影响熟料质量的原因及改进措施

影响熟料质量的原因及改进措施
影响熟料质量的原因及改进措施
作者:公司
我公司5000t/d生产线投产1年多以来,日产熟料达到5300~5500t,但熟料外观颜发暗、疏松,并且夹有大量黄心料,严重时出现大块黄心料;升重偏低,一般在1100~1150g/L之间;fCaO偏低,只有0.3%~0.6%,甚至升重低于1100g/L时,fCaO也不超过1.0%;熟料抗压强度3d为28.0~30.0MPa,28d为55.0~56.0MPa,最低时只有52.0MPa,达不到质量要求,严重影响水泥的质量和公司的经济效益。1原因分析1.1熟料岩相分析配料方案为:KH=0.88~0.92,n=2.50~2.70,P=1.50~1.70,三个率值的控制基本合理。生料成分比较稳定,入窑生料三个率值合格率达到85%以上。从化学分析计算看,熟料矿物组成比较理想,C3S:55%左右,C2S:20%左右,C3S+C2S达到76%~77%。但是熟料实际矿物组成与理论计算差距较大,为此选正常煅烧的熟料做岩相分析。分析结果表明:夹心料中A、B矿发育均不充分,有些部位几乎没有
发育完整的矿物,内部存在大量B矿矿巢和气孔;一般料中A、B矿结晶较清晰,但大小不均齐,分布不均匀,B矿矿巢略多,中间相尚好。产生这种熟料可能是因为生料中存在粗粒石英、长石(来自砂岩或石灰石);煤粉含水量较大或有粗粒,造成不完全燃烧,产生还原气氛。1.2砂岩岩相分析所用的石灰石品位较低(CaO含量在46.0%~48.0%,Al2O3含量偏高),为了保证配料方案的实施,使用2.0%~3.0%的砂岩作为硅质校正材料进行配料。对砂岩进行的岩相分析表明:大量晶粒尺寸100~500μm的石英颗粒被少量(约20%)次生石英胶结,并含有少量微晶石英;所用的砂岩是以石英为主体矿物的石英质砂岩,杂质少,化学反应活性差。1.3生料中的碱含量、硫碱比煅烧过程中,熟料结粒不好、飞砂较多,在KH、n偏高时尤为明显,窑对料的适应性较差,物料的轻微波动就造成窑和熟料的波动。据资料介绍,在熟料中含有较多碱和硫时,液相表面张力大幅下降,熟料结粒细小、飞砂严重。检测入窑生料的碱含量和SO3,其结果为R2O为0.58%(其中K2O:0.65%,Na2O:0.15%),SO3为0.11%;烟煤中全硫小于1.0%。熟料中的碱含量及硫碱比都不高,不会因此造成熟料结粒不好或产生飞砂。
血竭提取物1.4窑的操作方法和操作参数
1)头尾煤比例失调。尾煤用量偏高、头煤用量偏低,头煤∶尾煤接近1∶2,总用煤量较大,熟料标准煤耗达到108kg/t,高于设计煤耗。
2)分解炉出口温度偏高(控制在900℃),出炉生料表观分解率(在C5下料管处取样)高达95%以上。入窑生料的分解率偏高,预烧过好,使液相提前出现,生料中含有液相,且在过渡带停留时间长,化学反应活性下降,造成熟料升重不高,质量下降。3)现场检查分解炉有轻微塌料现象,造成熟料煅烧困难,夹有黄心。
1.5烧成带温度及热工制度燃烧器为PILLARD公司生产的四风道燃烧器。通过窑头看火孔观察,火焰温度略低,火焰偏细偏长,且略偏向料子。
2改进措施
很黄很的动态图580期2.1统一操作方法、优化操作参数
1)逐步增加头煤、减少尾煤,最终使头尾煤比例达到4∶6。调整后,窑尾废气温度下降了约3℃,废气带走的热量有所减少;窑头用煤量增加后,提高了烧成带温度,熟料
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结粒好转、飞砂少,二次风温提高了约30℃,每小时节约煤粉1t左右。2)分解炉出口温度从900℃降到880~890℃(产量高时控制略高),从而降低了出炉生料的表观分解率,分解率控制在92%~94%,并且减轻了分解炉缩口、窑尾烟室的结皮现象。通过调整,基本消除了熟料夹心、包心现象,熟料颜较正常,但熟料升重仍偏低。3)适当拉大窑尾排风,高温风机转速从910r/min调整到935r/min,减少了塌料现象的发生。
2.2调整燃烧器根据现有火焰的形状、温度及位置,结合所用烟煤(为蒙煤,煤粉内水分较大,高时达到6.0%,但Qnet,ad可达到25100kJ/kg),对燃烧器进行了适当的调整。其坐标位置从(20,-50)调整到(0,-30),避免了燃烧器偏料太近;径向风的标尺开度从10mm调整到13mm,缩短了火焰长度,调整时适当将燃烧器向窑口方向退出,并且加大一次风用量。通过调整,为煤粉的燃烧提供了足够的空间,火焰温度有所提高,并提高了二次风温度,达到1150~1200℃,熟料发亮有光泽,较致密,升重达到1200g/L。2.3加强原燃材料的质量控制
1)进一步稳定入窑生料成分,减少波动。熟料的KH值合格率力争达到90%以上;根
据砂岩易烧性较差的特性,在保证熟料硅酸率的情况下,适当降低铁粉的配比,尽可能少用砂岩,其配比从原来的2%~3%调整到1.0%。
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皮诺敛酸2)加强石灰石进厂前的控制和搭配,稳定和提高进厂石灰石质量。每天对进厂石灰石质量进行快速检测,然后确定合理的搭配比例。
余票查询系统3)提高进厂烟煤的质量指标,提高火焰的热力强度。进厂烟煤的控制指标Qnet,ad从23000kJ/kg提高到24300kJ/kg,Vad控制在30%左右。4)提高预见性,做到煤料对口。根据煤质的变化,及时调整生料成分,使生料的配料与窑的煅烧能够互相适应。
5)适当降低生料和煤粉的细度。生料的细度从18.0%降到16.0%(生料磨为立磨),煤粉的细度从12.0%下降到10.0%。3效果通过以上措施,熟料的产质量都有了明显的改善和提高,煤耗有所下降。窑的产量提高到5500~5600t/d;熟料的标准煤煤耗从108.2kg/t降到104.8kg/t,熟料抗压强度3d达到30.0MPa,28d达到58.0MPa,且颜也得到了一定的改善。来源:《水泥》2006.11
                       

本文发布于:2024-09-23 00:30:56,感谢您对本站的认可!

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标签:熟料   生料   温度   提高
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