一起光伏电站电压振荡事故分析和解决措施

2021年
东北电力技术
一起光伏电站电压振荡事故分析和解决措施
高㊀贺,杨朋威,石海鹏,陈㊀旭,燕思潼
(国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院,内蒙古㊀呼和浩特㊀010020)
摘要:针对一起光伏电站母线电压发生低频振荡,电压频繁越上限的事故进行分析,得出引起电压频繁越上限的原因是系统运行方式改变从而引起短路容量改变,导致光伏站内SVG控制参数与系统短路容量不匹配,SVG输出无功电流出现低频振荡现象,并进行了时域分析和频域分析㊂针对该问题提出了调整电压外环调节器参数和无功电流滞后常数的解决措施,并通过仿真和实际运行验证了解决措施的可行性㊂
关键词:低频振荡;电压越限;SVG;时域分析;频域分析
[中图分类号]TM615㊀[文献标志码]A㊀[文章编号]1004-7913(2021)02-0039-05
AnalysisandSolutionofVoltageOscillationAccident
inPVPowerStation
GAOHe,YANGPengwei,SHIHaipeng,CHENXu,YANSitong
(ElectricPowerResearchInstituteofStateGridEastInnerMongoliaElectricPowerCo.,Ltd.,Hohhot,InnerMongolia010020,China)
Abstract:Itanalyzesanaccidentoflow⁃frequencyoscillationofthebusvoltageinaPVpowerplant,andthevoltagefrequentlyex⁃ceedstheupperlimit.Itisconcludedthatthecauseofthefrequentvoltageup
perlimitisthechangeofthesystemoperationmode,whichcausestheshort⁃circuitcapacitytochange,resultinginSVGcontrolparametersinthePVstationdonotmatchthesystemshort⁃circuitcapacity.SVGoutputreactivecurrenthaslowfrequencyoscillationphenomenon,andtimedomainanalysisandfre⁃quencydomainanalysisarecarriedout.Aimingatthisproblem,asolutiontoadjusttheparametersofthevoltageouterloopregula⁃torandthehysteresisconstantofreactivecurrentisproposed,andthefeasibilityofthesolutionisverifiedthroughsimulationandac⁃tualrunning.
Keywords:lowfrequencyoscillation;voltageoverrun;SVG;timedomainanalysis;frequencydomainanalysis
㊀㊀为维持新能源厂站并网点电压的稳定,新能源厂站内均装设有电容器㊁静止无功补偿器(SVC)
或静止无功发生器(SVG)等无功补偿设备[1-2]㊂SVC和SVG都是以并网点电压为控制目标,通过电力电子器件的控制实现对并网点电压的无功支撑[3-4]㊂但当电网运行状态发生变化时,例如电网由正常运行方式变为检修方式时,SVC和SVG中的控制参数存在与新的运行方式不匹配的问题[5-7],会导致并网点电压波动,进而引起系统电压波动㊂
本文针对一起光伏电站电压频繁越限的事故进行分析,得出事故原因为SVG控制参数与检修方式下系统短路容量不匹配,进而导致SVG输出电压和光伏电站电压波动,并进行了时域和频域分析,最后通过调节控制器参数解决了该问题㊂1㊀事故经过
1 1㊀事故当天系统运行方式
A光伏电站位于内蒙古东部地区,总装机容量40MW,安装有1台容量为50MVA的110kV/35kV变压器㊂站内光伏发电设备主要有878台组串式光伏逆变器,站内无功补偿设备为1套35kV直挂SVG,容量为11Mvar,控制模式为恒电压方式,控制目标为接入点110kV系统电压㊂该光伏电站自2016年6月并网以来,站内光伏逆变器及SVG均运行正常,电网电压无异常波动现象㊂
事故当天,220kV甲变电站主变停运㊂A光伏电站通过阿五线接入甲变电站110kV母线,而甲变电站110kV通过阿白线等接入220kV乙变电站110kV侧,A光伏电站110kV母
线-220kV乙变电站110kV侧形成总长度为207km的长线
2021年
图1㊀系统接线图
