20万吨铸造生铁技改项目环境影响评价评价

20万吨铸造生铁技改项目环境影响评价
1项目概况及工程分析
1.1项目概况
1.1.1视讯系统基本情况介绍
⑴ 项目名称:年产20万吨铸造生铁技改项目。
⑵ 建设单位:池州市成兴铸造有限责任公司。
⑶ 建设规模:年产铸造生铁20万吨。
⑷ 投资总额:新增投资12000万元。
⑹ 地理位置:池州市成兴铸造有限责任公司位于青阳县丁桥工业 集中区内,位于103省道旁,交通便利。
1.1.2项目建设内容
工程建设内容见表1
1    工程建设内容一览表
钼铋系催化剂生产厂家
项目名
设施名称
项目组成
备注
主体工
高炉本体
容积为208M3的高炉,可年产铸造用生铁 20万吨。
供料系统
选用卷扬机牵引斜桥单料车上料
炉顶设备
采用钟阀型炉顶设备布料,炉顶采用框架式结构
高炉喷煤系
高炉喷煤设施,采用直接喷吹煤粉,喷煤比120 kG/T 铁
热风炉系统
3座内燃式热风炉,配套助燃风
冲渣系统
采用高压水射流水淬为水渣
铸铁系统
1台双链带滚轮铸铁机组
储运工
原料堆场
设置各类堆场,包括球团矿堆场、焦粉堆场、烧结 料堆场等
产品堆场
设置铸造用生铁堆场
原煤堆场、 焦碳堆场
分别设置一座原煤堆场、焦炭堆场

