交通事故案例分析

交通事故案例
n0492
时间:2009年03月07日21时50分
地点:成南高速公路43km+300m (成都至南充方向)
天气:阴天
路面性质:沥青(路面技术状况良好)
一、简要案情摘要
2009年03月**日**时许,成南高速公路成都至南充方向43km+300m 处,一辆牌号为川A87***的轻型普通货车与一辆牌号为豫M*****的 重型普通半挂车发生追尾交通事故,并致使一辆小轿车牌号为川
A00***撞上了防护栏,索性小轿车上的5名乘客无人受伤。造成了货 车前部完全变形,乙车右侧损坏,甲车后挡板左侧毁坏,切牌照凹陷。 二、事故原因分析
1、通过对人的询问调查
(1)驾驶员有无酒后驾车现象;
(2)因为所处事故时间为晚上22点左右,所以驾驶员应存在疲劳驾 驶的特征,但是由于晚上的光线和天气恶劣情况,影响了驾驶员的视 线和汽车的制动性能;
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(3)驾驶员情绪和心里状态是否良好。
2、通过对道路行车环境的调查
(1)天气状况为阴天;
(2)路面技术状况良好符合安全行车要求;
(3)路灯、指示警告标志均符合规定;
(4)无其它不可抗拒因素。
3、车辆技术状况(检测过程应进行拍照和数据记录)
根据当时行车的具体状况:杏仁脱皮机
当时,丙车准备超过甲车,由于甲车超载行驶速度较慢,丙车行 驶速度较快。在准备超车的时候丙车没有看清甲车的尾灯表示再加上 当时行驶在高速公路上速度较快没能及时刹车,造成了甲车与丙车追 尾,从而甲车发生了跑偏致使乙车撞上了防护栏。导致丙车前部车头 完全毁坏,乙车右侧损坏,甲车后挡板左侧毁坏,切牌照凹陷。索性 乙车上的5名乘客无人受伤。
3.1首先检查对各车的总体技术参数进行测量(判断是否经过改装) a、长、宽、高、轮距、轴距、前悬、后悬
b、货箱结构尺寸
3.2转向系统检测
汽车转向系常见的故障有:转向盘自由转动量过大、转向沉重、自动 跑偏、前轮摆振等,这些故障现象通常为综合性故障。除与转向系统 有关外,还可能与轮胎、悬架、车身等有关。
对于此事故车辆,应当对转向系统进行检测。包括转向操作机构、转 向传动机构、转向助
力装置、转向器。从转向盘到转向横拉杆,以及 转向助力系统均应进行检查。特别需要注意球头,万向节等是否松旷, 转向助力系统也需要进行检测。
对于转向系不同的检验项目,有不同的判别标准,如转向操纵机构中 的转向盘最大自由转动量:根据GB7258-1997《机动车运行安全技术 条件》的规定,最大设计车速大于或等于100km/h的机动车,其转向 盘的最大转动量不得大于10度;最大设计车速小于100km/h的机动 车,则不大于15度。
而对于自动跑偏的检测:根据GB7258-1997《机动车运行安全技术条 件》的规定,机动车在平坦、硬实、干燥和清洁的道路上行驶,以 10km/h的速度在5s之内沿螺旋线从直线行驶过度到直径为24m的圆 周行驶,施加于转向盘外缘的最大切向力不得大于254N。
3.3制动系统检测
此事故车也有可能是制动系统失灵导致刹车不及时与半挂车相撞。 机动车应设置足以使其减速、停车和驻车的制动系统或装置。一般分 为行车制动和驻车制动,此外还有一些辅助制动的系统。
美甲片根据GB7258-2004,汽车应具完好的行车制动系且应有应急制动功能, 机动车应具有驻车制动装置。行车制动与驻车制动应当相互独立,制 动系统的机构和装置应经久耐用,不允许因振动或冲击而损坏。某些 零件,如制动踏板及其支架,制动主缸及其活塞,制动总阀,制动主 缸和踏板,制动气室,轮缸及其活塞和制动臂及凸轮轴总成之间的连 接杆性,应视为不易是小的零件。制动系统的杆件不允许出现干涉、 摩擦、以防杆件变形损坏。
制动系统工作环境十分恶劣,制动片等容易磨损,且制动系统非常重 要,应当随时注意检查。
制动系统的检测项目有功能装置、控制装置、传能装置、制动器、驻 车制动器的检测。
锁接头与转向系一样,每一部分部件均有不同的检测标准。
制动系统故障主要有:制动效能不良、制动突然失灵、制动发咬。此 车主要啊对制动突然失灵以及制动效能不良进行检测。
制动突然失灵主要原因有:
(1)总泵内无制动液;
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(2)总泵皮碗破损或踏翻;
(3)分泵皮碗破损或踏翻;
(4)制动管路严重破裂或接头脱节。
对于此故障应当首先观察有无泄漏制动液处。如制动总泵推杆防尘套 处制动液处。如制动总泵推杆防尘套处制动液漏流严重,多属总泵皮 碗踏翻或严惩损坏。如某车轮制动鼓边缘有大量制动液,说明该轮分 泵皮碗压翻或严重损坏。管路渗漏制动液一般明显可见。若无渗漏制 动液现象,则应检查总泵储液室内制动液是否充足。
制动效能不良主要原因:
(1)总泵有故障
(2)分泵有故障
(3)制动器有故障
(4)制动管路中渗入空气
诊断方法:
液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程 (俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性 以及边疆多脚制动时踏板增高度来判断。
(1)一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。如连续两脚或几脚
制动,踏板高度随这增高且制动效能好转,说明制动鼓与磨擦 片或总泵活塞与推杆的间隙过大。
(2)维持制动时,踏板的高度若缓慢或迅速下降,说明制动管路某 处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良,其回位弹簧过软 或折断,或总泵皮碗、皮圈密封不良,回油阀及出油阀不良。 可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常, 则应检查分泵或总泵故障。
(3)连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵 活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮 碗破裂或其连续几脚,回位弹簧太软。
(4)连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管 路中渗入了空气。
(5)连续几脚,踏板均被踏到底,并感到踏板毫无反力,说明总泵 储液室内制动液严重亏损。
(6)连续几脚制动时,踏板高度低而软,是总进油孔中储液室螺塞 通气孔堵塞。
(7)一脚或两脚制动时,踏板高度适当,但太硬制动效能不良。应 检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小中高速不当。若间隙正常,则检 查鼓壁与磨擦片表面状况。如正常,再检查制动蹄弹簧是否过硬,总 泵或分泵皮碗是否发胀,活塞与缸壁配合是否松旷。如均正常,则应 进而检查制动软管是否老化不畅通。

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