钡法和膜法除硝的技术经济对比

钡法和膜法除硝的技术经济对比
朱大春,王
(南通江山农药化工股份有限公司,江苏南通226006)
摘要:介绍了钡法除硝工艺的运行及改造情况。对膜法除硝设计工艺及改进要点进行了分析,并对
钡法和膜法除硝工艺进行了技术经济比较。关键词:离子膜烧碱;钡法除硝;膜法除硝;技术经济中图分类号:TQ114.26
文献标识码:B
文章编号:1009-1785(2008)07-0012-05频闪灯
在离子膜烧碱生产过程中存在着硫酸钠在系统内的富集现象。一般要求进槽盐水中ρ(SO2-4)≤5g/L,如果超标,将对盐水浓度、离子膜和极片运行寿命等造成不利影响,必须对富集的硫酸钠进行处理,使整个系统处于平衡状态。硫酸钠的处理可分为化学和物理2种方法,南通江山农药化工公司一
期7万t/a离子膜烧碱装置采用的是氯化钡法(以下简称“钡法除硝”)。近期,将把离子膜烧碱装置扩产至18万t/a,整个装置采用CIM膜法除硫酸钠技术(以下简称“膜法除硝”)。膜法除硝是行业内推荐鼓励的清洁工
艺,现从使用者的角度对钡法和膜法除硝工艺进行技术经济比较,以便在扩建改造时进一步优化,并供同行参考。
1钡法除硝工艺及运行情况
电解装置返回的脱氯淡盐水,一部分经过除硝反
应器加入盐酸和氯化钡后进入澄清桶((11500mm)沉降,澄清液进入化盐系统配水,底部富含硫酸钡的白盐泥用板框压滤机压滤,滤液再与钙镁盐泥混合压滤,硫酸钡盐泥外售,钡法除硝工艺流程示意图如图1。
图1
钡法除硝工艺流程示意图
除硝反应器
澄清桶
稀液渣池硫酸钡压滤
化盐配水槽
钙镁压滤
脱氯淡盐水
盐酸氯化钡澄清液
排泥
盐泥外售
滤液
Technologyandeconomiccomparationofnitratedisposalby
bariummethodandmembraneprocess
ZHUDa-chun,WANGLi
(NantongJiangshanPesticide&ChemicalCo.,Ltd.,Nantong226006,China)
Abstract:Theoperationandinnovationsofnitratedisposalbybariummethodwereintroduced.Theprocessandkeypointofinnovationsofnitrateremovalbymembraneprocesswereanalysed.AndtheTechnologyandeconomicofnitratedisposalbybariummethodandmembraneprocesswerecompared.
定做三洋注塑机射咀头
Keywords:ionicmembranecausticsoda;nitrateremovalbybariummethod;nitrateremovalbymembranemethod;technologyandeconomic
中国氯碱
ChinaChlor-Alkali
第7期2008年7月
No.7Jul.,2008
12
2005年11月,电解主装置开车后,硫酸钡澄清
和压滤系统运转不太正常,使系统内部的硫酸根不断富集,一次精盐水中硫酸根质量浓度最高时达到
8 ̄10g/L,同时,由于澄清桶固液分离不够彻底,致
使大量硫酸钡进入后续系统,影响预处理器浮上和
HVM膜过滤效果,一次盐水生产能力下降,导致系
