[摘 要]锅炉除氧器除氧大多采用热力除氧的方式进行,除氧后蒸汽大多排空,既浪费了大量的热能,又造成了环境污染,本文提出了除氧器节能改造方案,使除氧器外排乏汽得到了完全回收,大大的降低了除氧器的能耗。 [关键词]除氧器 节能改造
中图分类号:tm621 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)09-0037-01
胜利石化总厂动力车间除氧水站现有两台150t/h的除氧器,一开一备,工作压力0.02mpa,工作温度104℃,本装置是采用传统的热力除氧的方式除去除盐水中含有的氧,工作蒸汽与除盐水换热后,经排空管排入大气中,运行时乏汽排汽量大约为1.0—1.5t/h左右,既造成极大地浪费,又产生了噪音污染。现在为了节能,各个企业都将这些乏汽进行回收利用,提高除氧器效率,达到节能的目的。传统的乏汽回收方式主要有以下几种方式①面接触式:通过面接触式热交换回收热能设备庞大、联接复杂,回收率较低,在30%左右。且处理过程中产生的冷凝水,还需集中后由增压泵送回系统②直接混合式:通过将乏汽直接混入需加热介质 来回收利用乏汽热能,如喷淋系统方式直接简单,但热能回收率很低,且应用场合受到许多限制③储热罐式:将乏汽集中于大容量储水罐,再通过闪蒸产生二次蒸汽进行回收利用,回收率最大仅到30%~40%,余下冷凝水需增压回送,并且系统复杂,占地面积大,投资大,运行困难。通过分析可以看出传统的回收方式回收效率低,投资大,而且受场地限制,很难适应现场生产的需要,2010年车间与武汉科林合作采用水-汽/汽-汽射吸技术完全吸收乏汽,并通过智能控制、氧气高效分离等技术全自动、高效能地回收系统空排的低位热能。 1.工艺流程及装置组成与特点
1.1 工艺流程如下图所示(图一)
除氧器乏汽回收基本流程如下:以除盐水(75℃)为工作水,经抽吸动力头的作用,乏汽与工作水在动力头内混合,瞬间完成热交换,乏汽冷凝成水,并变成汽-水混合物,进入汽液分离装置,被分离的氧气经锁压排出装置自动排出。工作水最高温升约15~冷凝水回收装置20℃。混合水经中间储罐及液位控制,再经升压泵提升至一定压力,复归至除氧器进水总管进水阀后。乏汽热能及冷凝水被完全回收利用。