焦化厂管式加热炉余热利用

肖进秋
【摘 要】管式加热炉是煤化工、煤焦油深加工使用的主要生产设备.它是利用燃烧能源来加热其他介质的耗能产热设备,因此提高加热炉的热效率和剩余热量的回收再利用,就成为焦化厂节能降耗的主要途径.
煤气燃烧器【期刊名称】《天津冶金》
【年(卷),期】2017(000)006
【总页数】2页(P61-62)
【关键词】管式加热炉;脱苯;煤气;余热利用
【作 者】肖进秋
【作者单位】天津天铁冶金集团有限公司焦化厂,河北056404
【正文语种】中 文
管式加热炉是焦化厂煤气净化回收系统内的重要装置,用于焦化厂煤气脱苯工艺,通过煤气燃烧,加热炉内洗油和蒸汽,获得高温介质,并将高温洗油送入脱苯塔进行脱苯,从而达到净化煤气、提取粗苯的作用。管式炉作为主要的耗能设备,对其进行改造,提高热效率和余热利用,对焦化厂降本增效具有实际意义。
焦化厂管式炉为圆筒管式立式加热炉,由燃烧器、炉管辐射室、对流室,烟囱等主要部件组成,其中煤气燃烧器喷火大小,靠其调整套人工调节;炉筒呈圆柱形,筒壁由耐火锰钢板焊接而成,内壁有耐火材料,以保证筒体承受较高的温度。炉管为定尺不锈钢或锅炉钢焊制而成,烟囱内设可调节风门,以保证系统的最佳工作效率。
管式炉加热富油脱苯工艺,富油在管程,煤气燃烧后的热量在辐射室内通过热辐射加热炉管内的富油。烟气上升至对流室,高温烟气与管内富油进行对流换热。经过烟气的加热,富油加热至180℃左右,为下一步蒸苯做准备。
天铁焦化厂现有一台年产120万t焦炭焦炉配套450万kcal管式炉。焦炉结焦时间25 h,入炉煤气流量999 m3/h,管式炉炉帽温度334℃,炉顶温度418℃。
根据现场数据表明管式加热炉还有很大一部分热量损失在烟气中。因此提高管式炉能量利用率的关键在于减少热损失,充分利用剩余热量。
对于管式加热炉余热利用的应用,在焦化行业内技术已经比较成熟。根据生产和设备条件,类比于某焦化厂,130万t生产力的焦炉配套200万kcal和250万kcal的圆筒管式加热炉各一台。两台管式加热炉改造之前的热效率较低。2台管式加热炉煤气流量分别为,720 m3/h和900 m3/h。两炉的排烟温度在290~300℃。
在两台管式炉对流室的上部分增加换热面积为200 m2和250 m2翅片式换热器来增加受热面积,利用加热炉排出的高温烟气预热燃烧用的空气。如图1所示。
改造方案流程简单,操作方便实用性强。改造效果清晰直观,不影响管式加热炉改造后的正常运行。安装时间短,两台管式炉改造过程中总共停炉停产34 h。
两台管式炉改造完成投入生产后,两台加热炉的煤气用量分别为605.5 m3/h 680 m3/h,分别节约煤气15.89%和20%。烟气温度156℃~160℃。
经过对两台设备改造后的实际数据和煤气用量得出:
1#管式加热炉每年能节约煤气114.5×24×330=906 840 m3;
2#管式炉每年能节约煤气220×24×330=1 742 400 m3;
两台管式炉每年节约煤气总计:906 840+1 742 400=2 649 240 m3;
按照每立方米煤气0.5元计算,每年节约2 649 240×0.5=1 324 620元;
每年减少排放二氧化碳废气2 649 240 m3。
焦化厂焦炉配套450万kcal管式炉,入炉煤气流量999 m3/h,管式炉炉帽温度334℃,炉顶温度418℃,很大一部分热量损失在烟气中。对其进行余热利用改造,经济效益明显。年节约费用不低于132万,并且具有可观的环保效益。
【相关文献】
[1]库咸熙.炼焦化学产品的回收与加工[M].北京:冶金工业出版社,1995.3
[2]杨卓娟,陈如娜.机械设计综合实践教程[M].西安:西南交通大学出版社,2003.3
[3]王长春.互换性与测量技术基础[M].北京:中国林业出版社,2006.8

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