SNCR脱硝系统的新型喷研发

目前,陶瓷行业的喷雾塔排放的烟气中含有大量的
氮氧化物,氮氧化物是酸雨的主要原因之一,危害人们
的身体健康。现在国家和地方对各陶瓷厂的烟气排放标
准越来越严,广东地区自2020年7月1日起氮氧化物
执行100mg/m3的排放限值。采用水煤浆作为热源的喷
雾干燥塔烟气氮氧化物的浓度大多在160mg/m3以上,
因此必须要进行脱硝处理后才能排放。
SNCR烟气脱硝技术因其系统操作简单、投资少、设fp6290
施简单、占地少,目前应用广泛。SNCR技术的还原剂一
般为三种,液氨、氨水和尿素。从反应温度来看,温度区
间位于730-950℃之间时,选用氨作为还原剂的脱硝效
率要高于选用尿素的脱硝效率;当反应区域温度在950℃
以上时,尿素的脱硝效率则比氨的脱硝效率高。从系统安
全性看,液氨在空气中的爆炸极限为15%-18%,存在爆
炸危险;氨水虽然不是危险品,但发生泄漏时,挥发的氨
气对人体存在一定的危害;尿素不存在爆炸危险,又是无
毒无害的化学制剂。根据场地和人员安全性的要求,采用
尿素溶液为还原剂的SNCR脱硝系统为最安全的可行技
(下文中所述SNCR皆指以尿素为还原剂的SNCR)。喷
雾化效果和喷射距离是
SNCR脱硝系统的关键技术
之一,雾化液滴的大小和覆盖面积直接影响整个烟气排
放系统的脱硝效率,
影响氮氧化物的排放值。
亚克力水晶字制作将浓度约40%的尿素溶液通过雾化喷射系统直接
喷入热风炉合适温度区域(850—1050℃),雾化后的尿
素溶液与NO x(NO、NO2等混合物)进行选择性非催化还
原反应,将NO x转化成无污染的氮气、二氧化碳和水。喷
尿素溶液后炉内发生的反应有:
C0(NH2)2(溶液)→C0(NH2)2(固)+H2O(气)
CO(NH2)2→2NH2+CO
NH2+NO→N2+H2O
2CO+2NO→N2+2CO2
为了提高脱氮氧化物的效率并实现氨逃逸的最小
化,需满足以下条件:在溶液喷入的位置没有火焰;在反
应区域维持合适的温度范围(850—1050℃);在反应区
域有足够的停留时间(至少0.5s,900℃)。当反应区温度
过低时,反应效率会降低;
当反应区温度过高时,NH3的
氧化反而起主导作用,产生新的NO,
而不是还原NO为
N2
在SNCR喷射系统中,常用的方式是采用高压泵输
送尿素溶液,用压缩空气作为雾化介质,高压液体和高
压气体两相混合经由喷头高速喷射雾化。此方式通常是
采用扇形喷头,因喷头孔径较小,极易发生杂质或尿素
结晶堵塞喷头的问题。同时高压泵输送系统对泵等设备
性能要求高,设备维护成本较高。
我们研究将尿素溶液中转罐放置在喷雾塔高位平
台,取消加压泵,尿素溶液由高位罐自流到脱硝喷,配
套开发自流式
SNCR
ca3660脱硝系统。该系统尿素溶液在管道
任战士,王水清,
赵小兰,曾健,孔郎贤
(佛山市三水新明珠建陶工业有限公司,佛山528100)
SNCR脱硝的方式,喷易堵塞、滴液腐蚀炉墙等缺陷,研制新的SNCR喷。新型SNCR喷可有效改善喷头堵塞、滴液问题,避免了因喷头堵塞造成烟气氮氧化物排放不稳定,甚至超标的问题;改善了喷头滴液导致尿素溶液对炉壁的腐蚀问题。同时新型SNCR喷均匀,液滴总表面积大,脱硝效率高反应更充分
,可有效提高脱硝效率,降低尿素使用量,经济效益显著。
;SNCR脱硝;脱硝喷
节能与环保
Energy Saving&Environmental
Protection
图3改进后喷示意图
图1初步设计喷示意图
2喷射效果
内流动动力只是依靠高位落差产生的势能,自流式SNCR 脱硝系统采的用圆形喷片来代替扇形喷头,圆形喷片特点是雾化颗粒较大,
射程较远。喷雾塔热风炉内热风为旋风,
同时满足SNCR 脱硝的温度范围及空间高度足够,有足够反应时间,用圆形喷片喷射尿素可以满足脱硝需求。圆形喷片口径大,
喷头堵塞几率大幅度降低,能够持续稳定工作,实现持续稳定达标排放。实际使用中发现圆形喷片有较严重滴液现象,对炉壁产生腐蚀,危害设备。现研发设计一种新型喷,解决喷头堵塞、
喷头滴液问题。
喷头喷出的液体,要使其雾化,就是要克服液体分子之间的表面张力,使得液体以较小的颗粒状分离开。
按照雾化方式的不同,雾化机理可分为机械雾化,介质雾化,超声波雾化,静电雾化等,其中介质雾化常用的雾化介质是空气,蒸汽等气体,也称为空气雾化。常见的机械雾化有直射式喷嘴,压力式喷嘴和旋转雾化器。介质雾化则是利用低速的液体和高速气体之间的速度差,将液体撕裂,达到雾化效果。
尿素溶液罐放置高位自流式SNCR 脱硝,尿素溶液由高度差产生的势能自流到SNCR 喷,尿素溶液压力较低,因此新型喷设计采用空气雾化,利用高压压缩空气产生高速气流将尿素溶液剪切、