统降电流维持运行。经分析,主要存在如下问题:(1)进入澄清桶的盐水流量不稳定,清液上升速度经常变化;(2)除硝反应器pH值调节不到位,对硫酸钡的反应不利,同时氯化钡加入量控制不稳定,致使澄清桶内硫酸根含量有较大变化;(3)澄清桶进液分布不均,进液PP挡板有裂缝,造成串流返浑;(4)澄清桶进出口温差较大,造成澄清桶内部轴向和径向的流动,引起返浑;(5)硫酸钡盐泥压滤机运行状况不佳,分离效率差,卸料劳动强度较大。
年度大修时,将澄清桶转料,清理干净,进罐检查,并采取了如下措施。
(1)为了保证进入澄清桶的盐水流量稳定,利用原有的1只调节阀和1只电磁流量计经DCS组态后实现流量自控,通过调整调节阀PID参数,当淡盐水脱氯真空度有所波动或氯水流量调整时,进料量波动可以控制在1%以内,正常生产时,清液液面上升速度基本稳定在0.24m/h。
(2)硫酸钡的沉降效果与pH值有关,pH值低时有利于沉降。但是原设计流程中,盐酸和氯化钡加入点基本在同一位置,pH计电极很容易被污染,反应产生的硫酸钡也很容易沉积在电极表面,造成检测偏差较大,pH计无法起到监控作用,改造后盐酸和氯化钡的加入点、pH计的检测点如图2所示。
为了维持澄清桶内硫酸根质量浓度大于2g/L,保证钡离子不过量,加入氯化钡溶液最大量的计算公式如下:
V2max=1.8V1(C1-2)
C2
式中:V2max—氯化钡溶液最大加入量,L/h;
V1—进入澄清桶除硫酸根脱氯淡盐水流量,正
常生产时控制在25m3/h左右;
C1—脱氯淡盐水硫酸根质量浓度,g/L;C2—氯化钡溶液质量分数,%。
正常生产中,根据系统中硫酸根的含量调整氯化钡溶液的加入量,进电解槽盐水硫酸根质量浓度控制为4.0 ̄5.0g/L。因为二次盐水所采用的螯合树脂C-467对钡离子的去除能力较差,生产中发现,当硫酸根质量浓度小于3g/L时,ICP分析二次盐水中钡离子偏高,所以,生产中硫酸根浓度偏上限控制。氯化钠和硫酸钠在水中的互溶度见表1。
从表1可以看出,当氯化钠和硫酸钠含量达到一定范围时,盐水中就会出现结晶物,氯化钠浓度高时主要是氯化钠,浓度低时主要是硫酸钠。当硫酸根离子超标时,一定要控制好化盐桶出口含盐量。一旦盐水浓度过高,由于硫酸钠的存在,就容易出现氯化钠结晶,容易堵塞管道,轻者造成泵机损坏,重者造成停车。
(3)由于PP的线膨胀系数较大(160×10-6/℃),引起进液分布挡板多处焊缝开裂。尤其是系统开停车时,淡盐水脱氯真空度不稳定,脱氯淡盐水的温度变化较大,PP挡板焊缝连接处无法承受因线膨胀而引起的热应力,开裂变形。检修时,在PP挡板上增加8只膨胀节,并在PP挡板顶部增加吊耳数量、底部增加槽钢支撑,避免PP挡板因自重而引起的变形。并规定当电解脱氯运行不稳定时,脱氯淡盐水全部进入配水槽,避免澄清桶内部温度的剧烈变化,同时避免含较多游离氯的
盐水对设备的腐蚀。
(4)为解决澄清桶进出口温差较大,内部轴向和
径向流动较大的问题,在一次盐水工段增加1只热水槽,收集高纯盐酸炉夹套的热水,并利用热水和盐水相对密度的不同,在澄清桶顶部增加热水封,减少澄清桶内部空气的对流影响,定期更换热水,保持热水温度在70℃以上,在澄清桶出口增加1只水封罐,用于保持液位,即使盐水量有变化,液位也基本不变。
(5)对于硫酸钡盐泥的压滤问题,经过试用新型滤布,效果不佳,将硫酸钡压滤液与钙镁盐泥压滤液分开收集,硫酸钡压滤液经过钙镁压滤机后,再回收至系统化盐。
图2
改造后的盐酸、氯化钡加入点、pH计检测点示意图
