浅谈地铁侧三轴搅拌桩施工技术

浅谈地铁侧三轴搅拌施工技术
【摘要】随着上海城市建设的迅速发展,市中心的土地资源日渐紧张,地下空间的开发和利用成为行业内关注的焦点。而上海市地下环境复杂,不仅有软弱复杂的地质结构,同时轨道交通地铁线路也在地下横纵交错,施工过程中对周边环境的密切关注和保护要求也越来越高。本文以上海市徐汇区虹梅街道xh221-01地块为例,通过采用不同的施工参数进行三轴搅拌桩非原位试验桩的施工,并对土体变形进行监测,验证三轴搅拌桩施工过程中挤土的影响,便于更合理的确定施工参数,以满足三轴搅拌桩施工时对地铁区间隧道的保护要求。
【关键词】地下工程;地铁侧;三轴搅拌桩;深基坑
1、工程概况
上海市徐汇区虹梅街道xh221-01地块建设项目位于徐汇区,东至桂林路,西至苍梧路,南至宜山路,北至钦江路。该地块南侧宜山路下有地铁九号线区间隧道穿过,东侧桂林路下为地铁十五号线桂林路站,区间隧道和车站离基坑较近,均在基坑开挖影响和地铁保护范围内。
地铁侧基坑围护采用地下连续墙结构。地下连续墙两侧采用三轴搅拌桩槽壁加固,内侧三轴
搅拌桩为φ850@600mm搭接250mm施工,外侧三轴搅拌桩为φ850@600mm套接一孔施工,桩长28米。地铁侧三轴搅拌桩采用P.042.5普通硅酸盐水泥,水泥掺量不小于20%,三轴搅拌桩水灰比为1.2。地铁侧基坑采用裙边满堂加固,加固形式为φ850@600三轴搅拌桩,搭接250mm,单桩水泥掺量不小于20%,加固至坑底以下5m,加固体以上土体采用低水泥掺量(单桩10%)对扰动土体进行补强。
verticalsync2、三轴搅拌桩非原位试验
2.1 试验目的
本工程邻近地铁9号线“漕河泾开发区站~桂林路站”区间隧道及地铁15号线桂林路站段,为了尽可能降低施工对地铁的影响,须进行三轴搅拌桩的非原位试验,通过试验了解三轴搅拌桩在实际施工过程中对邻近土体的影响,便于更合理的确定施工参数,以满足三轴搅拌桩施工时对地铁区间的保护要求。在满足设计施工参数要求的前提下,进一步优化施工参数,以减少三轴搅拌桩成桩施工的挤土影响。
2.2试桩布置及施工
根据场地条件及相关要求,本工程三轴搅拌桩试桩试验点位设置在临近地铁的基坑内,如图1所示。
图1 试桩点位布置示意图
测斜管
试桩采用2组三轴搅拌桩施工,水泥掺量20%,并在距离三轴搅拌桩试验桩一定位置处布设
土体测斜管及地面沉降观测点,测点数量及深度与三轴水泥土搅拌桩组数及桩长相对应,通过试验了解三轴水泥土搅拌桩在不同参数下对临近土体的影响,以验证三轴搅拌桩施工过程中挤土的影响。
施工前应由监测单位将测斜管布置到位。
根据试验数据,调整相应施工参数,并满足三轴水泥土搅拌桩施工对周边土体的挤压影响小于2mm(侧向位移、隆起及沉降均小于2mm)。施工应先外后内(先做近地铁侧,后做远离地铁侧),并按照信息化施工及时调整和采取措施,减少施工挤土效应对地铁运营的影响。
2.3试桩施工参数
三轴搅拌桩
水灰比
施工速度
水泥掺量
伪随机数
地铁侧三轴搅拌桩1
1.2
下沉:0.3m/min
提升:0.5m/min
通过试桩确定且单桩不小于20%
地铁侧三轴搅拌桩2
储热式电暖器1.2
下沉:0.5m/min
提升:0.8m/min
通过试桩确定且单桩不小于20%
计算书:
单桩方量为1.495*28=41.86m³,水泥用量为41.86*1.8*20%=15.07T,用水量为18.08T。
(1)当试桩施工取下沉0.3m/min,提升0.5m/min时,用时如下:
下沉搅拌时间:28/0.3=93min;提升喷浆时间:28/0.5=56min。注浆泵选用BW-250型,注浆流量154L/min,按每米注浆量820.82L/m记,则每立方水泥用量为373.1KG,单桩水泥掺量为20.73%>20%,能满足试验要求。
(2)当试桩施工取下沉0.5m/min,提升0.8m/min时,用时如下:
下沉搅拌时间:28/0.5=56min;提升喷浆时间:28/0.8=35min。注浆泵选用BW-250型,注浆流量250L/min,按每米注浆量812.5L/m记,则每立方水泥用量为369.32KG,单桩水泥掺量为20.52%>20%,能满足试验要求。
2.4试桩施工要求
(1)桩径为850mm,桩中心偏位不超过40mm;桩身垂直度控制为1/300。
(2)三轴水泥土搅拌桩采用P.042.5级的普通硅酸盐水泥。
(3)三轴水泥土搅拌桩所使用的水泥应过筛,制备好的浆液不得离析,注浆必须连续。拌制水泥浆液的罐数、水泥和外掺剂用量、注浆总流量、下沉和提升时间以及泵送浆液的时间应有专人记录。水泥浆配制好后,停滞时间不得超过2小时;
(4)成桩28天后的无侧限抗压强度不小于0.8Mpa;
2.5试桩施工工艺
场地平整→测量放样→开挖沟槽,清障→桩机就位→定位复核→搅拌水泥浆液,送浆至桩机钻头→钻头下沉喷浆至桩底标高→钻头提升喷浆至桩顶标高→处理置换土,桩机撤出→试验完毕。
2.6试桩质量控制措施
(1)孔位误差小于40mm,桩中心偏位不得超过40mm;坑内加固桩身垂直度控制为1/200,槽壁加固桩身垂直度控制为1/300。
(2)严格控制浆液配比,做到挂牌施工,并配有专职人员负责管理浆液配置。严格控制钻进提升及下沉速度。
(3)搅拌过程中密切注意翻浆情况,随时调整下沉、提升速度,并在桩底停留1min,提高搅拌桩底部的均匀性。
3、试验结论及施工参数确定
3.1试验结论
根据试桩试验的监测报告结果显示:
(1)第一次试桩试验,下沉速度采用0.3m/min,提升速度采用0.5m/min,累计位移最大值为1.6mm;
(2)第二次试桩试验,下沉速度采用0.5m/min,提升速度采用0.8m/min,累计位移最大值为2.8mm。
3.2施工参数确定
冶金石灰经过三轴搅拌桩非原位试验,以及对其施工过程中对应土体位移的跟踪监测,确定了地铁侧三轴搅拌桩施工的技术参数。
3.2.1 下沉速度和提升速度
根据试桩的监测报告结果,地铁侧三轴搅拌桩施工下沉速度采用0.3m/min,提升速度采用0.5m/min。
3.2.2 水泥掺量
通过试桩试验确定,单桩水泥掺量为20%。
3.2.3 水灰比
地铁侧槽壁加固及坑内加固的三轴搅拌桩水灰比为1.2,水泥采用P.042.5普通硅酸盐水泥。

本文发布于:2024-09-22 17:29:56,感谢您对本站的认可!

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