20G变径管接头裂纹分析与研究

第6期(总第223期)
2020年12月
机械工程与自动化
MECHANICAL ENGINEERING & AUTOMATION
No.6
Dec.
文章编号:1672 6413(2020)06 0136 02
20G变径管接头裂纹分析与研究
吴海青
(太原工业学院机械工程系,山西 太原 030008
)摘要:通过化学成分分析、金相分析、硬度测试对20G变径管接头在水压试验保压过程中的开裂进
行了分析。分析结果表明:该变径管接头开裂主要是因为变径管在加热压模过程中处于失塑阶段时受热不均匀产生了三种热过程组织,大大降低了材料的塑性;另外在管接头两侧均有焊接筋板,使得在焊接过程中受二次应力的影响,造成变径管接头在水压试验时开裂失效。
关键词:20G变径管接头;裂纹;金相分析;硬度测试;化学成分分析中图分类号:TG115   文献标识码:A
收稿日期:2020 08 11;修订日期:2020 10 12
作者简介:吴海青(1986
),女,山西太原人,讲师,硕士,主要研究方向:材料力学性能研究。1 研究背景
一批碳钢集箱在进行工作压力1.5倍、保压5min[1]
的水压试验时,发现某个集箱的两个20G变
径管接头处有漏水现象,随后对这两个变径管接头进行渗透无损检测,着后出现沿变径管径向方向的裂纹。最后对未安装的剩余400件变径管接头进行渗透
无损检测,
均未发现缺陷。与外协厂沟通得知该批变径管接头采用热压工艺压制,生产工艺为:20G钢管入厂检验→锯床下料→去除毛刺→坡口倒角→燃气炉加热→模压→自然风冷→除锈→机加工→尺寸检测→无损检测。
集箱20G变径管接头位置示意图如图1所示,出现裂纹的两个变径管接头两侧均有焊接筋板且裂纹均
沿变径管径向方向,
因此可以断定裂纹产生的原因是一致的。为了查明缺陷的性质和产生的原因,抽取其中一件进行检测和分析,以便与外协制造厂沟通,进而避免类似失效现象的再次发生。
图1 集箱20G变径管接头布置示意图
2 理化检测
2.1 试样制备
对其中一个变径管接头的裂纹部位取化学、金相试样,
编号为化1、金1、金2、金3,变径管接头裂纹部位取样示意图如图2所示。2.2 化学成分分析
晶粒度检测
依据标准GB/T4336—2016[2]
,采用ARL3460火花发射光谱仪对化1试样进行化学成分分析,分析结果见表1。试样的化学成分均符合产品技术条件要求。
图2 20G变径管接头裂纹部位取样示意图
表1 化学成分分析结果(质量分数)
元素CSMnSiP
实测值
0.21
0.004
0.36
0.20
0.019
技术要求0.17~0.23≤0.0150.35~0.650.17~0.37≤0.025
2.3 金相分析
依据标准GB/T13298—2015[3]
和GB/T6394—2017[4]
,采用ZEIZZAXIO光学显微镜对金1、
金2和金3试样显微组织进行检测,并对晶粒度进行评定,检测结果见表2和如图3~图5所示。
由表2和图3可知:金1号试样存在穿晶裂纹及沿晶裂纹,裂纹左侧的金相组织为铁素体+珠光体+魏氏,为完全正火恢复阶段但未到再结晶阶段,平均晶粒度等级为8级;右侧的金相组织为铁素体+颗粒碳
化物,为Ac1~Ac3不完全相变组织,平均晶粒度等级为6级。
由表2和图4、图5可知:金2、金3号试样金相组织均为铁素体+珠光体,为20G正常组织即Ac3再结

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