1280 m^(3)高炉焖炉和复风操作实践

总第305期2021年第5期
烀政冶4-
H E B E I M E T A L L U R G Y
Total No. 305
2021,N u m b e r5 1 280 m3高炉焖炉和复风操作实践
赵常友、李建伟\赵建宇卜,李杰2
(1.河北津西钢铁集团股份有限公司,河北迁西064001 ;2.华北理工大学,河北唐山063210)
摘要:河北津西钢铁股份公司7#( 1280 m3)高炉因疫情影响于2020年2月13日满炉料焖炉,为响应国家有序复工复产号召,通过制定科学复风方案及严谨的复风准备工作,于2020年4月3日高炉送风复产,共计焖炉49天15小时。因7#高炉焖炉前顺行较差,且焖炉时间延长,致使炉况恢复时间相对较长,并伴有漏套现象。详细总结了焖炉过程及复风操作实践中的经验教训,为日后焖炉及复风提供了参考。关键词:高炉;焖炉;复风;开炉
中图分类号:TF544.7 文献标志码:B文章编号:1006 -5008(2021)05 -0055 -05
d o i:10. 13630/jki. 13 - 1172.2021.0511
OPERATION PRACTICE OF BANKING
AND REBLOWING IN 1 280m3BLAST FURNACE
Zhao Changyou1,Li Jianwei1,Zhao Jianyu1*,Li Jie2
(1. Heb e i Jinxi Iron and Steel G r o u p Co. ,Ltd. ,Qianxi, Hebei, 064001;2. North C h i n a University of T e c h n o l o g y,T a n g s h a n,Hebei, 063210)
Abstract:D u e to the epidemic situation, the 7# blast f u m a c e(1 280 m3)w a s b a n k e d with full charge o n F e b­ruary 13, 2020 in H e b e i Jinxi Iron and Steel C o m p a n y.In response to the national call for orderly resumption of w o r k and production,the blast furnace w a s put into production again o n April 3, 2020 through the f o r m u­lation of scientific recovery plan and rigorous recovery preparation, with a total of 49days a n d15 hours of banking. T h e recovery time of furnace condition is relatively long d u e to the poor s m o o t h operation before banking a n d prolonged braising time of 7# B F,a c c o m p a n i e d b y sleeve leakage. T h e experience and lessons of banking process and reblowing operation are s u m m a r i z e d in detail,w h i c h provides a reference for braising a n d reblowing in the future.
Key W ords:blast furnace;b a n k i n g;r e w i n d;b l o w in
〇引言
河北津西钢铁股份公司7#高炉有效容积1 280 m3,设计2个铁口、20个风口,总送风面积0. 186 m2。2020年因受疫情影响,计划于2月13日满料 焖炉,预计焖炉30天。因停炉前3座热风炉压差高,尤其是1#热风炉压差高达29 kPa,停炉后对3 座热风炉检查发现格子砖大面积变形。为了实现高
收稿日期:2020 -丨2-28
作者简介:赵常友(1988 -),男,炼铁技师,现在河北津西钢铁股份有限公司炼铁二厂从事炼铁方面研究工作,E - mail:554751607@ qq
