300吨转炉干法除尘系统粉尘排放影响因素及解决对策

300吨转炉干法除尘系统粉尘排放影响因素及解决对策
关键词:除尘系统  除尘工艺  电除尘器
当今钢铁厂大多采用转炉顶底复合吹炼转炉炼钢。转炉吹炼的附加产物多,处理工序复杂,处理困难。随着对环保问题的重视,已影响到钢铁厂的生产,目前环保治理是许多钢铁厂重点项目,本文重点介绍转炉干法除尘系统  粉尘排放异常解决。
    1、300吨转炉干法除尘系统简介
    转炉一次除尘采用干法回收系统,主要原理为高温的转炉烟气在ID风机的强制作用下,经过转炉汽化冷却系统回收一部分热量后,烟气温度降低至800~1100℃,后经蒸发冷却器的作用将粗灰滤除,随后的烟气通过电除尘器  再次降温及除尘作用,将含尘量降至10mg/m3以下,温度控制在70~80℃左右,进行回收处理。
    2、干法除尘粉尘排放影响因素及解决对策
    某炼钢厂采用2+3的“全三脱”两步冶炼生产模式,配置有2座300t脱磷转炉和3座300t脱碳转炉。5座转炉一次除尘系统均采用了普锐特的干法除尘技术,除尘设备规格相同。这5套干法除尘系统于2009年初陆续完成调试,并交付生产营运,目前5条干法除尘工艺  线的蒸发冷却器出口温度控制模块、电除尘器的 振打时序控制模块、风机转速控制模块及主要工艺参 数的设定相似,至今已有近9年时间。除尘系统一直存在粉尘排放不太理想的问题,通过针对
性的现场除尘运行数据采集、除尘设备检查,了解到目前的干法除尘系统存在的主要问题有:由于没有具体粉尘测试数值,主要通 过放散烟囱口排放烟气的泽、透光度 判断,且在线粉尘监测仪监测数值不准确,目前主要 通过目测放散烟囱口排放烟气,认为在吹炼开始阶段,粉尘排放不理想。
    2.1 干法除尘系统的运行及参数分析 莫氏变径套
    (1)蒸发冷却器出口温度控制。在吹炼期间,蒸发冷却器入口烟气温度约950℃,出口温度设定值180℃,蒸发冷却器平均加水量为70m3/h,平均蒸汽用量为12t/h,且蒸汽从兑铁阶段就开始注入。在整个吹炼过程中,蒸发冷却器出口温度最终控制193~210℃之间。
   

图 1
    可以从上图1趋势看到,蒸发冷却器出口实时监测温度曲线,变化趋势较为平缓。可判定目前的蒸发冷却器出口温度控制正常,工艺参数设定值合理,满足电除尘器入口工作温度在160~180℃工作区间。
    (2)电除尘器的振打时序。通过调取电除尘器的阳极、阴极、进出口分布板振打时序的历史数据,电除尘器均采用了独立程序功能块,该功能块所采用的完全不同的阳极、阴极振
打周期时间表,大概运行了2年左右。
    目前电除尘器所采用的阳极振打时序表(吹炼期)见下表 1。
表 1
平移电动天窗   
    笔者认为该振打周期表可能存在下述2个问题。
    在吹炼期,第四电场采用高频率振打模式会影响电除尘器出口的粉尘排放。因为在吹炼期,经过第4电场的粉尘量尽管很少,但或多或少总有一些粉尘被电场捕集,附着在阳极板
上。此时若开启阳极振打,第4电场末段的粉尘会直接被烟气带到下游,在电除尘下游已无有效的除尘装置,若放散,将直接随烟气排放出去。故在振打时序表中,第四电场的阳极振打装置一般在吹炼期不工作;且阳极板振打装置的连续振打时间设定为60秒。设定值在30秒左右即可,因为振打锤头能够使 阳极板获得满足清灰要求所需要的加速度,30秒内的振打频次,可以满足正常阳极板的清灰要求。若该时间设定过长,可能并不会带来更佳的阳极板清灰效果,可 能会形成振打清灰时的二次扬尘,同时提高振打机构的 维护工作量。
    (3)电除尘器的第一电场二次电流平均值过低。通过电除尘的运行监测参数普遍存在的一个的问题是:第一电场的二次电流值非常低,闪络相对频繁。在排除表计测量回路本身故障的原因外,分析其中可能的原因主要有:
    ①阳极板或阴极线积灰严重;
    ②进口烟气中的 含尘浓度过高,产生电晕封闭现象;
    ③阴极线脱落或变形严重。
    2.2 干法除尘系统粉尘影响因素及解决对策
    (1)蒸发冷却塔的双介质喷前的喷嘴易堵塞雾化喷嘴出口,可能导致蒸发冷却器该区域降温效果差,其余喷嘴喷水量加大,水雾化效果变差(主要体现在水雾化粒径变大,需更多
的蒸发停留时间);若问题喷数量占比过大,长时间运行可能产生的后续问题有:粗灰变潮、蒸发冷却塔内壁局部区域易挂灰、蒸发冷却塔除尘效果变差,增大后续电除尘器的除尘压力。同时蒸 发冷却塔的双介质喷的尾部供水管内壁附着大量的层灰白的水垢。较为严重的地方水垢几乎堵塞了3/4的管道截面。如图2。
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图 2
    喷水管路堵塞,导致在喷头处水压偏低,长时间运行,可能发生堵塞问题。
    (2)转炉配套电除尘器的入口烟道120°弯头处积灰严重,电除尘入口爬坡段烟道出口积灰严重,积灰时间长,表面已经硬化。整个灰堆约占截面的20%左右,积灰点至电除尘器入口水平段烟道(约3m)内部干净,无积灰问题。 自锁器
    根据现阶段实际吹氧量60000Nm3/h,蒸发冷却器出口计算烟气流量223500Nm3/h,当电除尘入口烟气温度为160~180℃时,电除尘器入口DN2400烟道内烟气流速在21.8~22.4m/s,对于转炉一次除尘管道设计,该流速为合理设计值。分析烟气在爬坡管道出口,局部烟气可能分布不均,导致部分大颗粒粉尘沉积,时间长了,灰积成堆,表面硬化,将加剧这个问题。常规采取的主要方式为定期清理,我们采取增加一路氮气自动吹扫管路,在吹炼末期自动吹扫20秒左右,其中氮气吹扫口与烟气逆向吹扫。 h1n7
    (3)在现场检查过程发现,在经过连续机械振打清灰后,第1电场的许多阳极板上仍然附着的很多灰粉,阳极板局部区域产生反电晕问题,影响除尘效果。框架上的阴极线的上端脱开或断线,可能引起电场内拉弧放 电及电场短路,需利用检修机会取出。个别阳极板的机械振打,个别锤头及砧子已错位或偏心,导致该列阳极板未能有效清灰。
    我们采取的的措施是利用检修计划,检查阳极板振打装置是否正常工作,针对振打锤子及砧子,进行校正,并结合大修机会进行彻底清理或更换新的阳极板。
    3、结语
    通过对转炉干法除尘系统进行简要介绍,通过现场实际设备及工艺运行,查干法除尘电场粉尘污染的源头原因,通过采取切实可行的有针对性的手段,最终实现了转炉冶炼干法除尘系统粉尘达标运行,取得了较 好的经济效益及环境效益。
转炉除尘

本文发布于:2024-09-21 13:52:28,感谢您对本站的认可!

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标签:除尘   振打   粉尘
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