路,系统接线图如图1所示㊂
事故经过如下:2019年11月26日08:30,
A光伏电站上位机告警显示 35kV母线电压越上限38 525kV ㊁ 110kV母线越上限电压告警
117 824kV ㊁ 35kV母线电压越上限电压告警37 397kV ㊁
110kV母线电压越上限恢复
116 986kV ,35kV和1100kV母线电压出现频繁越上限情况㊂
09:01,将负荷按8MW控制后,电网电压波动消失,母线电压恢复正常㊂11:01,将负荷增加3MW至11MW,执行完毕后电网电压正常㊂
11:20,将负荷增加至15MW后,发现电压再次波动,110kV母线电压越限㊂将负荷降至
6 3MW后电压波动现象仍未消失㊂11:50,SVG停运,电网电压波动消失㊂1 2㊀录波数据分析
根据系统故障录波,发生电压波动期间,A光伏电站内110kV母线电压㊁SVG电流波形如图2所示㊂
由图2可以看出,SVG电流出现低频振荡,振荡频率为8 9Hz,SVG电流的波动导致光伏站内
110kV和35kV母线电压波动㊂SVG后台记录的历史曲线如图3所示㊂由图3可以看出,SVG电流无法稳定,出现频繁的容感性切换现象,这种电流在容性和感性之间的频繁切换进而导致系统电压出现频繁的波动,在SVG输出的容性无功较大时,就出现了系统电压越上限的情况㊂
2㊀事故分析
光伏电站自2016年投运以来从未发生过类
似电压波动问题,通过对现场运行情况的分析,
发现事故发生前后的主要区别在于故障发生时系统运行方式发生了变化,由于220kV甲变电站主变停
图2㊀电压波动期间系统电压㊁SVG电流波形
图3㊀电压波动期间SVG电流曲线
运,A光伏电站通过207km长的110kV远距离架空线接入220kV海东变110kV侧㊂
初步分析是由于运行方式变化导致线路阻抗变大,线路末端短路容量变小,网架结构变弱,而SVG工作于恒电压模式,由于控制参数与系统短路容量不匹配,导致SVG输出无功电流出现低频振荡现象,并引起光伏站内母线电压波动㊂以下通过系统短路容量分析㊁时域分析㊁频域分析等3个方面对系统故障原因进行分析㊂
2 1㊀系统短路容量分析
A光伏电站正常运行方式下的系统接线如图4
所示㊂光伏电站经过10 7km架空线接入220kV甲变电站110kV侧,采用电力系统综合分析程序(PSASP)进行仿真,得出甲变电站110kV侧三相短路电流为2 39kA㊂
电站并网点短路容量可计算如下:
220kV甲变电站110kV母线的短路容量为St1=3ˑ110ˑ2 39=455MVA(1)等效阻抗Xt1计算如下:
Xt1=
110ˑ110
455
=26 5Ω(2)线路阻抗Xt1按0 4Ω/km估算如下:Xl1=0 4ˑ10 7=4 28Ω(3)低频振荡
并网点短路容量:
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高㊀
贺,等:一起光伏电站电压振荡事故分析和解决措施
图4㊀系统单线图(正常模式)
图5㊀系统单线图(检修模式)
Spcc1=
110ˑ110
Xt1+Xl1
=392 6MVA
(4)
电站检修模式下的单线图如图5所示㊂光伏电站经过207km架空线接入乙变电站,乙变电站三相短路电流为9 925kA㊂
电站并网点短路容量可计算如下㊂
220kV甲变电站110kV母线的短路容量:St2=3ˑ110ˑ9 925=1891MVA(5)等效阻抗Xt2计算如下:
Xt2=
110ˑ110
1891
=6 39Ω(6)
线路阻抗Xl2按0 4Ω/m估算如下:Xl2=0 4ˑ207=82 8Ω(7)并网点短路容量:
Spcc2=
110ˑ110
Xt2+Xl2
=135 6MVA(8)
由此可以看出,在检修模式下A光伏电站的
短路容量较小,与正常运行方式下相比已经大幅降低,短路容量之比为3 39㊂因为短路容量是表征该点电压稳定性和该点与系统电源之间联系强弱的标志,短路容量越大,该点电压稳定性越强,与系统联系越紧密,检修方式下短路容量变小,表明光伏电站与系统联系变弱,根据运行经验,在弱电网工况下由于SVG控制参数不匹配容易出现各种次同步及低频振荡现象㊂2 2㊀时域分析
根据A光伏电站实际电气系统结构和控制参数,在系统不同运行方式,不同短路容量下搭建SVG控制系统模型进行时域仿真分析㊂
系统检修方式下仿真得到的SVG无功电流有
效值和三相瞬时电流波形如图6所示㊂
图6㊀SVG输出无功电流有效值和三相瞬时电流波形(检修模式)
由图6可以看出,SVG电流出现明显低频振荡现象
,振荡频率为8 9Hz,与现场故障录波结果接近㊂
将仿真模型中系统短路容量修改为正常运行方
式下的数值,其余控制参数均保持不变再次进行仿真,仿真结果如图7所示㊂
图7㊀SVG无功电流和三相瞬时电流波形(正常模式)
由图7可以看出,SVG电流经过阶跃响应后能迅速进入稳态,未出现振荡现象,与正常运行方式下的实际工况相符合㊂