通讯作者:赵建宇( 1988 -),男,炼铁高级工,2011年毕业于河北联合大学冶金T.程专业,现在河北津西钢铁股份有限公司技术中心从事炼铁方面研究工作,E - mail:314880938@ qq. com 炉复风后炉况顺行和快速达到较好指标,决定更换 3座热风炉格子砖,专门制定了一系列技术方案,最 终7#高炉焖炉49天15小时后顺利复风。
1焖炉操作
1.1焖炉前期准备工作
焖炉料是决定高炉复产后能否快速顺行达产的 关键。为了保证复风后炉缸热量充足同时渣铁具有 良好的流动性,此次焖炉料由净焦、空焦、正常料3 部分组成,并分多段陆续加人,其中正常料中去掉了 球团矿,减少了钛负荷,详见表1。
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总第305期HEBEI METALLURGY
表1焖炉料的组成
Tab. 1Composition of braising charge
段数批数种类矿批/kg焦批/kg灰石/kg锰矿/kg硅石/kg莹石/kg碱度预定硅/%一15K-12 000------二15K Z-12 000  2 050900-470  1.0  2.5三15Z25 00014 000-9001 400-  1.1  2.5总计45  1.05  2.5
注:本次焖炉焦炭总量为588 t,全炉焦比2.56 t/t,K表示净焦,Z表示正常料。
1.2休风操作
休风时炉缸内残留渣铁的多少,是高炉选择
“焖炉”还是“降料线”的因素之一,高炉焖炉时炉内
为满料线,可采用较高风压对铁口进行空喷,将炉缸
内残存渣铁出尽,反观“降料线”方式通常会考虑到
安全问题,所以炉内渣铁存留较多:1]。故本次采取
满炉料焖炉,于2月13日20:45开始下焖炉料,最
后一次铁口选择在西场,且适当提高铁口角度、大喷
铁口,基本上出净炉内渣铁。2月14日3:26休风
停产焖炉。最后一次渣铁成分情况见表2。
表2渣铁成分
Tab. 2 Composition of slag iron
[S i]/%[S]/%R2T i/%物理热/t:
最后一炉铁0.920.01  1.230.21 521
1.3 密封工作
焖炉的目的就是最大限度保证炉缸温度,减少
高炉热损失,并为后续高炉炉况顺行提供有力保障。
7#高炉本着“只有封好炉,才能开好炉”的原则,严
密组织封炉工作。主要采取以下措施[2]:
(1)规范东西料线尺度'。休风后料线为东尺
2. 1m,西尺2.6 m,为了有效地做好炉顶密封工作,
隔断空气与炉料的接触,炉顶采取盖水渣封炉,总计
加水淹约20 t,加完水渣后,料线为东尺1.3 m,西尺
1.7 m0
高炉
(2) 适当降低冷却强度。休风后降低炉体循环 水量,休风30 m in后将冷却水量降至正常水量的
80% ,2 h后将冷却水量降至60% ,4 h后将冷却水
量降至正常水量的50%,且停用高压水,小套开始
使用常压水,同时检查冷却设备是否漏水。24 h后,
整体水压达到〇. 15 MPa,15天后采用分段定时送
水,每班送水2次,30日后冷却板冷却壁全部停水,
风口大中小套水压0.05 MPa。(注:破损冷板、冷却
壁关闭)(3)休风后迅速卸下吹管,每个风口堵泥量10
cm后放入切割好的耐火砖,然后堵满小套,并在大
套与小套之间填满河沙,外部用耐火砖砌筑好放上
有水炮泥,炮泥表面涂抹黄油,确保密封效果。
2 开炉操作
2.1复风前准备工作
考虑到7#高炉焖炉时间较长,炼铁厂组织从铁
口用氧烧氧的同时,对西铁口上侧8个风口(7#至
14#风口)向下烧氧加热,打通风口和铁口之间的通
道,并清理干净7#至14#风口中小套外凝结的渣铁,
直至向铁口方向挖至全是焦炭为止,将每个风口清
理出约4 m3的空间,在其中加人工业盐和焦炭,保
证风口回旋区活跃及渣铁流动性良好[3]。且回装
送风装置后,通过铁口埋氧烧氧的方式,从风口窥
视孔能清晰看到火苗,说明风口与铁口已烧通,高炉
具备送风条件。
2.2复风操作
(1)第一阶段
根据开炉方案,设置西场出铁,7#至14#共计8
个风口送风,预计送风总面积0.075 m2,并于4月3
日18:58开始送风,风量为628 m V m in,风温达551
送风初始料线1.4 m(焖炉料线1.3 m,说明密
封效果较好)。开炉料配加原则为使用高碱度烧结
矿和块矿,比例为85% : 15%,其中不配加球团矿,
减少了人炉料钛含量,并分批加人硅石、萤石以及锰
矿,目的是降低炉渣粘度,改善渣铁流动性,有利于
铁水在炉内渗透和顺利排出。复风后第一组焦炭配