撕裂,达到雾化效果。初步设计喷如图1所示。
图1说明:1、压缩空气第一入口;2、第一压缩空气管;3、尿素溶液入口;4、尿素溶液管、5、进液孔;6、压缩空气第二入口;7、气液混合管;8、第二压缩空气管;9、第二压缩空气管射入口;10、喷出口。
尿素溶液进液孔5靠近第一压缩空气管2末端,进液孔有8个,沿圆周均匀分布。第二压缩空气管射入口9位于气液混合管7尾部,第二压缩空气管射入口有8个。第二压缩空气管射入口9与气液混合管7形成夹角,夹角为45°。气液混合管7的直径为13mm,压缩空气管射入口9与喷出口10的距离为16mm,此距离设
定条件是能使压缩空气管射入口9射出的高速气流在气液混合管7的末端管壁上形成反射。
具体的工作流程为:压缩空气由压缩空气第一入口1进入,在第一压缩空气管2末端高速喷出;尿素溶液由尿素溶液入口3进入,流经尿素溶液管4,进液孔5与第一入口的压缩空气两相混合。第一压缩空气管2喷出高速气流,使气液混合管7在进液孔5处形成一定真空度,对尿素溶液产生吸力作用,在气液混合管7中尿素溶液与压缩空气不断撞击剪切,使液滴不断雾化。压缩空气管射入口9高速射出的高速气流对气液混合管7中已经雾化的液滴进行撞击剪切,进行二次雾化,高速气流在气液混合管7的末端管壁上反射对雾化液滴再
次撞击、剪切,进行三次雾化,尿素溶液经三次雾化后从喷出口喷出。
经试验验证,新设计素溶液雾化效果较好,喷射角度较大,无滴液现象;但压缩空气耗量较大,同时因雾化液滴较细导致射程较近。喷射效果如图2。
根据试验,将新型喷进行改进,
主要以下几个方面:将喷出口端9、10与本体切割开变更为喷本体与喷头两部分的组合结构,喷本体与喷头采用螺纹连接。将压缩空气进口改为一个进口;
压缩空气管射入口与气液混合管夹角由45度改为30度;压缩空气管射入口与喷出口的距离由16mm 改为20mm。
改进后喷如图3。
图4新型喷效果
图5圆形喷片图3说明:1、尿素溶液入口;2、压缩空气入口;3、尿
素溶液管;4、压缩空气管;5、连接部;6、进液孔;7、压缩
空气管射入口;8、气液混合管;9、喷出口
尿素溶液由尿素溶液入口1进入,流经尿素溶液管
3,进液孔6进入气液混合管8。压缩空气由压缩空气入
电极箔口2进入,流经压缩空气管4,经压缩空气管射入口7高
速射入气液混合管8。压缩空气管射入口7高速射出的
气流使气液混合管8在进液孔6处局部形成一定的真
空度,对尿素溶液起吸力作用,高速气流对进液孔6吸
入的液滴进行高速剪切、撞击,将液滴雾化,高速气流在
气液混合管8的管壁上反射对细小液滴再次进行撞击、
剪切,再次雾化,雾化后的尿素溶液经喷出口9高速
喷出。
改进后的新型SNCR喷,射程与雾化颗粒均可满
足使用需求,同时新型SNCR喷可有效改善喷头堵
塞、滴液问题,避免了还原剂对炉壁的腐蚀。新型喷与
圆形喷片喷射雾化效果对比如下。新型喷见图4,圆形
喷片见图5(由图可见喷头下面有滴液现象)。
新研制的SNCR喷,利用高速气体将尿素溶液撞
击、剪切成细小雾滴,高速气液混合体再高速撞击喷嘴
内壁,再一次进行机械撞击雾化,形成更小的雾化颗粒,
使雾化效果更均匀,表面积更大,反应更充分。新型
SNCR喷可有效改善喷头堵塞、滴液问题,避免了因喷
头堵塞造成烟气氮氧化物排放不稳定,甚至超标的问
题;改善了喷头滴液导致尿素溶液对炉壁的腐蚀问题。烫毛机
同时新型SNCR
空气雾化喷嘴
喷均匀,液滴总表面积大,脱硝效率
高反应更充分,可有效提高脱硝效率,降低尿素使用量,
经济效益显著。
[1]朱舒扬.选择性非催化还原脱硝过程机理研究[D].哈尔滨工
业大学,2010.
[2]衣贺昌,关心,江来.对SNCR脱硝系统喷磨损的分析与措
施[J].电站系统工程,2019(2):2.
[3]佚名.燃煤锅炉SNCR脱硝工艺关键技术[J].热力发电,2016,
45(12):6.
[4]苟元勋,薛永鸿.燃煤锅炉氨水喷结构的优化设计[J].炼油
与化工,2020,
31(1):3.

本文发布于:2024-09-21 22:57:06,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/336753.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:尿素   雾化   溶液   喷枪   喷头   压缩空气   入口   混合
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议