线路耐张引流板发热故障分析及解决方案

图2 引流螺栓照片
耐张线夹引流板发热是电气接触面电阻升高导致,主要
因素可能有如下几个方面。
(1)引流板接触面粗糙,表面不光滑,接触电阻大。据
了解线路运行初期没有引流板发热故障,所以可以排除是由
此原因导致的引流板发热故障。
(2)连接紧固螺栓松动。紧固螺栓松动,电气接触面接
触不实,导致电阻增大,引流板发热。
(3)接触面氧化。在自然条件下,金属铝表面会形成氧
化层,导致线夹电阻增大。而在高温条件下,铝材的氧化加快,
形成恶性循环。
(4)导电膏风干氧化。引流板内的导电膏风干后会导致图1 耐张引流板发热
图3 实验布置
表1 耐张引流板测温数据
螺栓拧紧前螺栓拧紧后温度/℃引流板2温度/℃引流板1温度/℃
6330.3
9534.8
12247.7
69.814458.1
76.2153.166.3
83.717779
190.184.3
91.7201.388.9
95.4211.393.4
22396.8
图4 引流板拆下照片图5 引流板导电膏去除照片表2 去除导电膏后测温数据
导线温度/℃引流板温度/℃耐张铝管温度/℃3027.326.6
3530.3
4028.935.8
4529.942.6
5030.546.1
5531.248.3
6031.850.8
6532.553.1
7033.355.7
图6 预绞式分流条实物图
图7 预绞式分流条按照示意图
图8 线夹式分流条实物图
jumper2
护线条
引流线夹
图9 线夹式分流条按照示意图
2.3  试验结果分析
(1)将引流板的螺栓拧紧至75 Nm后,温升试验没有明显的变化,说明此耐张线夹引流板发热并不是螺栓松动引起的。
(2)去除导电膏后的实验可以明显看到引流板的温升得到控制,甚至低于耐张铝管的温度。由此可见,导电膏或表
面氧化是线夹温升过高的主要原因,对引流板电气接触面重全部消除,线路运行正常。安装预绞式分流条后测温结果如
图10 预绞式分流条图11 预绞式分流条
5  结束语
为了满足对输电线路稳定性可靠性的要求,通过理论和
实验研究分析,出线路引流板热的原因,提出科学合理的
解决办法及预防引流板发热的措施,经过实际应用引流板的
发热故障得到消除,避免了线路出现断线故障,减少了不必
要的损失,促进电力事业更好的发展[4]。
参考文献
[1]  k V架空送电线路设计规程:DL/T 5092—1999, 110~500 [S].
[2]  架空送电线路运行规程:DL/T 741-2001[S].

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