上述仿真结果表明,系统短路容量改变是系统出现电压波动现象的直接诱因㊂
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2 3㊀频域分析
为进一步分析短路容量变小导致系统出现电压波动现象的机理,依据SVG实际控制系统模型进行频域仿真分析,恒电压外环控制框图如图8所示㊂
为简化分析图8中的电流内环,用带延时的惯性环节等效㊂图中电压调节器采用PI调节器,控制系统内部采用数字化方式实现㊂
图8㊀SVG控制系统框图
其中:
Kp=Ksysp(9)
Ti=
Ksysi∗fs
(10)
式中:Ksysp为比例调节系数;Ksys
为积分调节系数;fs为控制系统采样频率(5kHz)㊂
电压调节器的输出经过惯性环节输出后,再送给电流内环㊂惯性环节控制系统参数名称为无功电流滞后系数(Icoffq),与图8中T1对应关系如下:
T1=1/Icoffq
(11)
在本次光伏电站发生电压波动事故期间,比例
调节系数Ksysp设定为-3,积分调节系数Ksys
设定为0 04,Icoffq
的数值设定为50㊂按检修模式下短路容量参数对控制系统开环传函进行频域分析,开环Bode图如图9所示
㊂由图9可以看出,系统开环穿越频率为7 6
Hz,对应相角裕度小于0ʎ,处于极其不稳定状态,容易诱发低频振荡㊂
图9㊀开环Bode图
3㊀解决方案
为解决现场因控制系统参数不匹配引起的电压波动现象,需对控制系统相关参数进行调整,增加相角裕量,提高系统稳定性,主要包括:调整外环
参数降低带宽;调整电流内环参数降低延时,提高响应速度㊂
3 1㊀调整电压外环调节器参数
电压外环调节器参数Ksysp/Ksys
由-3/0 04改为
-3/0 01,可降低开环转折频率,从而提高相角稳
定裕度㊂修改参数后的时域仿真波形如图10所示㊂
图10㊀SVG无功电流和三相瞬时电流波形(改变外环参数)
由图10中可以看出,SVG输出电流稳定无振荡,但响应速度稍慢㊂3 2㊀调整无功电流滞后常数
将无功电流滞后系数Icoffq
由50改为1000,可提高电流跟踪速度㊂时域仿真波形如图11所示㊂
图11㊀SVG无功电流和三相瞬时电流波形(改变惯性环节时间常数)
由图11可以看出,SVG输出电流阶跃响应较快,但同时超调较大㊂
3 3㊀同时调整电压外环调节器和无功电流滞后常数
将电压外环调节器参数Ksysp/Ksys
i由-3/0 04改为-3/0 01,无功电流滞后系数Icoffq
由50改为1000,时域仿真波形如图12所示㊂由图12可以看出,SVG输出电流阶跃响应较
快,同时无超调㊂
频域仿真结果如图13所示㊂由图13可以看出,系统穿越频率为6 2Hz,相角裕度为73ʎ,具有较强的稳定性㊂
3 4㊀正常工况下同时调整电压外环调节器参数和
无功电流滞后常数
正常运行情况下,电压外环调节器参数Ksysp/Ksys
i由-3/0 04改为-3/0 01,无功电流滞后系
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高㊀贺,等:一起光伏电站电压振荡事故分析和解决措施
数I
coffq由50改为1000,时域
仿真波形如图14所示㊂
图12㊀SVG无功电流和三相瞬时电流波形(同时改变外环参数
和惯性环节时间常数)
13㊀开环传函Bode图(同时改变外环参数和惯性
环节时间常数)
图14㊀SVG无功电流和三相瞬时电流波形(正常工况下
同时改变外环参数和惯性环节时间常数)
图15㊀开环传函Bode图(正常运行方式下同时改变
外环参数和惯性环节时间常数)
由图14可以看出,SVG输出电流无超调和振荡㊂频域仿真结果如图15所示㊂从图15可以看出,系统相角裕度为87ʎ,具有极强的稳定性㊂
以上仿真说明,同时改变外环参数和惯性环节时间常数,可满足不同工况下现场稳定性需要㊂
4㊀结论
a 通过理论分析及仿真验证,A光伏电站发
生的电压波动事故,是由于系统运行方式改变,导致系统短路容量降低,而SVG工作于恒电压模式,
SVG控制参数与系统短路容量不匹配,导致控制系统稳定裕度不足,出现SVG电流低频振荡,进而导致系统电压波动㊂
通过时域分析和频域仿真分析证明,同时
改变电压外环调节器参数和惯性环节时间常数,可有效提高系统的稳定裕度,从而满足正常运行和检修方式下光伏电站的安全稳定运行㊂
将修改后的控制参数应用于光伏电站内SVG控制系统中,在检修方式下和正常运行方式下,系统均未再次发生电压波动事故,证明该解决方案的
合理性和可行性㊂
参考文献:
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作者简介:
高㊀贺(1990),男,硕士,工程师,研究方向为电力系统仿真分析,电力设备故障和缺陷诊断㊂
(收稿日期㊀2020-09-22)

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