烷基化装置工艺流程优化

141
烷基化装置设计规模为0.55Mt/a,操作弹性为60%~110%。设计主要原料为MTBE装置、丁二烯抽提装置、炔烃加氢装置的混合碳四以及异丁烷,采用鲁姆斯 CDAlky ®低温硫酸法工艺,在催化剂的作用下烯烃与异丁烷反应,生产高辛烷值的烷基化油。装置包括原料预处理和烷基化两部分。原料预处理采用选择性加氢工艺脱除原料中的丁二烯,避免在烷基化反应过程中,丁二烯生成多支链的聚合物,使烷基化油干点升高,酸耗加大。CDAlky ® 工艺的烷基化反应温度-4℃,低于传统硫酸法烷基化的反应温度。更低的反应温度能够有效地抑制烯烃聚合反应,提高C8选择性,有利于生成高辛烷值的三甲基戊烷,同时降低酸耗。
装置投产后,由于原料中正丁烷含量远高于设计值,使得脱异丁烷塔精馏段超负荷,正丁烷产品泵超负荷,装置加工能力严重受限。为了跟上炼化一体化的生产步伐,解决加工瓶颈问题,提升装置加工负荷刻不容缓。
1 烷基化反应工艺
烷基化反应是异丁烷与轻烯烃(如丁烯)在硫酸催化作用下反应生成高辛烷值的三甲基戊烷(为224、233和234三种异构体 )的过程,化学反应式
如下:
同时异丁烷也会与丙烯、戊烯等烯烃发生类似的化学反应。除上述提及的主反应外,同时伴有酯化、歧化、裂解、聚合等副反应[1]。
烷基化反应理论上烷/烯比为1.0是最佳的,但是不参与反应的正丁烷必须分离出去,而通过精馏方法分离出正丁烷得同时必然会损失少量异丁烷,因此,需要根据损失量保持烷/烯比略大于1.0。同时,偏高的烷/烯比会影响装置生产能力,也会引起能耗、物耗增加[2]。
2 原料性质
该装置的原料为混合碳四,其主要组分为异丁
合成氨工艺
烷、正丁烷、丁烯,装置投产后发现原料中正丁烷的含量远超设计值,烯烃含量低于设计值,原料组成对比如表1。
焊锰钢板用什么焊条
表1 原料组成对比表
pvc胶粒组分设计含量wt%实际含量wt%偏差wt%异丁烷34.2735.57  1.3正丁烯19.2915.15-4.14正丁烷13.2631.9518.69反丁烯18.3712.87-5.5顺丁烯
13.85
4.42
-9.43
从上表可以看出,实际的烯烃含量比设计低19.07%(wt%),正丁烷含量比设计高18.69%(wt%),烯烃含量远低于设计值的混合碳四无法生产出设计量的烷基化油。为了达到设计的产量,要么改变原料性质,要么提高装置进料量。
由于原料限制,只能考虑提高装置混合碳四进料量,在提高进料量至100%负荷的过程中,发现正丁烷含量超设计较多,正丁烷(脱正丁烷塔顶部分流程如图1所示)产品产量太大,正丁烷产品泵超负荷跳车。
V501
脱丁烷塔顶回流罐
C501脱丁烷塔
图1 脱正丁烷塔顶部分流程图
3 问题及对策3.1 问题
装置设计100%负荷时混合碳四进料量为70t/h,按照实际的原料组成分析,正丁烷含量达到了
烷基化装置工艺流程优化
高伟1 魏文1  曹克强2
1. 浙江石油化工有限公司 浙江 舟山 316000
2. 中石化股份有限公司北京燕山分公司发展和工程管理部 北京 102500
摘要:浙江石油化工有限公司一期0.55Mt/a烷基化装置投产后,由于原料中的正丁烷含量比设计高出较多,正丁烷外送达到最大量后仍然无法全部送出,严重制约装置的负荷提高。阐述了没有改变原料性质,未改变或者新增加设备的情况下,通过装置内部流程改造优化,解决了装置的瓶颈,提高了装
置负荷。
关键词:烷基化 正丁烷 优化 改造
142
31.95%,正丁烷产量可达到22.37t/h,而正丁烷产品泵P-503AB额定流量为7.0t/h,参数见表2,即使双泵同时运行也无法满足正丁烷产品外送。
表2 正丁烷产品泵P-503AB参数表
