降电流期间技术调整方案

技术调整方案
为了达到高效、低耗的生产效果,尽可能降低吨铝生产成本,经公司领导研究决定,对电解车间强化的电流暂时恢复到设计值190KA。为确保降电流期间,电解生产的正常运行,避免降电流期间出现意外事故,特制定如下降电流技术措施。触摸按键
一、成立现场领导小组
组长:贾师合
大锅抗干扰副组长:朱振国、许细云
成员:朱青山、、刘峰、姚君、张安亮油管吊卡
王延勇、刘会昌、付兴、冯立鹤、薛纪勇
杨兴刚、于磊、袁超
二、降电流时间安排:
1、2007年12月21日9:00,电解车间直流电从194.5KA降至192.5KA。
高纯度的氧化铜
2、2007年12月23日9:00,电解车间直流电从192.5KA降至190.5KA。
三、降电流技术措施:
1、当电流降至192KA的第二天(12月22日),槽设定电压从4.15伏降至4.12伏,车间以后的电压调整情况由生产技术部另行通知。
2、增加出铝量,东区铝水保持在25~27cm,西区铝水保持在23~24cm,以减少热损失,稳定热平衡。
3、电解质水平保持在19~22cm,槽温保持在940~960度之间。
4、其它技术条件严格按照原要求进行保持,分子比重点保持在2.2~2.5。
5、适当添加极上保温料,加至阳极钢爪横梁处,车间加强氧化及火眼的检查处理工作
6、两电解车间在降电流期间,加大工作质量的检查力度,保证各项工作质量符合规程要求。
7、加大对炉底检查的频次及力度,特别是换极时,一定要全面检查炉底情况,并作好详细的记录。火焰电视
激光快速成型机8、对槽上部下料系统和计算机控制系统进行检查,确保工作正常无误,控制准确。
9、车间加大对降电流后两水平及其它两水平测量次数,电解槽中的铝水平、电解质水平、温度的变化情况、电解质成份的变化情况要经常的跟踪观察,要经常性的对数据进行分析。

本文发布于:2024-09-22 04:06:00,感谢您对本站的认可!

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