医用拉链
水渣堆场
设置防雨、防渗、防风措施
灰仓
除尘器灰加湿后密闭贮存在灰仓
交通运输
汽车运输
辅助及
公用工
热力设施
设置鼓风机房
燃气供应设
高炉煤气净化后供给热风炉使用,剩余煤气用于喷 煤、发电系统
给排水设施
包括净环水系统、浊环水系统、生活供水系统
供电
由就近的村电站10kV变电站引一路电源进厂
环保工
粗煤气净化
设施
采用重力、布袋的干式除尘
已建
出铁场除尘
集气装置,采用脉冲布袋除尘器
待建
铸铁机除尘
采用湿式水喷淋
已建
焦矿槽除尘
焦矿槽槽上、槽下的胶带运输机的落料点和等设置
水喷淋,冋时设置布袋除尘
已建
喷煤除尘
仓顶设有袋式收尘器
新建
生活污水
安装一体化污水处理设施
新建
原料堆场
设置围墙,定期洒水,设置防雨棚
新建
噪声防治
安装消声器,隔声、减振处理
新建
1.1.3产品方案
本项目建成投产后,可形成20t/a铸造生铁的生产规模,产品 方案见下表。
2    主要产品方案
产品和副 产品
单位
产 量
产品及副产品流向
铸造牛铁
104T
/A
20.
0
符合铸造牛铁推拉电磁铁产品标准(GB/T718-2005 ) 要求,外销
1.1.4工作制度
本项目年工作350天,日工作24小时,连续生产,岗位生产人员 实行四班三倒运转,每班8小时。全厂劳动定员200人。
1.1.5经济技术指标
208m 3高炉主要技术经济指标见下表。
3    208m 3炼铁高炉主要技术经济指标
项目
单位
指标
设备能力
高炉有效容 积
M3
208
高炉年工作
D
350
年产铁量
104T/A
20
入炉焦比
KG/T
380
喷煤比
KG/T-PIG
140
渣铁比
KG/T
350
综合冶炼强 度
T/ (M3 D)
2.7
MAX : 3.2
入炉矿品位
%
>58
送风温度
C
1130-1150 °C
炉顶压力
MPA
0.04 0.06
高炉煤气量
M3/H
5.7 X104
一代炉龄
10
1.1.5公用工程
压缩空气供应
本项目压缩空气主要用于布袋除尘的气动蝶阀,槽下气动阀门, 炉前堵渣机等,压缩空气用量约 6m3/min,工作压力》0.4MPa,在 每个除尘器旁边的空压机室设两台6m 3/min热轧卷的空压机,一备一用, 供气压力0.8MPa,单台功率37kW 备用。
电力供应
本工程所需10kV外部电源,由就近的村变电站引一路电源进厂, 总装机容量3500kW
给排水系统
(1 )给水系统
1锅炉给水系统:项目配套10t/h蒸汽锅炉发电系统,这部分无 废水排放
2净环水系统:主要用于高炉、热风炉等设备冷却。高炉每小 时用循环水580t,热风炉每
小时用循环水400t,该部分为间接冷却 水,净环水系统基本无废水排放,由于温度升高造成水分流失,因此 需补充新水,补充量为19.6t/h
3浊环水系统
高炉冲渣浊环水量480t/h,冲渣水主要污染物为    SS,经三级过
滤沉淀后循环使用,无废水排放,由于温度升高需要定期补充水,补 水量约9.6t/h
铸铁机喷淋冷却用水,浊环水量300t/h,由于铸铁机采用直接喷 淋冷却方式,铸铁机冷却水回到浊环水池,经沉淀处理后由浊环水泵 加压循环使用,补水量为6.0t/h
4其它生产用水
加湿搅拌瓦斯灰用水0.1t/h,以及生产过程中物料的洒水抑尘 0.5t/h
5生活用水量
生活用水按100L/d.人计算,则最大用量为20t/d ,折合为
0.83t/h
(2 )排水系统
本工程生产废水不外排。本项目仅排放少量生活污水,产生污水 产生量为16t/d,经一体化污水处理装置处理达标后外排。
1.2工程分析 1.2.1生产工艺流程
生产工艺流程见下图
图1    生产工艺流程及产污环节
4 本项目污染物排放量汇总表    单位:t/a
污染物名称
技改项目
产牛量
技改项目
削减量
“以新带
老”削减量
总排放量
变化量
废水量
7000
1400
2800
5600
+2800
COD
0.7
0.14
0.28
0.56
+0.28
烟(粉)
有组织
2532.94
2494.48
9.5
38.14
+28.64
无组织
4.2
0
1.25
4.2
+2.95
SO2
25.6
0
6.4
25.6
+ 19.2
高炉水渣(水渣)
74000
74000
0
止吠项圈0
0
咼炉瓦斯灰
1500
1500
0
0
0
除尘灰
2500
2500
0
0
0
工业垃圾
1500
1500
0
0
0
生活垃圾
70
70
0
0
0
3区域环境概况
3.1自然环境
3.2社会环境
4环境质量现状评价 4.1大气环境质量现状
各监测点的TSPPMioSO2NO 2单因子指数均小于1,未出现 超标现象;均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996 )及修改 单中的二级标准限值要求。
4.2地表水环境质量现状监测及评价
七星河环境质量分别能满足《地表水环境质量标准》中皿类水质标 准要求,无超标现象。
4.3声环境现状监测及评价
根据环境噪声监测结果,对照《声环境质量标准》 (GB3096-2008 ),各测点的昼、夜噪声
监测值均可满足标准要求, 无超标现象。
5环境影响预测与评价
5.1大气环境影响预测与评价
根据估算模式计算结果,有组织排放的粉尘(排气筒三)在下风 向784m 处具有最大落地浓度值,为    0.01206mg/m 3,占标率为
2.68% ;有组织排放的SO2 (排气筒五)在下风向270m处具有最大 落地浓度值,为0.0066mg/m 3,占标率为1.321%,均可满足《环境 空气质量标准》(GB3095-1996 )要求。
根据估算模式计算结果,无组织排放的粉尘在下风向 100m处有 最大落地浓度,为0.086mg/m 3,占标率为9.57%,可满足《环境空 气质量标准》(GB3095-1996 )要求。
由于区域最大落地浓度较小,亦能满足《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996 )无组织监控点浓度限值要求, 做到厂界达标。
在非正常工况下,有组织排放的粉尘(排气筒三)在下风向785m 处有最大落地浓度,为1.204mg/m 3,占标率为267.5%,超标倍数 为1.6,下风向500m 范围内居民将受到不同程度的影响,因此建设 单位务必加强管理,特别是除尘器的定期检修,保持除尘器的工作效 率,杜绝事故排放。
5.2地表水环境影响分析
由工程分析可知,本项目生产过程中用水环节主要有:净环水系 统、浊环水系统(高炉冲渣、铸铁机)、锅炉蒸汽发电系统等,以下 分别介绍,并分析生产废水不外排的可行性。
⑴净环水系统:
净环水系统为间接冷却用水,总循环用水量为    980 t/h (高炉为
580t/h、热风炉为400t/h),主要供高炉、热风炉、风口、渣口小套、 无料钟、鼓风机站等用户用水。其回水仅温度升高,水质未受污染, 经冷却降温后,再由泵组加压供用户使用,补充水量为    19.6t/h,该
系统在正常生产情况下,无废水排放,但为了更新冷却水的水质,需 少量排放冷却水时,这部分废水可用于高炉冲渣系统补充水。
⑵水冲渣系统:
高炉炉渣的处理,均采用全底滤法工艺。冲渣水经冲渣沟自流入 过滤池过滤,经过滤层净化后的水经冲渣泵组加压送往冲渣点循环使 用。冲渣系统循环水量为480m 3/h,补充水量为9.6m 3/h,该系统无 废水外排。

本文发布于:2024-09-23 14:28:44,感谢您对本站的认可!

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