1)寻位线断,电压过不来。这种情况需要测量寻位线是否有断路处,首先测量从软管束插头到与喷嘴这一段线路,然后测量从RCI控制柜喷嘴传感线路板到与软管束插头相连的插孔间的这段线路,测量结果为寻位线无断路处。
(2)用万用表测量从喷嘴传感板至喷嘴处寻位线无问题,是否可能中间有虚接处。用一根电源线直接从RCI控制柜接到喷嘴处试验,还是报警,说明从RCI控制柜至喷嘴处的线路无问题。(如图二所示,2号控制线)
图二
(3)是否喷嘴传感板有问题。通过替换RCI控制柜的喷嘴传感板测试,故障依旧存在,说明喷嘴传感板无问题。(如图三所示,左面的线路板)
图三
(4)是否与喷嘴传感板相连的控制、电源线路有问题。测量接头端子上的各控制线与
电源线均无问题。(如图四、图五所示)
图四                                      图五 3、 分析图纸发现喷嘴传感板还与总线耦合器有关联(图纸如图六所示、总线耦合器如图七所示)
图六                                          图七
1T00-A2模块端子图
寻位开始,喷嘴传感上电后,总线耦合器的1T00-A2模块的OUT2.5端子应该有输出,对应的指示灯亮。但此次故障OUT2.5端子无输出,所以怀疑总线耦合器的1T00-A2模块有问题,更换该模块后故障排除。
最终发现该故障的原因是RCI 控制柜内与喷嘴传感板有关联的总线耦合器有问题。解决此类问题要将电气图纸研究透彻,将与该故障有关联的所有点出来,由简入深,一步步分析、测试、排除,最终会到故障原因(整体连接方式如下图所示)。
总线耦合器1T00-A2模块喷嘴传感线路板

本文发布于:2024-09-21 20:49:24,感谢您对本站的认可!

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