加比例为3:2: 1,即30 t焦炭加5批2. 5负荷正常料
+ 20 t焦炭加5批2. 5负荷正常料+丨0 t焦炭加5
批2.5负荷正常料,如此直接在炉内形成透气焦窗,
既补充热量又增加炉料透气性,23:46高炉引煤气
成功。4月4日1:18西场出第一炉铁(约8 t),铁水
流动性较好。出铁时间及淹铁成分见表3。
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河北冶金2021年第5期
表3出铁时间及渣铁成分
Tab.3 Tapping time and slag composition
日期炉次出铁时间铁量/t [S i]/%[S]/%R2物理热/t 11:18 ~1:338----4月4曰211:00 〜11:3017  1.980.240  1.07-
312:53 ~13:5056  1.210.529  1.21-4月5曰610:11 〜10:5716  4.700.005  1.40-
4月6曰1613:48 〜15:26820.970.031  1. 19-
4月7曰
2122:55 ~0:451180.380.079  1. 16-
221 :20 ~2:25690.640.051--
260:43 〜1:15710.520. 181  1.14-4月8日305:05 〜6:43400.310.359--329:13 ~21 :3583  1.280.021  1.201 428
3423:54 ~1:17640.870.2611. 111 373 4月9曰352:09 〜3:4066  2.450.026-1 412 4721:09 ~22:35111  1.460.012  1.211 525 4月10日490:35 ~1:551470.430.034  1.271 494 6:30开始捅风口、加风,期间因14#风口小套漏min,送风后逐步加风加矿批及捅风口情况见表4和水严重,于16::35〜19:25休风更换,共休风2 h 50表5。
表4加风情况
Tab. 4Air supply
日期时间风压/kPa风量/(m3• min _1)风温/t:顶压/kPa矿批/t 4月3曰
20:00971 423551  1.112
24:001001 2427251512
6:301001 0008802412 4月4曰8:161261 2109003312 11:301341 3349603515 4月5曰
3:201281 3951 0303815
6:101521 4461 0506316
4:102021 4101 05010016 4月9曰7:502631 6001 06013918
21 :582491 7001 06013020
4月10日16:242951 920111017022 4月11日
13:00323  2 010*********
22:25335  2 160112019526
(2)第二阶段
4月7日8:00计划休风更换3#、15#风口小套,并对之前难捅风口采取氧烧措施,共计用时176 min,送风后风压达到160 kPa。发现3#风口有窜渣 铁现象,高炉紧急休风,休风后检查发现3#风口小 套、中套烧坏。随即组织人员更换破损风口套(4个 中套,4个小套),累计休风351 min。考虑到休风时 间较长,采用13个(3# ~ 15#)风口送风,重堵2#、16#风口,但因两次休风时间较长,错过了可以快速恢复炉况的最佳时机,4月8日开始炉温下行较快,淹铁物理热不足(物理热1 373 t),此时炉缸热量损失严重,只能采取保守操作,即加净焦1〇〇 t,用以 补充炉缸热量。最后4月9日2:00风口温度逐步升高,瘡铁物理热回升,4:10开始捅风口,风压逐步 加至 260 kPa。
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总第305期HEBEI METALLURGY
表5捅风口情况
Tab. 5Tuyere situation
日期时间捅风口号送风口号送风个数/个小套水温差/t备注4月3曰--(7#~14#)8-送风6:306#9  1.2 4月4曰8:165#100.9
11 :304#11  1.1
4月5曰
3:2015#12  2.2
6:103#13  1.2
4:1016#140.9 4月9曰7:502#150.9
21:581#160.7 4月10日16:2420#170.9
4月11曰
13:0017#180.7
