高炉降燃料比措施

降低高炉燃料比方案
针对1#、2#高炉燃料比持续偏高的现状,在6月22-6月25日公司组织炼铁厂相关技术人员外出对标交流,从原燃料质量、高炉装备水平、送风制度和热制度的选择、上部装料制度的调剂思路等方面进行了全面对标,结合我公司实际生产现状,制定了以下提高高炉煤气利用率,降低高炉燃料比的措施:
1、优化燃料结构,提高煤粉燃烧效率
具体措施:调整喷吹煤配比结构,逐步增加低挥发烟煤配比。26日配煤结构已由80%水洗煤+20%低挥发烟煤调整为70%水洗煤+30%低挥发烟煤,根据燃烧效率以及性价比情况,后续进一步提高低挥发烟煤配比至50%。提高入炉煤粉的挥发分至16%的水平并尝试逐步提高,以此提高煤粉燃烧效率,保证干法灰碳含量控制在25%以内。最终根据实际效果,确定是否由烟煤替代低挥发烟煤。
2、造渣制度和热制度方面
具体措施:
1)结合对标厂家和我们自身炉况运行情况,高炉炉渣镁铝比控制到0.55-0.6,保证炉渣性能的稳定;
2)炉渣二元碱度控制在1.25-1.28,铁水物理热控制到1490-1510℃,Si控制到0.25-0.40区间范围内,全天平均硅控制到0.35的水平,预计降低3-5kg/t燃料比。
3、上部装料制度方面
具体措施:
1)根据高炉顺行情况,逐步扩大高炉矿批,炉喉焦层控制在500mm 以上,软熔带焦窗控制到200mm以上,矿批逐步扩到48t以上。
2)分阶段调整上部布料平台,首先对布料圈数进行调整,将矿、焦
圈数控制在15圈以内,缩短布料时间;其次结合圆周布料分布特点,将焦与焦、矿与矿的布料角差改成递进式,保证圆周截断面布料均匀;再次逐步减少中心加焦比例至10%以内。调整完之后,根据实际效果,再确定下一步调整方向。
4、送风制度方面,
具体措施:
1)鼓风动能根据炉况需求,风量控制区间调整到3100-3250m3/min,高炉压差上限控制到188kpa;
高炉2)现两座高炉送风参数均为12*Φ110mm*L530+12*Φ115mm*L510。针对小套长度偏短的问题,现已
提报18个长度560mm,直径Φ115mm 小套,计划7月10日到货。具体更换计划根据高炉生产运行情况,结合高炉检修计划,最终制定送风参数调整方案。
2022年6月30日
炼铁厂

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标签:高炉   控制   调整   布料   制度   结合   烟煤   情况
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