循环流化床布风板阻力的计算与调整

注:本文发表在《煤矿现代化》2004年增刊上
钟罩式风帽阻力的计算与调整
22cccc山东华聚能源股份有限公司  张兴顺  苗因德  张士海  王传山 
摘要:风板的设计、调试是循环流化床锅炉燃烧是否能安全、稳定的关键技术之一。合适的布风阻力是获得良好流化质量、稳定燃烧的前提,风帽式布风板是最广泛的应用形式。本文介绍了钟罩式风帽的阻力计算和在调试、运行中调整的实例
关键词:布风板  阻力  风帽  调整
1、布风板和风板阻力的重要性
循环流化床锅炉作为一种清洁高效燃烧技术在国际上被广泛认可,其以燃料适应性广,燃烧效率高,氮氧化物排放量低、负荷调节范围大等显著特点被广泛应用。流化床燃烧的物理特性也就是气—固流态化的过程,尤其是循环流化床的物料流动介于湍流和快速流化之间,布风板的作用十分重要,要求固体颗粒要充满整个上升段空间,物料和气体之间相对
速度较大,并且使颗粒有强烈的、良好的混合。物料良好的流化质量是循环流化床稳定、高效燃烧的前提。要获得良好的流化质量,必须保证布风板有适当的阻力,一是给通过布风板的气流以一定的阻力,使在布风板上的气流均匀密集的分配,避免形成床料“死区”,并使风帽小孔出口气流具有较大的动能,和物料产生强烈的扰动和混合,另外,风板阻力也不能太大,即一次风的阻力损失不能太大,否则将带来电耗和风机容量的增加。因此,布风板的设计、调试是循环流化床锅炉燃烧是否能安全、稳定的关键技术之一。
2、钟罩式风帽的优点及应用
现在使用最广泛的布风板形式即风帽式布风板,一般有风室、孔板、风帽和浇注料层组成(见图1)。本文以哈尔滨锅炉厂最新引进的应用于220t/h和440t/h循环流化床锅炉的大直径钟罩式风帽为例,介绍布风板阻力的计算和在试运过程中的调整。
大直径钟罩式风帽,由穿过孔板的内管和钟罩式风帽外套两部分组成(见图2),一次风由风室均匀分布到通过布风板的风帽内管(Φ51×7mm)中,透过内管上部小孔(Φ6~8mm)喷出,获得较大的速度和动能,再经过均匀分布在钟罩上部径向分布的四个小孔(Φ16mm)喷出;布风板上的风帽小孔相对冲安装,布风板的阻力来自于风帽各部分的阻力。
这种风帽采用添加了Cr和Si的耐热铸铁精密铸造而成,具有以下特点:
1)内管设计合适阻力(400mmH2O),使布风均匀,调节性能好,运行稳定。
2)外帽小孔风速低,降低风帽间的磨损。
3)外帽与内管螺纹连接(点焊固定防松),便于检修。
4)运行时风帽不易堵塞,物料也不会漏入风室。
5) 使用寿命长,耐磨损。
6) 整体布风均匀,保证床内流化良好,避免床料堆积而引起结焦。
3、架构调整风帽阻力的计算草甘膦母液
哈尔滨锅炉厂在为华聚能源南屯分公司改造的1#锅炉中使用了上述风帽。该锅炉为在原沸腾炉基础上改造的40t/h循环流化床锅炉,每小时耗煤量10327.4kg/h,理论空气量为3.219Nm3/kg。
1)、经布风板的总风量为:V=Bp·Vo·α·β              (公式1)
=10327.4×3.219×1.2×0.5=19946.34 Nm3/h
(公式2)
温度修正后总风量为:
  其中:α——过量空气系数;取1.2
        β——临界标度指数,取0.5
        T——进风温度,取179
(公式3)
2)、风帽各部分风速:
  其中:S——空气流通面积;
        N——风帽个数,该锅炉为198。
将风帽内管流通面积、内管小孔总流通面积、风帽外套小孔总流通面积代入公式3得出各部分风速如下:
a、风帽入口风速:ωk=V`/S管式直线电机k=43.09m/s 
b、风帽内管小孔风速:ωn固体啤酒 =V`/Sn =73.738 m/s
c、风帽出口风速:ωw =V`/Sw =57.6 m/s
  3)、阻力计算:ΔhFABS-034 =ξ·ω2/2g·γ·K-1                    (公式4)
其中:
ξ——为阻力系数(经验值),风帽入口、风帽内管小孔、风帽出口分别取0.5、1.3和1
      γ——风渣比,取1.2881
    K-1——温度修正系数的倒数
将2)中的风速带入上式得出:
a、风帽入口阻力:Δhk=368.172Pa;
b、风帽内管小孔阻力:Δhn=2802.8557Pa;
c、风帽外套及出口阻力:Δhw=1315.587Pa;
所以,风帽总的阻力既布风板阻力为:
  Δh=Δhk+Δhn+Δhw=4486.66 Pa
4、调整实例
    该锅炉在调试时,发现风板阻力曲线高于理论值;点火试运后,一次风机运行到电流最大值,风机出力29000Nm3/h,布风板阻力高达10000Pa,床温高居1100℃,锅炉出力达不到额定负荷。后分两次采取了如下方法,将布风板阻力逐渐下调:
  1)、将钟罩外套反旋3周,使风帽内管上沿和风帽外套流出一定空隙,使部分空气流从上部喷出,这样增大了内管向外套之间的空气流通面积,减少部分阻力,经冷态试验得出,布风板阻力下降了近2000Pa,一次风机出力可以达到额定出力33000Nm3/h,锅炉基本上能正常运行,但床温比设计值偏高。
  2)、利用锅炉消缺的时机,将所有风帽的钟罩外套小孔进行了扩孔,将小孔直径Φ16mm扩大为Φ18mm,降低了外孔的风速和阻力,通过试验,布风板阻力在风机最大风量时降到6700Pa,接近理论值,锅炉可以正常稳定运行,各参数在设计范围内,锅炉出力和燃烧效率达到设计要求。调整前后的布风板阻力曲线见图4。
5、结论
大直径钟罩式风帽具有整体布风均匀,床内流化良好,安装检修方便,不漏渣耐磨损的优点,不仅适用于大型循环流化床锅炉,也可以应用于中小型循环流化床锅炉,但在设计时应认真计算风帽阻力,并在冷态调试时做好布风板阻力曲线,和理论值进行比较,以便采取适当方式进行调整。

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