洗苯塔后焦炉煤气含苯高的原因分析及改进措施

清洗世界Cleaning World 第35卷第5期2019年5月
管理与维护
文章编号:1671-8909(2019)5-0037-002
洗苯塔后焦炉煤气含苯高的原因分析及
改进措施
杨中贵
巴氏杀菌锅
(柳州钢铁股份有限公司,广西柳州545002)
摘要:本文介绍了目前粗苯生产存在的问题,分析了问题存在的主要原因,提出了相应的改进措施。
关键词:洗苯;贫油含苯;油气换热器;
塔底油
海水防腐涂料中图分类号:TQ522文献标识码:A
1问题的提出
出于经济的考虑以及后续用户的要求,需要将焦炉煤气中的苯以粗苯的形式进行回收,从而达到煤气净化的目的,并一般要求洗苯塔后煤气含苯a<4g/m\柳钢焦化厂二回收系统粗苯生产采用常压蒸汽脱苯工艺,但从投产以来,洗苯塔后煤气含苯一直在5g/m3左右,有时甚至达到6g/m3,粗苯回收率低(<0.9%)、粗苯耗洗油高(>70kg/t粗苯),必须进一步降低洗苯塔后煤气含苯。
2原因分析
造成洗苯后的煤气含苯高的因素有以下几个。
2.1洗油循环量小
二回收煤气处理量约7万m」/h,按照1m‘煤气洗油循环量为1.5-1.8kg计算,洗油循环量最大为126t/h,目前富油泵的流量为140t/h,即洗油量是循环充足的。22贫油含苯量高
根据道尔顿分压定律及拉乌尔定律可知,贫油含苯C可根据下式计算:
2.24aP
C=
现行规定塔后煤气中粗苯含量a<4g/m',洗苯塔出口煤气压力为P=110kPa(绝压),洗油分子量M”=170,30°C粗苯的蒸汽压P°=13.5kPa,即可求出吸收平衡时贫油中粗苯含量:
2.24aP  2.24x4x110x1000
C=M”吒=170x13.5x1000=6429
无电沉镍由上述结果可知,为了使洗苯塔后煤气含粗苯苯在4g/m3以下,理论上贫油含苯须小于0.429%,但由于保持较低的贫油含苯会导致洗油中大量的甲苯、二甲苯及溶剂油被蒸憎出来,增加洗油耗及粗苯深加工成本,故在实际生产中应保持在0.6%左右",但化验分析结果二回收贫油含苯一直在1.0%以上,远高于0.6%,由此化验数据不难看出,贫油含苯高是二回收的脱苯效率低的重要原因之一。
2.3煤气温度和贫油温度高
二回收的终冷后煤气温度基本在309左右,贫油温度高于煤气温度1~3°C,基本在最佳吸收温度范围内。
综合以上原因分析,贫油含苯高是造成洗苯后煤气含苯高的主要原因。
实际生产中,增大脱苯塔蒸汽用量是解决贫油含苯高的主要方法之一,但二回收在进行脱苯生产时,
脱苯塔压力高,塔底与塔顶的压力分别在60kPa、25kPa左右,塔底压力接近设计的极限值,已无法在目前2t/h 的基础上再加大蒸汽用量,否则就会造成脱苯塔液泛。说明整个脱苯系统苯气流出不通畅,阻力大,存在憋压的情况。
进一步对脱苯苯气路进行检查,发现油气换热器存在严重缺陷:
脱苯塔顶部的苯气管道直径为300mm,其管道截面积为:3.14X0.3X0.3十4=0.07065(m2)
两台粗苯油气换热器(螺旋板,换热面积120m2,高度1.2m)的苯气流道宽度均为16mm,其流道截面积为:0.016X1.2X2=0.0384(m2)(两台)
由以上可知,粗苯油气换热器苯气流道截面积远低于苯气管道截面积,导致苯气流动阻力大,进而造成脱
高压脉冲电容器作者简介:杨中贵(1985-),男,工程师,大学本科,研究方向:化学工程与工艺.收稿日期:2019-05-05.
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