脱氯淡盐水
FIRC
FV
盐酸
氯化钡
除硝反应器
澄清桶
FV
FIRC
AVpH
AIC表150℃时氯化钠和硫酸钠在水中的互溶度
硫酸钠溶解度/%
02.565.55
11.3020.80
31.80
固相成分
NaClNaClNaCl+Na2SO4Na2SO4Na2SO4Na2SO4
项目
氯化钠溶解度/%互溶度/%
26.9025.4024.1016.107.850第7期朱大春,等:钡法和膜法除硝的技术经济对比
13
中国氯碱2008年第7期
实施改进措施后,澄清桶硫酸钡的分离效果得到很大改善,从2006年9月至今,出水透光率基本稳定在95%以上,而且为扩产准备,曾经尝试将清液液面上升速度提高到0.4m/h,澄清桶仍能保持较好的分离效果。
2膜法除硝设计工艺及优化改进
该公司离子膜烧碱扩产至18万t/a规模后,氯
化钡的用量将增加到近5400t/a。氯化钡属于剧毒化学品,随着国家对危化品管理力度的加大,如果扩产后仍采用钡法除硝工艺,氯化钡的贮存、运输、配制和包装袋的回收都相当困难,而且,对原有澄清桶是一个考验。另外,要增加2台压滤机(F=150m2),后续的盐泥和滤液处理等问题也较难解决。经过权衡,决定充分利用原有设施和条件,采用膜法除硝工艺。
2.1基础设计膜法除硝工艺流程
电解工段脱氯后的部分淡盐水直接送至膜法除
硝装置。首先,通过调节阀组加入高纯盐酸调节pH值至6.0 ̄7.0,然后,进入I级淡盐水冷却器用循环水冷至50℃左右,再通过调节阀组加入亚硫酸钠溶液,调节ORP至50mV左右,进入II级淡盐水冷却器用循环水冷至30℃左右,送入原料盐水槽。
经过预处理合格的盐水由原料盐水输送泵计量后送入保安过滤器,把可能对膜有损害的较大颗粒固体悬浮物截留,盐水通过高压泵加压至1.6MPa左右,送入循环泵稳压至2.4MPa左右后进入膜组件。富硝盐水(硫酸钠质量浓度最高30 ̄40g/L,正常≥20g/L)送入富硝盐水槽,回
收盐水(硫酸根质量浓度≤0.5g/L)进入回收盐水槽,循环泵稳压补充循环量。每组膜出口和回收盐水总管都设有取样口,可以监控分析脱盐后淡盐水的硫酸根含量,判断膜组件的运行状况,膜出口的回收盐水硫酸根质量浓度为0.2g/L左右。膜过滤单元还设有清洗装置,用于
无机胶体或有机物污染后膜的再生。
富硝盐水通过泵送至冷冻脱硝单元,首先与贫硝盐水热交换降温后进入兑卤槽,通过冷冻循环泵将富硝盐水在蒸发器中换热降温,兑卤槽中盐水溢流至沉硝槽,芒硝在其中结晶、生长,在沉硝槽锥底富集,通过硝浆泵进入旋流分离器提浓后进入推料式离心机,含水芒硝收集在库房。母液收集至贫硝槽后用泵与进兑卤槽的盐水换热后进入回收盐水槽,一并回至一次盐水配水槽化盐。流程示意图如图3。
2.2膜法除硝工艺施工设计和改进要点2.2.1
原料盐水指标控制
与废水处理或海水淡化项目不同,作为膜法除
硝原料的脱氯淡盐水非常纯净,用ICP仪分析指标如表2所示。
与其他纳滤膜和反渗透膜相同,CIM膜也对原料盐水的指标有严格的要求,比如温度、pH值、游离氯等,这些指标与膜的通量和截留率直接有关。
(1)温度
原料盐水的黏度随温度的升高而减小,盐水透过膜的阻力减小,膜的通量增大。但是在温度较高条件下,由于浓差极化等原因,膜通量的衰减速度加快。为了使膜保持最佳的性能,一般控制原料盐水的温度为35℃左右。设计时是利用界区内返回的淡盐水(30℃左右)和循环水两级冷却原料盐水的,比较容易控制。这是因为正常生产时,脱氯淡盐水的温