设备名称正丁烷产品泵汽车烧甲醇
输送介质
正丁烷型   号GSB-W1A-14/281功率/kW 13.9额定流量/(t·h -1)7.0扬程/m 281出口压力/MPa    1.9介质温度/℃55介质密度/(kg·m -3)
534
额定转速/(转·分-1)
2950
由于正丁烷产品泵基础和电机容量限制,短时间内无法更换流量更大的机泵。经计算,脱正丁烷塔顶回流泵P-502AB额定流量为50t/h,塔顶回流量30t/h,还有20t/h的富裕量,而且正丁烷产品罐压力仅为0.45MPa,该泵扬程满足正丁烷产品外送要求,同时现场的位置也非常接近,因此,主要考虑利用现有的脱正丁烷塔顶回流泵P-502AB外送正丁烷。
表3 脱正丁烷塔顶回流泵P-502AB参数表
设备名称脱正丁烷塔顶回
流泵
输送介质
正丁烷型   号H2E100-80-250功率/kW 14.5额定流量/(t·h -1)50扬程/m 80出口压力/Mpa    1.2介质温度/℃55介质密度/(kg·m -3)
534
额定转速/(转·分-1)
2950
3.2 对策
在装置不停工改造的情况下,可以在将两个位号备用的泵进出口管线吹扫置换干净,出口增加跨线流程。然后再切换机泵,在另外两台泵出口增加流程到这个跨线上,这样脱正丁烷塔顶回流泵就可以作为正丁烷产品泵使用,或者作为备用泵,改造流程如图2中粗黑线所示。改造后运行脱正丁烷塔顶回流泵P-502一台泵,满足回流的同时,正丁烷产品外送量可达到20t/h,装置负荷基本达到了100%。当混合碳四中的正丁烷含量进一步增加,或者原料量增大时,同时运行P-503一台泵,正丁烷产品外送量可以达到27t/h,完全解决了正丁烷外送问题。而且在混合碳四中正丁烷含量不高或者进料量不超过70t/h时,原来的正丁烷产品泵P-503可以停运,减少了耗电。
V501
脱丁烷塔顶回流罐
C501脱丁烷塔
4 优化结果
以上流程改造完投用后,装置进料量提高到了76t/h,可以将设计的物料全部加工完,正丁烷产品外送量23t/h,烷基化油产量达到70t/h,装置负荷达到了108%。
表4 效果验证表
序号物料名称改造前改造后增量1混合碳四t/h 4576312
阻塞密度自动点火器烷基化油产量t/h 3770333
装置负荷%
57
108
51
5 结束语
经过查问题原因,制定对策,在装置不停工、不新增设备的情况下进行简单的工艺流程优化改造,用最少的投资解决了原料性质变化带来的问题,打破装置的加工瓶颈,使装置的负荷提升了51%。同
时在原料性质好转或者原料量较少时,可以停运一台正丁烷产品泵,节省了电耗。该工艺流程的优化改造对于装置实现效益最大化具有重大意义,也可以给新装置设计作参照,将脱正丁烷塔顶回流泵和产品泵合并设计,降低装置投资。
参考文献
[1] 陈尊仲.60万吨/年异辛烷生产装置鲁姆斯工艺简介[J].化工设计2017,27(1):6-8
[2] 刘初春,李庆宇.硫酸烷基化装置运行问题分析及对策[J].石化技术与应用2019,37(4):272-274
作者简介
高伟,工程师,2010年毕业于重庆科技学院化工专业,现从事烷基化装置工艺管理工作。

本文发布于:2024-09-24 21:24:13,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/276589.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:装置   原料   烷基化   设计   改造
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议