水煤浆气化闪蒸系统黑水管道改造

水煤浆气化闪蒸系统黑水管道改造
作者:陈伟博 宋利
来源:《中国化工贸易·中旬刊》2019年第06期
        摘 要:简述了阳煤集团寿阳化工,在近3年的运行中,对气化闪蒸系统黑水管道进行的改造情况。通过对弧形板、高压闪蒸罐及真空闪蒸罐进口黑水管道的改造,大大降低了设备内部的磨损,减少了检修工作量和费用。
        关键词:水煤浆气化;闪蒸;磨损
        不论水煤浆气化炉技术还是干煤粉气化技术,对于采用水激冷流程的气化技术,通过采用两级或多级黑水管道的磨损,尤其是高闪角阀及高闪内件的磨损,都是一个普遍存在的问题,也是一个影响气化系统长周期运行的问题。本文介绍了我厂气化系统高闪黑水管道改造过程和经验。
        1 工艺概述
        我厂气化技术采用晋华炉二代技术,为水煤浆水冷壁气化炉,运行压力4.0MPa,设计投煤量750t/d。气化炉黑水在进高压闪蒸罐前分成2路,经高压闪蒸罐角阀减压后进入高压闪蒸罐,2个进水口呈90°布置,合成气洗涤塔黑水也分2路进入高压闪蒸罐。高闪的4个黑水进口中心在同一水平面上,呈90°布置。黑水角阀底进侧出,角阀出口有一个扩大段,扩大段末端与高压闪蒸罐设备口法兰连接。角阀前黑水压力为4.0MPa,高压闪蒸罐压力为0.5MPa。高闪液相黑水经角阀再次减压后进入真空闪蒸罐,真空闪蒸罐的压力为50kPa(A)。
        2 主要问题及原因分析
        我厂气化自2016年7月开始投料运行,经过近3年的运行,黑水管道和高压闪蒸罐出现了一些问题。在运行过程中,高闪、真闪内黑水进口处的弧形分流板磨损严重,顶端经常磨穿,甚至造成内圈挡板磨穿。检修过程中,对弧形分流板和内圈挡板的修补工作量大,因高闪、真闪内部结构限制,检修人员少,造成检修工作时间较长,严重影响检修进度。
闪蒸罐
        高压闪蒸罐、真空闪蒸罐内件发生磨损的原因主要由以下方面:①气化炉黑水和合成气洗涤塔黑水中含有大量的灰渣及垢片,硬度较高,在流经高压闪蒸罐、真空闪蒸罐内件
时,磨损管道及内件;②黑水中溶解氨、二氧化碳、硫化氢等气体,产生腐蚀;③黑水通过角阀后闪蒸,形成大量蒸汽,在内件表面产生汽蚀。最主要的原因就是灰渣及垢片的磨损,因此主要的改造方向一方面是减轻黑水对管道和内件的磨损,另一方面是增加管道和内件的抗磨损能力,延长使用时间。

本文发布于:2024-09-25 10:28:27,感谢您对本站的认可!

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标签:黑水   管道   气化
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