图3
膜法除硝工艺流程示意图
贫硝盐水槽
冷却器
亚硫酸钠
盐酸
脱氯淡盐水
原料
盐水槽
脱硝盐水
富硝盐水
兑卤槽
回收盐水槽
预冷器
冷冻富硝盐水
冷冻富硝盐水
沉硝槽
贫硝盐水
回收盐水
贫硝盐水
硝浆离心机
互助系统芒硝
贫硝盐水
表2
脱氯淡盐水指标项目指标
项目
指标
ρ(NaCl)/(g・L-1)
210±5w(Ca2+)/10-95pH10.5w(Mg2+
)/10
-9
0.62w(SS)/10-60.8w(Fe2+)/10-96.6w(游离氯)/10-612(不加亚钠)
w(Sr2+)/10-90.17ρ(SO2-4)/(g
・L-1)6
w(Al3+)/10-9
46
14
度和进入界区的盐水流量都是稳定的。
(2)游离氯和pH值
由于游离氯对CIM膜有不可逆转的损伤,要求原料盐水中不能存在游离氯,pH值对CIM膜的通量有较大影响,所以,要严格控制对进膜前盐水的游离氯和pH值。
由于盐种的关系,为了降低亚硫酸钠和次钠
的消耗,目前实际生产中淡盐水脱氯单元的化学脱氯部分已停用。正常生产时,进入界区的脱氯淡盐水游离氯和pH值是稳定的,游离氯质量分数目前一般为10×10-6左右,pH值为10.0 ̄11.0。经过理论计算,亚硫酸钠的加入量为1.8kg/h(100%Na2SO3),31%盐酸的加入量为6.8L/h,一般亚硫酸钠质量分数控制在5%,盐酸质量分数控制在1%左右。设计方案中,亚硫酸钠和盐酸分两段加入,这样在预处理部分可以做到有效控制游离氯和pH值稳定。
游离氯的监控是通过氧化还原电位计实现的,一次盐水生产过程中为了保证螯合树脂不受伤害,要求氧化还原电位计小于-50mV,但根据下式可以看出,在CIM预处理单元是无法做到的。必须在碱性条件下(经计算,pH值为10.45),游离氯才能较好地除去,由于CIM膜要求原料盐水的pH值为6 ̄8,正常生产时,氧化还原电位计的电位为50mV左右。
Na2SO3+NaOH+Cl2=Na2CO4+NaCl+H2O2.2.2膜过滤单元
CIM膜属于压力驱动型膜,如果原料盐水指标符合要求,膜过滤单元最主要的控制指标就是进膜的盐水压力,盐水的压力越高,膜的通量就越大,但是随着压力的升高,通量的衰减速度也加快,所以,控制合适的过滤压力是必要的。
CIM除硝技术在充分吸收SRS优点的同时,采用并联工艺,并增加内部循环泵,补充压力损失,保证错流量稳定,同时可通过调节循环量,控制富硝盐水浓度。考虑到后续的冷冻处理问题,将富硝盐水的质量浓度控制为30 ̄40g/L,解决了硫酸钠在膜中结晶的问题。
2.2.3冷冻脱硝
CIM除硝技术借鉴传统井矿盐工业中盐硝分离工艺,根据NaCl-Na2SO4-H2O三元体系相图原理,利用冷冻提硝方法,实现Na2SO4・10H2O从200g/L盐水中的分离。不同温度下盐水中硫酸钠的溶解度见表3,对应温度下氯化钠的溶解度见表4。
冷冻脱硝冷量主要包括Na2SO4・10H2O结晶热、富硝盐水冷却和冷量损失(按40%计算),本系统核定的冷量为150.12万kJ/h。膜单元富硝盐水在进入冷冻单元之后,首先与离心母液在预冷器中逆流接触回收冷量,降低除硝制冷电耗。但是在预冷器中存在Na2SO4・10H2O结晶堵塞的风险。从表3可以看出,10℃时,硫酸钠的溶解度只有36.58g/L,所以,第一要控制膜单元富硝的浓度,第二是要控制预冷器出口的温度,保证富硝盐水在进入兑卤槽之
前不结晶。