22:2518#190.8漏水
(3)第三阶段
4月9日炉况明显好转,渣铁物理热充足,但其 间17#风口小套漏水。为了完成后期加风进度任务,仅用1t 17#风口小套更换,复风后12:10 TRT 并网,于13:00开始喷煤5t,逐步加风至260 kPa,并 在4月10日风压加至300 kPa,此后高炉进人正常冶炼阶段,总用时7天。
3 焖炉及开炉评价
此次焖炉总计用时49天15小时,开炉初始至 高炉风压300 kPa水平用时7天,开炉期间共计休风4次,更换风口小套8个,中套4个(表6)。较预 期高炉恢复正常水平有很大差距,特总结如下。
表6休风换套情况
Tab. 6 Ventilation change with tuyere stopping
休风次数休风时间换套标号休风时间/min 14月4曰14#小套170 24月7曰3#15#小套176 34月7曰3#14#丨5#16#中套,3#14#15#16# 小套351 44月9曰17#小套60
3.1不足之处
(1 )2月份7#高炉因塌滑料等工艺事故导致慢 风次数较多,造成炉缸工作状态差,在整体炉况状况 不佳的情况下焖炉,加大了复风快速顺产的难度。
(2) 因复风前11#、12#风口与铁口贯通,加之炉 前出铁组织得当,送风后仅6 h西场出第一次铁,为
前期加风提供了外部支撑。
(3) 开炉前各项准备工作充分,特别是炉前设
(2)因无计划更换3座热风炉格子砖,延长了 备运转良好,没有因设备故障延误炉前出铁。
焖炉时间。
(3) 未对12个不送风的风口套前凝渣凝铁进行清理,导致复风后风口难开,延误加风时间。
(4) 前期生铁含硅4.7% ,炉渣碱度1.4,渣铁粘 度大,渗透性不好,导致频繁烧套。
(5) 开炉期间休风换套4次,用时12 h,延误了 高炉加风最佳时机,最终影响了开炉进度。
3.2成功之处
(1)焖炉期间料尺仅下降10 cm,说明采用炉顶
盖水渣焖炉及快速堵风口等密封措施取得了良好(4)铁口利用埋氧通氧的措施确保了炉缸尽
早预热,新生成的渣铁进人炉缸后热量充足,为第一
炉铁顺利排出奠定了基础。
4 结论
(1)高炉封炉是关键,必须遵循“只有封好炉,
才能开好炉”的原则。
(2) 长期焖炉复风前必须保证送风风口与铁口
贯通,形成“三通”状态。
(3) 焖炉开炉初期风口以上通透,增加渣铁流
动性并及时排放出炉缸内渣铁是快速达产的关键。
效果D因为堵风口时间越长,炉料偏行堆积越严重,坏套概
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河北冶金2021年第5期
2017年
2018年
2019年
2020年1〜6月
图10高炉利用系数
Fig. 10 Utilization coefficient of blast furnace
从图8 ~ 10可以看出,高炉煤比由2017年的98
kg /t 提高到当前的154 kg /t ;燃料比由2017年的
555 kg /t 降低到当前的511 kg /t ;利用系数由2017 年的2.0 t/d  . m 3提高到当前的2.52 t/d  . m 3,期 间日产量曾达到8 400 t 以上,达到历史较好水平。
6
结论
(1)通过稳定原燃料质量、优化焦炭和矿石排 料顺序,克服了落地矿配比高、自产干熄焦比例低的
(上接第48页)
问题,保证了中心气流的通畅和边缘气流的稳定。
(2) 上部采取大矿焦角,小角差,下部采取大风量、高风速、高鼓风动能的操作制度,与当前冶炼条件相适应,实现了稳定边缘、打开中心的气流分布,炉缸活跃。
(3) 兼顾了高炉长寿和强化冶炼、技术指标的提升,炉缸侧壁碳砖温度长期控制在安全生产范围内,2020年高炉技术指标完成煤比154 kg /t 、燃料比511 kg /t 、利用系数2. 52 t/d  • m 3的较好水平。
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率越大。
(4) 根据炉前出渣出铁并参考小套水温差是否大于1 综合考虑开风口时机,避免开风口后烧套
现象。
(5) 开炉操作理念必须高度统一,操作人员思
路要保持一致。
(6) 焖炉前提前1天降低高炉喷煤量,减轻焦
炭负荷,增大炉料焦矿比例,提高炉料透气性,为开 炉工作提供有利条件。
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59

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