卷烟器
摘 要:针对常减压装置塔顶切水ph控制不稳定影响工艺防腐问题,分析了ph值波动原因,介绍采取的处理措施和实际效果,三套常减压塔顶切水ph值合格率达到98%以上。 关键词:常减压 ph值 塔顶切水 工艺防腐监视器安装
天津公司共有三套常减压装置,1#常减压加工凝析油,2#、3#常减压加工高硫原油。工艺防腐管理细则中常减压塔顶注氨水时塔顶切水控制ph值7-9,注有机胺时ph值5.5-7.5,混合注入时ph值6-8。2013年1月各常减压装置塔顶切水ph值出现波动,1#、3#常减压合格率只有70-80%,给装置工艺防腐、长周期运行带来不利影响[1,2]。天津公司成攻关小组,通过组织专题会,电话调研,现场考察等手段对超标现象讨论分析并制定措施。经过2个月攻关三套常减压塔顶切水ph值合格率达到98%以上。
一 、ph值波动的共性问题分析
原油在线含水分析仪
会议讨论并现场检查发现各常减压装置塔顶切水在日常采样及ph值的检测等环节上存在很多共性问题,主要为:1.车间所用ph值试纸型号不一样,测量范围不一致,生产厂家不一样,ph值试纸使用方法不规范,检测人员不固定。由于原油种类及比例变化快,常减压装置主要靠车间操作人员通过读取ph值试纸数值来调整氨水的注入量。现场各装置所用ph值试纸型号不同,并且班组人员在使用ph试纸时多为冲洗后观察,导致ph值试纸上试剂流失,不能准确反映实际数据;读取ph值时人为误差很大,不同的人读取会有0.5-1的差异,造成ph值试纸与化验ph值分析数据存在一定的误差。 2.装置采样位置及方法不规范。1#常减压常顶切水采样因回流罐水包采样管线堵塞,采样时经常通过玻璃板进行采集,不仅无代表性且容易带油污染化验分析仪器;采样人员采集水样时不置换或者置换次数少,导致水样无代表性。男性功能内裤>耐高温毛毡
3.在线ph值检测仪。每个常减压装置各塔顶基本上都配有在线ph值检测仪,由于塔顶水杂质较多,在使用过程中发现分析仪经常出现故障,检测数据不准确。
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