常减压塔顶切水PH值波动原因分析与控制

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减压塔顶切水PH值波动原因分析与控制
摘 要:针对常减压装置塔顶切水ph控制不稳定影响工艺防腐问题,分析了ph值波动原因,介绍采取的处理措施和实际效果,三套常减压塔顶切水ph值合格率达到98%以上。
关键词:常减压 ph值 塔顶切水 工艺防腐监视器安装
天津公司共有三套常减压装置,1#常减压加工凝析油,2#、3#常减压加工高硫原油。工艺防腐管理细则中常减压塔顶注氨水时塔顶切水控制ph值7-9,注有机胺时ph值5.5-7.5,混合注入时ph值6-8。2013年1月各常减压装置塔顶切水ph值出现波动,1#、3#常减压合格率只有70-80%,给装置工艺防腐、长周期运行带来不利影响[1,2]。天津公司成攻关小组,通过组织专题会,电话调研,现场考察等手段对超标现象讨论分析并制定措施。经过2个月攻关三套常减压塔顶切水ph值合格率达到98%以上。
一 、ph值波动的共性问题分析
原油在线含水分析仪会议讨论并现场检查发现各常减压装置塔顶切水在日常采样及ph值的检测等环节上存在很多共性问题,主要为:
1.车间所用ph值试纸型号不一样,测量范围不一致,生产厂家不一样,ph值试纸使用方法不规范,检测人员不固定。由于原油种类及比例变化快,常减压装置主要靠车间操作人员通过读取ph值试纸数值来调整氨水的注入量。现场各装置所用ph值试纸型号不同,并且班组人员在使用ph试纸时多为冲洗后观察,导致ph值试纸上试剂流失,不能准确反映实际数据;读取ph值时人为误差很大,不同的人读取会有0.5-1的差异,造成ph值试纸与化验ph值分析数据存在一定的误差。
2.装置采样位置及方法不规范。1#常减压常顶切水采样因回流罐水包采样管线堵塞,采样时经常通过玻璃板进行采集,不仅无代表性且容易带油污染化验分析仪器;采样人员采集水样时不置换或者置换次数少,导致水样无代表性。男性功能内裤>耐高温毛毡
3.在线ph值检测仪。每个常减压装置各塔顶基本上都配有在线ph值检测仪,由于塔顶水杂质较多,在使用过程中发现分析仪经常出现故障,检测数据不准确。
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本文发布于:2024-09-24 01:14:15,感谢您对本站的认可!

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