冷冻脱硝单元存在一个问题,即在氟利昂蒸发器中,为了获得好的换热效果,要尽量减少芒硝结晶;而在兑卤槽,希望硫酸钠的浓度均匀,同时得到更多的晶种。所以,运行一段时间后,蒸发器列管内大量Na2SO4・10H2O晶种附着在管壁上,换热效果下降,压差增加,此时就需要离线清洗,一般做法是利用膜法除硝装置中的回收盐水(温度约35℃,此时硫酸钠的溶解度最大)进行冲洗,这样不仅造成了冷量的损失,设备骤冷骤热缩短了使用寿命,而且增加了劳动强度,所以延长蒸发器的清洗周期十分必要,在设计和施工过程中一般采取如下措施。
(1)采用大流量、低扬程的冷冻循环泵,提高蒸发器列管内盐水的流速,将蒸发器进出口的温差控制在合适范围内;
(2)在设备布置时,蒸发器、兑卤槽和冷冻循环泵就近布置,尽可能降低功耗;
(3)控制盐水在兑卤槽中的停留时间,避免由于时间过长晶种长大,堵管。
另外,在沉硝槽中Na2SO4・10H2O得到增浓,一般含固量能够达到30%左右,再经过旋风分离器进入离心机实现固液分离。在此过程中存在采硝、硝浆堵管、离心机运转不稳定等问题,不再赘述。
去污水
3钡法除硝与膜法除硝经济比较
根据目前7万t/a烧碱装置运行情况,系统硫酸根质量浓度基本稳定在4.0 ̄5.0g/L左右,BaCl2・2H2O的消耗量一般在25kg/t.100%NaOH左右。假设盐种不变,可以算出18万t/a烧碱规模时硫酸钠的带入量为314kg/h,考虑到膜通量的衰减和一定的余量,温度/℃-50.155101520
溶解度/(g・L-1)309318317317317317
表4对应温度下氯化钠的溶解度
温度/℃-505101520
溶解度/(g・L-1)9.7813.6120.4136.5865.23118.56表3不同温度下200g/L盐水中硫酸钠的溶解度
第7期朱大春,等:钡法和膜法除硝的技术经济对比15
中国氯碱2008年第7期!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
西方化学成为北美唯一非汞法生产氢氧化钾的厂家西方化学公司(OxyChem)2008年4月28日宣布,该公司成为北美唯一非汞法生产钾碱(氢氧化钾)的厂家,其最后一套汞法钾碱装置已经关闭。氯生产能力为75.8万t/a的路易斯安那州Taft氯碱厂向非汞法的离子膜法电槽转变的工作也已结束。但是,美国目前仍有4个厂家用汞法生产氯碱。(张泗文)Uhdenora公司将为哈萨克斯坦AO“KAUSTIK”公司
建设离子膜法氯碱装置
Uhdenora公司已经承接哈萨克斯坦AO“KAUSTIK”公司的订单,将为其在哈萨克斯坦Pavloder建设1套离子膜法氯碱新装置。将要提供的设备包括电解槽室、阴极电解液系统、50%烧碱溶液浓缩系统、片状烧碱生产设备、盐水系统、生产线、盐酸装置以及公用工程系统。BM2.7电解槽的组装和电极催化涂层的制作将在DeNora工业公司的德国工厂进行,该新装置预计2010年5月投产。
(张泗文)BASF公司将在巴西建甲醇钠装置
BASF公司将在其南美洲最大的工厂—巴西Guaratingueta工厂建设1套6万t/a甲醇钠装置,这将是南美洲首套这样的装置,产品将主要满足南美洲市场需求。甲醇钠由烧碱与甲醇反应来生产,是可替代石油柴油的生物柴油生产所使用的有效催化剂。预计全球生物柴油年需求量将
虚拟现实系统增长到大约1800万t,南美洲将占其中的15%。(张泗文)
