杜邦美国Belle工厂化学品经爆破片长时间泄漏安全事故调查

杜邦美国Belle工厂化学品经爆破片长时间泄漏安全事故调查
2010年1月22日至23日期间,在杜邦美国Belle工厂,连续发生三起化学品泄漏事故,分别是一氯甲烷泄漏、发烟硫酸泄漏和光气泄漏。其中的光气泄漏造成了一名工人死亡。下面重点讲述一氯甲烷泄漏的事故。
在2010年1月22日,DCS屏幕上出现了报警操作人员发现了一氯甲烷泄漏至大气。经过事后估算,大约泄漏了2000磅一氯甲烷,事实上,在发现泄漏之前,已经泄漏了超过5天时间。
爆破片
图1 工艺简图
事故工艺装置在2009年9月12日至2010年1月17日期间停车大修。泄漏据推测是在1月17日开车时发生的,直到22日才被发现。
在22日,往反应器加料时,DCS系统触发报警,操作人员见到了扩散的雾状物,并且在爆破片附近区域地面上见到一滩液体。
图2  爆破片出口端的放净管
调查发现
爆破片中有内置的爆破片感应器,它可靠性很差,经常误报(该感应器配有电池,每个月需要更换电池)。 报警没有区分是爆破片破裂报警,还是电池电量低报警。操作人员对于此报警已经觉得司空见惯了(不那么重视)。
爆破片(DN100)设定压力值15psiG。该爆破片每年检查一次,破裂后才更换。
在2005年至2010年间,有9次有记录的爆破片破裂。尽管频繁出现爆破片破裂的情况,杜邦没有对其根源进行分析。
图3  爆破片所在放空管

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