CIM除硝规模定为375kg/h(以硫酸钠计),表5显示了2种工艺的对比情况。
CIM膜法除硝与钡法除硝工艺相比,运行费较低,新上375kg/hCIM膜法除硝装置与钡法除硝相比,投资回收期约为2.1年,经济效益和社会效益比较明显,而且通过对比可以看出,规模越大,效益越明显。4结论
(1)钡法除硝经过增加热水水封保温、调整进液方式等措施,效果得到根本改善。但是,随着生产规模的扩大,氯化钡用量相应增加,运行成本高,且该物质属于剧毒物质,副产物及氯化钡的包装袋回收较困难,给生产和现场管理带来较大难度。
(2)CIM膜法除硝基本实现清洁生产,与钡法除硝相比,运行费用较低,375kg/h(以硫酸钠计)规模的CIM除硝装置的投资回收期约为2.1年,盐水预处理控制要求更高、冷冻结晶系统的操作和控制可靠性对系统稳定性影响较大。
(3)膜法与钡法除硝相比,具有明显的经济优势和环境优势,但是仍存在预处理条件苛刻、冷冻脱硝蒸发器清洗周期短、副产物较难回收利用等问题。所以,开发具有耐氯、耐温性能和更低驱动压力的专用膜对进一步降低膜法除硝运行成本,替代钡法除硝具有重要意义。
参考文献:
[1]时钧,汪家鼎,等.化学工程手册.北京:化学工业出版社,1996[2]朱安娜,等.操作条件对NF90膜软化水过程的影响.过滤与分离,2006(4):7-8
[3]何云.淡盐水中CIM膜法除硫酸钠技术应用.氯碱工业,2006(12):8-9
[4]氯碱工业理化常数手册.北京:化学工业出版社,1989
[5]郭斌华.对冷冻提硝工艺改进的探讨.中国井矿盐,2004(1):18-19[6]许文燕.矿盐冷冻提硝提高产品质量及节能降耗的探讨.中国井矿盐,1990(1):30-32
收稿日期:2008-02-27
表5除硝工艺的对比情况
项目钡法除硝CIM膜法除硝
设备及投资硫酸钡盐泥压滤机150m2,1 ̄2台;氯化钡
泵换型,P=3kW,2台;预计费用80万元。
CIM预处理+膜过滤+冷冻脱硝预计费用1500万元。
电耗提高不多提高400kW・h/t,按0.5元/kW・h/t计算,增加160万元/a。
0.3MPa(g)蒸汽消耗因预处理和冷冻脱硝单元热量损失,增加1.5t/h蒸汽消耗,按100元/t计
算,增加120万元/a。
物料消耗BaCl2・2H2O(98%)用量5370t/a;
按2000元/t计算,1074万元/a。
高纯盐酸(31%)63t/a;亚硫酸钠(96%)30t/a(按理论用量的2倍计算);高纯
水2000t/a(一次盐水精制部分增加的氢氧化钠消耗忽略不计);合计约
15万元/a。
副产品回收价值回收硫酸钡盐泥费用按80%回收率,70%
含固量,180元/t计算,能回收124万元/a。
回收Na2SO4・10H2O费用为7万元/a(按10元/t计算)。
折旧年限人员10年
至少需增加3人。
10年(其中膜单元组件为2年)。
考虑稳定生产,增加3人。
劳动强度氯化钡配料量16t/d(320袋);硫酸钡压滤
机卸料至少3板/班,每板卸料至少2h。
包边带冷冻脱硝单元因蒸发器堵管问题,每班需要清洗、切换蒸发器1次;高纯盐
酸需要配制,离心机因负荷问题,需要间断开机,其余部分基本实现自控。
环境影响氯化钡配制、使用、运输过程中存在风险,
处理硫酸钡对环境有一定的影响。
只要解决Na2SO4・10H2O的销路问题,对环境没有影响。
16

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